精细研究老井资料,长停井复产见成效

2023-01-18

一、油井概况

1. 区块地质概况

锦271块构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡南端, 开发目的层为下第三系沙河街组沙三段大凌河油层, 含油面积为1.3km2, 石油地质储量为201×104t。锦271块构造上为一北西向南东方向倾没的断鼻构造, 内部发育一条次一级断层, 地层倾角为20~24°。区块油水分布主要受构造和砂体控制, 高部位油层较厚, 油层平均有效厚度为12.5m, 油层埋深为-1275~-1410m, 油水界面为-1410m, 为一个边底水层状砂岩稠油油藏。

对于普通稠油油藏来说, 原油物性较好, 50℃脱气原油粘度为660mpa.s, 20℃原油密度为0.969g/cm3, 凝固点为-13℃。地层水矿化度3080mg/l, 属于Na HCO3水型。

锦271块自1993年全面投入开发以来, 历经多次调整已经历20年, 自2001年区块产量达到最高峰后逐年递减。目前区块已进入开发的中后期, 油藏开发矛盾突出, 采出程度高, 综合含水高, 采油速度下降, 开发效果变差, 停产、低效井逐年增多, 截止到2013年1月, 该块共有油井36口 (包含报废井) , 开井24口, 停产井10口, 占总井数的27.8%, 油井的利用率低。

2. 油井生产情况

为了提高锦271块的油井利用率与开发效果, 年初对长停井展开精细研究.并根据研究成果决定对部分有潜力的长停井实施复产.

锦271-37井是位于锦271块的西部, 于1995年7月投产的一口稠油生产井, 采油井段为1357.3m-1390.1m, 投产初期日产液31.1t/d, 日产油29.9t/d, 含水0.8%。截至到目前, 已累积生产8个周期, 累计产油2.8700×104t, 累计产水3.1768×104m3, 累计注气1.6224×104m3。

二、存在问题及原因分析

1. 存在问题

锦271-37井本周期于2006年2月下泵生产, 工作参数为Φ44mm泵, 泵挂1335.10米, 抽油机冲程3米, 冲次5次/min, 初期日产液11t/d, 日产油0.6t/d, 含水95%。本周期该井一直低产能生产, 到2009年10月因为卡井作业检泵后不出拔管柱停产。关井半年后复产效果仍较差, 日产液3t/d, 含水100%。动液面1280m, 沉没度55m, 已经不能连续生产。

2. 原因分析

(1) 注汽质量对比

我们对锦271-37井注汽参数进行了研究和对比, 从对比表可以看出该井本周期注汽与上周期注汽参数相比变化不大, 可以判断注汽质量不是影响生产效果的原因。

(2) 周期生产情况对比

由于锦271块采出程度高, 吞吐后期边底水侵入严重, 综合含水上升已经严重影响了断块整体开发效果。该块地下亏空严重, 常规吞吐开发已不适应断块开采。从锦271-37井周期生产情况对比表中可以看出, 注汽效果逐年变差, 含水上升较快, 本周期虽然生产时间较长, 但是始终是低产液生产, 至09年11月, 日产液3t/d, 含水100%, 卡井作业后开井不出拔管柱。

(3) 邻井生产情况对比

水井锦271-33调整为分注, 临井都相应受到一定的效果。从临井生产情况上看, 该井大凌河油层仍具有一定的生产潜力。

(4) 动液面对比分析

该井正常生产时液面始终未测出, 分析主要原因为地层供液不足, 造成油井低产能。

(5) 地层因素分析

目前锦271块地层压力仅有2.3Mpa, 地层压力较低, 采出程度高。

综合以上分析, 得出结论:地层压力低, 采出程度高是油井不能连续生产的主要原因。

三、采取措施及效果

1. 采取措施

由于水井锦271-33调整为分注, 临井都相应受到一定的效果。为摸索油井规律, 2013年2月, 我们对锦271-37井跟踪液面恢复情况。经多次测试液面在1000m左右, 有一定的潜力, 研究决定对该井进行下泵生产。

2. 效果

该井复产后生产稳定, 复产效果明显, 截至到目前已累计增油650t

四、经济效益评价

长停井的成功复产, 证明该块仍具有一定潜力, 为区块调整提供了有力依据, 并可以提高断块整体开发效果。对锦271-37井成功复产后, 生产一直很平稳, 到目前该井已经累计增油850t, 扣除各项成本、费用后, 根据公式计算已累计增油创效为200万元。

五、结论及建议

锦271-37井复产成功证明:通过细致的分析和研究, 依靠科技进步及配套采油工艺技术对其它目前已经停产、低产的油井展开精细排查, 逐口井进行详细分析、论证, 对每一口井的停产原因、井下技术状况、生产历史等进行分类对比分析, 并从各井的地面条件、复产具体措施及配套的工艺手段、复产工作量与难度等进行复产可行性研究与优选, 然后对小层沉积相研究及吞吐规律分析, 绘制剩余油分布图, 找出停产井潜力方向及层位, 制定复产方案。并根据研究成果对部分有潜力的长停井实施复产, 可以达到增油效果。

摘要:为了提高断块油井利用率与开发效果, 对长停井展开精细研究.并根据研究成果对部分有潜力的长停井实施复产。长停井的成功复产, 证明该块仍具有一定潜力, 为区块调整提供了有力依据, 并可以提高断块整体开发效果。

关键词:长停井,复产,潜力

参考文献

[1] 刘文章.热采稠油油藏开发模式[M].北京:石油工业出版社, 1998:37~40.

[2] 范永昌, 曹均合, 孙启佑.蒸汽激励井采油周期动态预测.稠油热采技术论文集[M].北京:石油工业出版社, 1993:45~65.

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