动态资料分析压力导数曲线异常变化原因

2022-11-23

一、基本概况及油藏沉积特征

1. 测试井所在区域油藏沉积特征

塔19-34区块位于塔19合同区块内, 构造位于塔南凹陷西部构造带上, 主力含油层位为铜钵庙组油层Ⅰ、Ⅱ油组。铜钵庙二油组为多期扇体叠加而成, 从Ⅱ油组上部至Ⅰ油组扇体沉积中心逐渐由北向南迁移, 经历了水进-水退的沉积过程, Ⅱ油组沉积末期为最大湖泛时期。铜钵庙组油层主要发育河道砂、河口坝、水下分流河道等沉积微相, Ⅱ22号层以辫状 (扇) 三角洲沉积体系前缘水下分流河道沉积为主, Ⅱ25号层为多期扇三角洲前缘砂沉积, 岩性由下向上变粗, 断层较发育, “破碎”断带零星分布。

2. 测试井基本概况

T19-264-t166井于2008年9月14日投产, 开采层位为铜钵庙Ⅱ油组, 射孔井段为1720.4m-1776.2m, 射开砂岩厚度42.6m, 有效厚度41.4m (表1为该井的射孔情况) , 原始地层压力为16.28MPa。投产初期日产油13.6t, 含水0%, 地层压力12.0MPa, 到2010年10月日产油降至4.4t, 含水0%, 地层压力降至4.36MPa。该井于2009年11月, 2010年10月进行过两次偏心静压测试。

二、试井资料分析

1. 试井资料基本概况

该井于2009年11月, 2010年10月进行了两次偏心静压测试, 用压力计实测的方式下到油层中部测试, 测试曲线如图。

2. 试井资料分析

(1) 2009年资料分析

2009年测试曲线显示为圆形封闭边界, 从解释结果来看, 地层压力由6.77MPa下降到5.49MPa, 产液量由7.9t/d下降到5.5t/d, 而渗透率、流动系数和边界距离无明显变化。说明该井处于一个岩性全封闭的区域, 仅靠弹性能量开采, 地层能量逐渐损耗。

2009年10月测试的产液状况表显示, 该井的主产层为t II22和t II27层, 占全井产液量的50%以上。

从两个主产层的小层沉积微相平面图可知:该井四周均有断层, 三条断裂带紧靠主力生油凹陷中心, 且周围破碎断裂带比较发育, 该断块没有注水井, 在T19-264-t166井周围有T19-266-t167一口油井。从静态连通资料可知, 该井主产层t II27层井周围干层较发育。综合以上地质资料分析, 试井资料反映出的圆形封闭边界是断层和干层综合作用的结果。产量及压力明显下降是由于该断块处于一个较为封闭的区域, 周围没有注水井补充能量, 仅靠弹性能量开采, 地层能量逐渐亏空造成的, 因此建议地质部门采取措施在该断块补充地层能量。

(2) 2010年资料分析

2010年测试资料反映, 该井地层压力由6.77MPa下降到4.36MPa, 产量由7.9t/d下降到4.4t/d, 渗透率和流动系数无明显变化。说明地层能量继续亏空。但是此时试井曲线形态却发生明显变化, 导数曲线后期形态由下掉到上翘, 反映边界类型发生了变化 (见图2) 。结合小层沉积微相平面图及静态连通资料可知:该井2009年的两个主产层TII22层为次河道-河间-次河道连通类型, 而TII27层为油层-干层连通类型, 2010年导数曲线由下掉变为上翘, 显示三条封闭边界类型, 分析认为是TII27层由于长期弹性开采, 地层能量亏空, 已不再是主产层, 因而由干层引起的封闭作用减弱, 在试井资料上没有反映出来。此时TII22层应该变为主产层, 所以试井模型由全封闭边界变为三条封闭边界。

从产量和压力持续下降也说明了地层能量的损耗, 该区块急需能量补充。本次测试结束后, 建议地质部门在该区块增加注水井, 进行注水开发。2010年12月, 地质部门将生产井T19-266-t167转为注水井。T19-266-t167转注后, T19-264-t166井注水明显受效, 日产液量由4.4t/d上升到15.1t/d。

结论

1.该井2009年测试导数曲线下掉, 显示封闭边界类型, 是由主产层t II27层内存在的干层和井周边断层综合作用结果;而2010年测试曲线上翘, 显示三条U型封闭边界类型, 说明t II27层不再是主产层, 干层影响消失。测试期间产量和压力持续下降, 说明了弹性开采期间地层能量持续损耗, 地质部门在该区块增加了一口注水井后, 该井见到了明显效果。

2.对试井资料的分析不能只局限于一次资料, 也不能就试井谈试井, 而应该紧密结合地质动静态资料, 横向区域对比, 纵向历史分析, 才能最大限度地开发出试井资料蕴含的丰富信息, 真正为油田开发服好服务。

摘要:T19-264-t166井是塔19-34断块的一口生产井。2008年9月投产, 到2010年10月, 产液量已由开采初期的15.1t/d下降到了4.4t/d, 地层压力由12.0MPa下降到4.36MPa, 井口产液量和地层压力明显下降。在此期间共进行了三次偏心静压测试, 测试曲线形态变化较大, 前两次导数曲线后期明显下掉, 而第三次测试的导数曲线后期出现上翘现象, 曲线形态显示该井边界由全封闭变成了三边封闭。为弄清产量和压力下降及试井曲线形态变化的原因, 将测试及地质动、静态资料进行综合分析, 以便给地质开发方案调整提供依据。

关键词:偏心静压,压力导数曲线

参考文献

[1] 《现代试井理论及应用》卢德唐著石油工业出版社.

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