道面砼试验段总结报告

2024-04-18

道面砼试验段总结报告(精选1篇)

篇1:道面砼试验段总结报告

淮安涟水机场跑道、站坪工程一标段

道面混凝土试验段总结报告

批准:姚焕松

审核:刘兵役

中国航空港建设第二工程总队

淮安机场项目部

二00九年九月三十日

我部于9月26日,经监理部验收各原材料检验合格,各项准备工作就绪的情况下对试验P70-P72+30.95/H98+22.5-H98+26.5进行道面砼试打,实际浇筑443.8m2,工程量169m3, 投入人员、机械情况:拌和站2人、驾驶员7人、挖机工1人、排振1人、补料6人、行夯2人、平板振捣器2人、滚筒4人、铝合金尺2人、木抹4人、铁抹4人、拉毛2人、电工1人、切缝工2人、施工员1人、质检员1人、安全员1人、装载机工1人、试验员1人、模板工10人、测量工2人、配合工10人,HZS-75型砼拌和楼1座、自卸汽车6辆、小型反铲挖掘机1台、排式振捣器1台、行夯1套、平板振捣器2台、插入式振捣器3台、滚筒2套(大、小各一套)、拉毛毛刷一把、切缝机1台、ZL50装载机1台、4000L洒水车1辆,我部就试验段得到的施工工艺及试验数据、检查结果总结如下:

水泥混凝土试验段道面面层施工工艺见下图:

试验数据及检测结果:

1、松铺系数按照1.10~1.15控制,每段摊铺长度不宜超过150m,大面积施工可采用。

2、表面平均纹理深度检测结果为0.8mm、0.6mm、0.7mm、0.65mm,均达到设计要求。

3、施工配合比控制为:水泥:砂:大石:小石:水

=320:639:920:504:94(Kg/m3),施工配合比根据天气情况、石料的干湿程度、运输距离的远近进行含水量调整。

4、振捣机行走电机功率为于2×1.1kw,自动空载行驶速度为0.8m/min,行进误差不得大于±0.1m/min,棒间最大间距45cm,振捣棒振动频率为200Hz(1200r/min),振幅1.2mm,激振力600kg,直径85mm,工作长度480mm,功率1.1kw。排式振捣器设有对振捣排棒可调限位的固定装置,以保证最低棒端中心距基层表面的高度要求,一般控制8~10cm。

5、经过排式振捣架振实后,在道面边缝部位采用低频插入式振捣器进行人工辅振。辅振时按照“行列式”或“交错式”的次序移动,插入时快速插入慢慢提起,每棒移动距离不大于其作用半径的1.5倍或按照30cm控制,其与模板距离小于振捣作用半径的0.5倍,振捣时间宜为10~20s,并不宜过振,以混合料停止下沉、不再冒气泡并表面泛浆为准。

6、整平采用全幅式振动行夯,电动机功率应不小于1.5kw,频率应不小于2700次/min。揉浆采用特制钢滚筒。找平采用特制的铝

合金将表面上多余的水和浮浆清除,并用不小于3m直尺测试表面的平整度。做面遍数不少于三遍,宜采用木抹或塑料抹及铁抹。拉毛采用2.5mm毛刷人工拉毛。在振捣过程中,应辅以人工找平,宁低勿高使整个表面大致平整,采用平板振动器将表层较大颗粒振入砼中并初步提浆、初平。

7、养生:浇筑成型后立即进行养生,采用洒水、土工布覆盖养生,每天洒水次数以保持基层表面湿润为度,养生期不小于14天。养生期间封闭交通,严禁重型车辆通行。

8、本工程的所有接缝上的槽口均采用硬切缝法施工,混凝土达到一定强度并且在板中产生不均匀缩裂缝之前,及时用切缝机在混凝土表面切缝,切缝时间以400℃·h/△t(△t为平均湿度)控制。

通过道面砼试验段试打,得出试验段参数、施工工艺处理、保证项目检测结果、允许项目检查结果,成品经检测各项指标均达到设计规范要求,表面观感良好,具备大面积施工条件。

附页1:水泥原材检测报告

附页2:碎石原材检测报告(5-20mm)

附页3:碎石原材检测报告(20-40mm)

附页4:砂原材检测报告

附页5:道面砼成品工序质量检查表

附页6:平整度检测表

附页7:高程检测表

附页8:混凝土试块强度检测报告(7天)

中国航空港建设第二工程总队淮安机场项目部

二00九年九月三十日

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