混凝土缺陷整改方案

2022-08-14

一项工作不能盲目的开展,在开展前必须要进行详细的准备,这就是方案存在的意义,那么要如何书写方案,才能达到预期的效果呢?以下是小编整理的关于《混凝土缺陷整改方案》,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇:混凝土缺陷整改方案

混凝土缺陷整改方案

一、编制说明

经检查发现地下室局部涨模及蜂窝麻面现象,特别是负二层外剪力墙上翻500接茬处和楼梯梁施工缝部位,为保证日后工程的施工质量,杜绝涨模、蜂窝现象再次发生,保证结构的观感效果,特编制此方案。

二、柱墙节点混凝土涨模和蜂窝的部位及原因分析

2.1 柱 、 墙的模板下口和二次接槎处模板拼缝处极易发生涨模和蜂窝麻面。 其主要涨模原因:

在浇筑混凝土时,混凝土本身对模板下口的侧向压力较大;现在浇筑用混凝土多采用泵送混凝土,泵送混凝土的坍落度及流动性都比较大,而一次浇筑砼量又较多较快, 造成对模板下口侧压力进一步加大;有时振捣人员不能按操作规程振捣, 这样就极易造成模板下口发生涨模现象。

在二次接槎处下一层浇筑混凝土时残浆没清理干净, 致使模板不能与下一层混凝土面拼严。另外, 接槎转角处模板不易加固、 模板拼缝处上下或左右模板在制作或安装时模板较难加固也是易发生涨模的一个重要原因。

其主要蜂窝麻面原因:一是下口模板和二次接槎处模板封闭不严,造成漏浆后形成蜂窝麻面;二是局部振捣时间较长,使灰浆上浮,石子下沉造成蜂窝麻面。

2.2 墙的洞口处极易发生涨模。主要原因是此处模板不易加固。

2.3梁的跨中由于不按要求起拱也会发生下沉现象。

2.4 梁的两侧边中部,特别是周边梁的外侧中部极易发生涨模。其主要原因是: 梁的上部有板,在加固梁时上部没法拉 紧,中部需要靠撑杆顶撑,而由于在周边梁的外侧只能顶撑在外架上,所以对模板的加固有很大的影响, 造成模

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板加固不牢,致使在浇筑混凝土时发生涨模现象。

2.5 梁、柱节点处及墙、柱节点处极易发生涨模。其主要原因是:在节点处极易出现缝,而在节点处模板的加固质量难以控制,不是模板不到边,就是模板相互吃进。另外,在加固时模板背棱或顶杆有时也顶不到位。

2.6木工班组在施工时没有严格按照技术质量交底及模板专项施工方案进行施工,班组技术工人配备不多。

三、防止措施

3.1模板设计及荷载组合:现在多采用木模系统,由于其技术指标是在材质干燥的情况下测定的,而经水浸泡后 其强度等都会有所降低。因此在计算其加固用钢管及对拉螺栓的间距时要比正常的计算减少 1 5~2 0 %。在考虑混凝土的侧向压力时除按规范计算外, 还应考虑浇筑混凝土时的方法及可能发生的意外 。

3.2对拉螺栓的设置: 对拉螺栓的布置除按计算进行外,还必须结合现场实际情况灵活设置。在柱、梁的对拉螺栓从根部向上一米范围内的对拉螺栓帽用双帽,以加大保险系数。为了有效地控制墙、柱模板下口加固质量,防止混凝土涨模及蜂窝,在浇筑下一层混凝土时,在距柱、 墙模板上口250mm~ 300mm处应预埋钢筋作支脚,以固定上一层模板下口的对拉螺栓。 3.3 二次接槎的地方,在支上一层模板前将墙、柱下口的残浆、 浮浆清理干净;在浇筑下一层混凝土时,在其模板上口内侧周边 固定20mm宽20mm厚的木条, 使浇筑后的混凝土上口形成凸型在支设上一层模板时下口就能与混凝土面紧密接触,加上有钢筋支脚当对拉螺栓, 这就保证了下口模板不发生涨模及蜂窝现象。

