制氢转化炉下猪尾管焊缝开裂原因分析与对策

2022-09-10

一、前言

转化炉是制氢单元的关键设备, 也是炼油化工企业中操作条件最苛刻的炉子之一。中原油田炼油厂制氢转化炉采用底烧——单排管双面辐射炉型, 共有6根炉管, 炉管材质为HP40NB, 规格110×14, 单排管。转化管采用上牵引下支撑结构。这种结构将其位移和膨胀量由上下尾管分担, 可以很好的防止炉管弯曲。下猪尾管和下集合管采用Incoloy800H材质, 耐高温, 强度好。下猪尾管采用单层保温, 下集合管为热壁结构, 由2组弹簧吊架悬挂支撑。转化炉自2010年10月运行以来, 共出现过2次下猪尾管焊缝开裂情况, 为此, 在对现场实际情况进行全面分析后, 于2013年10月, 对下部猪尾管进行了改造, 取得了理想的效果, 现将问题的分析及解决情况作一介绍。

二、问题分析

2011年10月份检修检查时, 发现下集合管在废热锅炉入口处出现鼓胀现象, 鼓胀量超过5%, 随委托厂家进行更换。在更换时, 按照检修计划, 我们将下部高温部位的所有焊口进行了渗透探伤, 检查发现从南边数第2、4根下猪尾管与炉管焊缝处有孔洞和裂纹, 氮气试压有鼓泡泄漏现象, 进行了维修。2012年4月26日21:30, 班组人员交接班检查时发现南边第3根猪尾管与下集合管焊缝处有冒火苗的情况, 判断是焊缝泄漏。在安排好维修力量后, 遂于28日进行了检修。检修探伤时发现此焊缝为开裂裂纹, 另外还有5处为裂纹和气孔缺陷, 都一并进行了维修。

转化炉下猪尾管焊口在一年半的时间内相继出现孔洞和开裂缺陷, 严重的影响了转化炉的长周期安全平稳运行。分析造成缺陷的原因, 我们认为主要由以下几点:

1. 炉膛、炉出口温度波动大时有超温现象。

设计炉膛温度为1200℃, 炉出口最高温度为830℃, 操作时不好兼顾这两个温度。目前, 一般处理量大的转化炉都首先采用顶烧式炉型, 侧烧式次之, 主要原因是从上部3米处反应最激烈, 吸热量也大, 这两种炉子结构可以更好的满足反应热量的需求, 而且底部出口温度也可以降下来, 下猪尾管的使用温度较低, 材料性能更好。采用底烧式时, 为了满足反应热的需要, 炉子底部温度较高。从HP40的最高设计使用温度为1100℃来看, 炉膛设计温度1200℃显得稍高, 一般炉膛温度比炉管温度高20--80℃.从2011年检修以前的操作实际测温来看, 当炉膛温度为1130℃时, 炉管外壁温度为1050℃, 按照炉管内外壁温差100℃来看, 出口温度要远比830℃高, 大概在950℃, 也就是Incoloy800H的最高使用温度。另外, 一般关系温度是按照膨胀情况设计的, 如果温度高, 膨胀量会比原设计的大, 下猪尾管变形量大, 焊缝处应力会变大, 在高温下使用会开裂。因此, 最高的炉膛温度定在1030~1050℃应该是合适的, 能同时满足炉管和猪尾管的温度要求。

2. 下猪尾管的结构有待调整

炉管采用上悬挂下支撑结构, 下集合管采用2组弹簧吊挂悬挂支撑, 固定点在废热锅炉入口处。炉管出口管系的膨胀吸收从使用情况来看较好, 没有出现变形。但是, 下集合管的2个弹簧吊挂调整的力偏大, 而且弹簧吊挂与管子连接采用的方式是卡箍, 管子在卡箍内不能自由的移动, 就拉着吊挂一起移动, 造成下集合管横向自由膨胀时受限, 整体往上偏, 两端最大偏移量约有6㎜, 中间往下凹。在施工时, 由于废热锅炉的中心比下集合管的中心偏高3㎜左右, 焊接时炉管也只能往上偏。以上两种因素, 造成下猪尾管往下的膨胀受限, 在焊口上部应力较大, 容易出现开裂。从两次的维修情况来看, 缺陷也都出现在上下焊口处的上部。因此, 需要改变下猪尾管的结构, 从而改善其受力。

3. 焊缝处可能存在焊接缺陷

下猪尾管采用氩弧焊技术, 为单面焊双面成型。炉管和下集合管有焊接成型的凸台, 猪尾管与其焊接采用承插焊, 承插焊时留有2㎜的间隙。焊接要在无风的条件下进行。焊接采用两次成型, 每次焊后都要做渗透探伤检验, 存在裂纹缺陷的可能性不大, 但在收弧和起弧的地方可能存在加钨的现象, 渗透探不到, 使用时会出现孔洞缺陷。

三、处理措施

1. 在保证处理量和转化效果的前提下, 尽量降低炉膛和炉出口的操作温度。2011年检修完后, 操作温度降了80℃左右, 转化气的甲烷含量能控制在指标之内。

2. 调整好炉管出口管系的膨胀吸收量, 尽量能让其整体向下膨胀, 而不能只靠下猪尾管去变形吸收膨胀量。由于炉子较小, 下部安装空间小, 下猪尾管的尺寸设计的也小, 变形后对焊口的作用力较大。因此, 改变下猪尾管结构, 能更好的吸收此处的应力。在2013年10月检修时, 我们更换了下猪尾管, 由原来的门子形改为门子形加欧米格形, 这样, 焊口的外加应力会小很多。

3. 加强监护运行。班组除正常巡检外, 每个班特护一次;技术人员每周点检一次, 此制度从2011年初已经执行, 效果很好, 出现问题能及时发现。

总结

门子形加欧米格形猪尾管结构在转化炉上的应用, 增加了猪尾管的长度, 从而改善了猪尾管焊缝处的受力, 解决了局部应力过大的问题, 确保了制氢转化炉的长周期安全运转;同时, 也可为国内其它同类型装置猪尾管的选型及改造提供一定的经验。

摘要:本文主要分析了制氢转化炉下猪尾管与炉管、下集合管焊缝开裂的主要原因, 通过渗透技术分析, 确定了长时间超温运行和局部应力过大是导致猪尾管焊缝开裂的主要原因。

关键词:转化炉,猪尾管,焊缝开裂,原因

参考文献

[1] 王桐海, 制氢转化炉Incoloy800H合金下猪尾管断裂分析, 化工机械, 天华化工机械及自动化研究设计院出版社.

[2] 钱家麟等, 管式加热炉 (第二版) , 中国石化出版社, 2009.

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