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3.4在模板拼缝处,基本保证混凝土不发生涨模,确保了混凝土质量。在节点处模板不易加固,而往往在支设模板时又把拼缝留在了节点处, 由于拼缝用模板较小,有的仅镶一块模板条, 这给模板的加固又进一步增加了难度。因此在支设模板时,先从节点处支设,再把模板拼缝从两头往中间赶, 这样拼缝在中间模板就便于加固。

3.5按照设计图纸,做好预留洞口的模板设计及制作,保证模板支撑系统的牢固。

3.6检查验收及砼浇筑方面的措施查对方案的实施情况,另外加强对以上几点部位检查,确保模板安装质量。在浇筑混凝土时,要派经验丰富的振捣工人操作,浇筑混凝土时严格按规范和施工方案施工。在浇筑混凝土时要配备有经验的木工,检查正在浇筑砼的模板和未浇筑砼模板,及时处理跑冒滴漏现象和支撑不牢模板系统,确保砼浇筑时模板不涨模,以实现预期效果。 3.7合理调配和固定施工人员,严谨使用 大岗人员进场,保证班组中技术工人的含量。

四、处理措施

4.1、施工准备

4.1.1拟修补墙、柱的砼蜂窝、麻面、胀模等缺陷部位,大小标记清晰。 4.1.2对施工过程中使用的架子、锤子、铁锤、吊锤、墨斗准备好。 4.1.3施工员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 4.1.4施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。

4.1.5要求待修补处的砼强度达到设计强度的85%后,才能进行修补工作。 4.2、施工方法

在墙柱涨模位置,先弹垂直线,将涨模一侧混凝土剔凿,用毛刷刷干净,

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并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,用1:2水泥砂浆抹灰找平,加强养护。 4.2.1对胀模部位的混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。要求凿成后的混凝土表面观感达到斩假石的效果,无松动石子及混凝土颗粒。4.2.2对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 4.2.3如凹面超过3cm以上采用与原混凝土设计强度相同的微膨胀混凝土进行浇筑修补,要求用¢12钢筋仔细捣实。

4.2.4对修补处涂刷一层用同砼相同的水泥做成水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。

4.2.5模板要求支设牢固,并留设浇筑口和清理口,确保支模时的垃圾能清理干净。清理后及时封堵清理口。

4.2.6 混凝土终凝后拆模,加强洒水养护,避免新旧混凝土结合处开裂。 4.2.7 对于较轻微的麻面现象,用毛刷刷干净,用水冲洗,使其无松动石子及粉尘后,修补前涂刷同砼标号水泥浆基层或用1:2水泥砂浆进行抹面处理即可,施工完毕终凝后加强淋水养护。

五、质量保证措施

修补施工时,由施工员进行旁站监督,并由项目部质检员进行复检。在以后施工中严格按照施工技术交底要求施工,杜绝再次出现类似质量问题。

第二篇:混凝土质量缺陷整改方案

致:海南新佳旅业开发有限公司工程部

海南新世纪建设项目咨询管理有限公司

由我司承建的半山半岛节庆广场项目在第一部分顶板混凝土浇捣中,高低差部位出现漏振现象,造成蜂窝、麻面、露筋等(具体位置及状况见附图),经与现场监理工程师等研究,针对现场混凝土缺陷情况,我司拟作如下措施整改:

将缺陷部位松散混凝土凿除到密实处,用清水冲洗干净后支模,模板上部做10㎝宽喇叭口,浇筑前砼接触面浇水湿润后刷水泥浆一道(内掺108胶水),并用比原混凝土高一强度等级细石砼(内掺膨胀剂)从喇叭口灌入,振捣密实,加强养护,达到设计强度后拆除模板,凿除突出部分混凝土后,用清水冲洗干净,再用1:1水泥砂浆修复抹平。

我司将吸取教训,以此为戒,加强管理,杜绝类似情况再次发生,方案是否可行,请领导审批。

中天建设集团海南分公司 半山半岛节庆广场项目部

2012年5月24日

拆模后

凿除后

第三篇:混凝土缺陷整改方案(1)

山西中南部铁路通道ZNTJ-9标1分部

贾庄特大桥3#墩身混凝土整改方案

贾庄特大桥3#墩身混凝土整改方案

山西中南铁路通道ZNTJ-9标一分部一队

二零一二年 八 月 三十一 山西中南部铁路通道ZNTJ-9标1分部

贾庄特大桥3#墩身混凝土整改方案

一、编制说明 .......................... 1

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二、混凝土如不合格及原因分析

三、防止措施 .......................... 1

四、处理措施 .......................... 1

五、质量保证措施 ........................ 2 山西中南部铁路通道ZNTJ-9标1分部

贾庄特大桥3#墩身混凝土整改方案

一、编制说明

对贾庄特大桥已浇筑3#墩8.5m墩身,242.6m3混凝土,存在的问题,为保证日后工程的施工质量,杜绝此次现象再次发生,特编制此方案。

二、3#墩身混凝土原因分析

2.1 现场施工人员质量意识淡薄,工序施工观念不强,现场管理人员监管不力,导致未完全履行工序施工报验制度;进入雨季后,雨水较多,导致砂石料厂出产的砂石料含泥量普遍偏高,现场施工任务迫切,试验员验收不严格,导致含泥量偏高的砂石料进入拌合站。

2.2对贾庄特大桥3#墩身混凝土同条件试件进行抗压试验,10天强度达到32MPa。

三、处理措施

3.1 拟对贾庄特大桥3#墩身混凝土进行回弹或钻芯取样。对现场施工人员和现场管理人员进行了严厉的批评并重新进行了质量管理制度教育和砼浇筑安全质量技术交底;已对已浇筑的3#墩身砼编制了整改方案,报一分部经理部、监理项目部审核批准后实施整改。

2、已要求拌合站将含泥量较大的河砂清理出场,对清洗后仍可使用的级配碎石,清洗并验收合格后方可继续使用。已对拌合站实验员进行了批评教育,要求现场试验员严格验收,对视觉含泥量偏高的砂石料严禁卸入料场待检区。

五、质量保证措施

施工时,由施工员进行旁站监督,现场技术、安质及时进行报检。

2 山西中南部铁路通道ZNTJ-9标1分部

贾庄特大桥3#墩身混凝土整改方案

在以后施工中严格按照施工技术交底要求施工,杜绝再次出现类似质量问题。

第四篇:现浇混凝土外观质量缺陷整改方案

混凝土质量缺陷专项整改方案

对于5月18日B区质量检查中发现11#楼墙面蜂窝、麻面严重、振捣不到位、跑浆等的问题,我方随后对有质量缺陷的部位进行了强度检测,确保混凝土满足设计要求后,制定了专项修补方案。

1、蜂窝 1.1产生的原因

(1)混凝土配合比不当,砂浆少、石子多;

(2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实;

(3)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;

(4)模板缝隙未堵严,水泥浆流失;

(5)钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;

(6)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。 1.2防治的措施

(1)与商混站沟通,查验商混站小票及开盘鉴定,确保商混站的混凝土配合比符合要求,坍落度适合;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1~1.5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。

(2)蜂窝处理:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实。

2、麻面 2.1产生的原因

(1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏; (2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;

(3) 模板拼缝不严,局部漏浆;

(4)模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效.混凝土表面与模板粘结造成麻面; (5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。

2.2防治的措施

模板去面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、胶带等堵严,模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。

3、露筋 3.1产生的原因

(1)灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露; (2)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋; (3)混凝土配合比不当,产生离折,靠模板部位缺浆或模板漏浆。

(4)混凝土保护层太小或保护层处混凝土振或振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋;

(5)木模板未浇水湿润.吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致漏筋 3.2防治的措施

(1)浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检验查,钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m,应用串筒、或溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。 (2)表面漏筋,刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将允满漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实 。

4、振捣不到位

项目部将组织混凝土操作工进行混凝土浇筑技术交底,并要求严格按照方案及交底进行施工。对每一振捣部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下陷,不再冒出气泡,表面呈现平坦、乏浆。(由于振捣时每棒的振捣时间根据混凝土塌落度大小而变化,所以这里不把棒振捣时间作为评定振捣是否密实的标准。)

混凝土振捣时,应做到振动棒快插慢提,尤其是提的过程中应防止气泡重新进入混凝土。

为促进交底落实情况,对相关人员设立奖惩制度,对于浇筑完成后有质量缺陷的施工班组,视情况采取相关处罚措施。

第五篇:混凝土缺陷修补方案

混凝土质量通病问题处理方案

一、 情况说明

在17##楼九层及16#楼四层混凝土浇筑过程中,出现了以下问题 1. 部分空调板出现漏振现象,表面不平整、蜂窝麻面。 2. 部分墙体阳角部位加固不牢,浇筑后出现漏浆形成局部蜂窝麻面。

3. 飘窗板、空调板等于外墙接触的部位混凝土浇筑过程中振捣不密实,出现露筋和个别孔洞。

二、 原因分析、

这次出现工程质量问题主要原因有

1.由于现场管理人员责任没有落实到位,施工过程质量控制不严格,对模板加固验收不严格,没有及时发现问题。夜间混凝土浇筑过程中值班人员对工作不够认真,对质量意识不够重视,对悬挑构件浇筑过程中出现的漏振及没有收面现象没有及时发现。

2.17#楼混凝土班组组织及管理能力较差,项目部已多次对该班组进行技术交底和现场作业指导,混凝土浇筑质量仍没有明显改善且自检能力较差。

3.项目部各部门之间缺乏沟通,交接检查过程中也没有认真验收。发现质量通病问题没有第一时间处理。

4.工期任务较重,抢抓工期过程中,施工任务较重,施工时间太紧,项目部管理人员验收时间紧迫,没有及时发现问题,发现问题的也未及时整改就已经开始混凝土浇筑。

三、 处理措施

1.已经将漏振的空调板剔凿重新浇筑。

2.对屡次出现质量通病的混凝土班组罚款1000元。

3.对木工和混凝土班组重新进行技术交底,并加强质量验收。 4.对相关项目部管理人员尤其是混凝土浇筑过程中的现场值班人员提出批评教育。要求相关质检及技术人员作出混凝土缺陷问题控制措施及办法,加强后续施工的质量控制。

5.项目部召开质量问题专题会议,相关责任人及相关班组作出自我反省。

6.制定混凝土缺陷修补方案(后附)

四、预防及控制措施

1、今后施工过程中将严格落实质量管理责任制,严格落实质量检查复查制度,对工程质量从严要求。

2、混凝土浇筑之前,模板及支架必须经质检员及总工验收合格后方可向监理报验。保证模板垂直度和平整度符合要求。

3、项目部管理人员必须严格按照图纸及有关图集和规范要求执行,对各项施工质量过程进行监控。要求各班组长加强管理,组织好交接检验收工作以防类似问题的发生。对于施工过程中,未严格按照上述要求执行的,项目部质检人员按要求不允许混凝土浇筑。

4、加强班组之间的交接检查,出现问题及时向项目部反应,严禁私自处理,保证工程施工质量。

附:混凝土缺陷修补方案 混凝土构件表面质量缺陷处理方案

由于操作工人振捣不认真,部分柱、墙出现了蜂窝、麻面、漏振现象。现对出现的问题采取如下方法进行处理:

一、表面抹浆修补法

对数量不多的小蜂窝、麻面、漏石的混凝土表面,为了保护钢筋和混凝土不受侵蚀,用1:2水泥砂浆抹面修补(可用白水泥、黑水泥加107乳胶现场调试对比,找一个和混凝土颜色相近的进行修补)。在抹砂浆前,用钢丝刷清理干净,并用清水清理湿润,抹浆初凝后加强养护。

二、细石混凝土填补法

对蜂窝比较严重或露筋较深以及孔洞问题,采用细石混凝土进行修补:

1、先将附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒剔凿掉,顶部要凿成斜面,避免形成死角。

2、剔凿干净后,用水洗刷干净,并充分湿润。

3、用塑料布将两侧混凝土面包裹严实,避免成品污染。

4、利用原对拉螺栓孔支设模板,模板上口200mm高支设成喇叭口型。

5、用高强无收缩灌浆料分层灌实捣实。灌浆料混凝土初凝后,加强洒水养护。

高强无收缩灌浆料使用方法:

(1)灌注前,要把填充空间清理干净,并把表面预湿12小时。 (2)对于小空间的二次灌浆,直接用灌浆料加水拌合或灌浆料加水量为14-16%,对于大空间的二次灌注,可加入5-10mm的石子,配合比为灌浆料:石子:水=1:0.5:0.2。

(3)搅拌方法最好用机械搅拌,人工搅拌时需用力搅拌匀,搅拌时间不少于5分钟,否则达不到所需的流动度。

(4)灌注孔或小空间时,用人工插捣。

(5)灌注完毕后,过12小时应浇水养护或用薄膜覆盖养护,养护期7-14天。

6、待灌浆料混凝土有一定强度后,拆除模板,将多余混凝土剔除,并用砂轮机磨平。

三、具体施工方法

麻面:在麻面部分充分浇水湿润后,用同混凝土标号的砂浆,将麻面抹平压光,使颜色一致。修补完后,应用薄膜进行保湿养护。

漏筋:对表面漏筋冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆将漏筋部位抹平压实,如漏筋较深,应将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。

蜂窝:对小蜂窝,冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆压实抹平,较大蜂窝,先凿去松动石子冲洗干净,用高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。

孔洞:一般孔洞处理方法是将周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水湿润后,用比结构砼高一强度等级的半干硬细石混凝土仔细分层浇筑,强力捣实,并养护。突出结构面的混凝土,待强度达到50%后再凿去,表面用1:2水泥砂浆抹平。对面积大而深进的孔洞,清理后,在内部埋压浆管、排气管,填清洁的10~20碎石,表面抹砂浆或浇筑薄层混凝土,然后用水泥压力灌浆。

烂根:将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去,洗刷干净后,支模,用比原混凝土高一强度等级的细石混凝土填补,并捣实。

酥松脱落:较浅的酥松脱落,可将酥松部分凿去,冲洗干净湿润后,用1:2水泥砂浆抹平压实。较深的酥松脱落,可将酥松和突出颗粒凿去,刷洗干净后支模,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并加强养护。

缝隙、夹层:若不深,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2水泥砂浆强力填塞密实。较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石混凝土捣实,或将表面封闭后进行压浆处理。

缺棱掉角:较小缺棱掉角,可将该处松散石子凿除,用钢丝刷刷干净,清水冲洗后并充分湿润,用水泥砂浆抹补齐整。较大缺棱掉角,冲洗剔凿清理后,重新支模用高一强度等级的细石混凝土填灌捣实,并养护。

松顶:将松顶部分砂浆层凿去,冲洗干净并充分湿润后,用高一强度等级的细石混凝土灌注密实,并养护。

表面不平整:用细石混凝土或1:2水泥砂浆修补找平。 凹凸、鼓胀:凹凸、鼓胀不影响结构质量时,可用剔凿补抹的方法。凡影响结构受力性能时,应会同有关部门研究处理方案后,再进行处理。 预埋铁件空鼓:在浇筑时发现空鼓,应立即将未凝结的混凝土挖出,重新填充混凝土并插捣,使饱满密实。如在混凝土硬化后发现空鼓,可在钢板外侧凿2~3个小洞,用二次压浆法压灌饱满。

顶楼柱头露筋:将松顶部分砂浆层凿去,冲洗干净并充分湿润后,用高一强度等级的细石混凝土灌注加柱冒头高4cm密实,并养护。

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