安全生产事故案例漫画展

2024-04-23

安全生产事故案例漫画展(通用6篇)

篇1:安全生产事故案例漫画展

安全生产事故案例漫画展

中铁电气化局集团有限公司

西安通信信号工程处

前 言

“前车覆,后车诫”。事故案例是一种财富,对于我们做好安全生产工作有一定的警示作用。为进一步强化全处干部职工的安全意识,认识安全生产的内在规律,确保安全生产处于有序可控状态,实现处各项安全生产目标,特收集、筛选出我处及路内外有关单位曾经发生的十四个典型安全生产事故案例,以图文并茂的形式进行分析、评述,具有较强借鉴性。希望广大员工从案例中认真汲取教训,引以为鉴,在施工生产中举一反三,扎紧安全篱笆,筑牢安全防线,避免事故悲剧重演。

中铁电气化局集团有限公司 西安通号处安全生产委员会

2005年3月20日

隐瞒一次事故隐患,等于埋下定时炸弹。案例一:新乡电务段职工武志高车辆伤害重伤事故

事故概况

1994年9月23日,新乡电务段职工武志高,在新乡北站配合我单位进行信号设备开通前的验收整治,收工返回途中被1329次列车撞断右前臂,送医院后截肢,构成人身重伤事故。

主要原因

武志高违反了“顺线路行走时,不准走道心和枕木头”的规定。

漫画场景

背景为铁路站场,一列火车开过来,一个人行走在枕木头上,被呼啸而来的列车撞倒,右前臂撞断后跌落在地上,哭喊道:“啊!疼死我了!!”。

条条规章血写成,人人必须严执行。

案例二:延安志丹段架空光缆施工高处坠落事故

事故概况

1999年6月17日,在延安广电志丹段架空光缆施工时,407杆拉线地锚被拉出,电杆倾斜约3米,钢绞线落地,正在吊索上施工的我处职工×××随钢索从5米高空落地摔伤,造成腰--椎压缩性骨折。

主要原因

1、在没有指导性技术措施和安全措施的情况下凭“经验”施工。2、406、407杆跨距为307米,属于跨越杆,且407杆为角杆,而作业时只设了一处拉线,不符合跨越杆拉线程式。

漫画场景

背景为陕北山川,三根架空线杆子呈“7”字形布臵,拐角的杆子倾斜,地锚被拉出地面,一人惊叫着“我的妈呀!!”从钢索上跌落地面。

违章蛮干不是勇士,遵章守纪绝非懦夫。

####案例三:郑州工程总公司机械伤害重伤事故

事故概况

1996年12月7日,郑州工程总公司职工张丰显在操作电动砂轮锯轨机锯钢轨时,因锯口偏斜、防护罩外侧开裂,致使砂轮片破裂飞起,造成张丰显右眼睑裂伤、右眼球挫伤。

主要原因

张丰显安全意识淡薄,操作电动砂轮锯轨机时不戴护目镜、对砂轮锯轨机防护罩开裂未采取防护措施就盲目施工。

漫画场景

背景为一面墙,墙上写着“安全第一,预防为主”。一人在用砂轮机锯钢轨,防护罩开裂,砂轮片破裂,飞出,直击人右眼部,喊道:“疼死了,我的眼睛!”。旁边一小兔子拿了一副眼镜跑了过来,说:“唉,我来晚了一步。”

半分疏忽生事端,一丝不苟保安全。案例四:“11.1”西安通号处新丰镇人身触电轻伤事故

事故概况

2005年11月1日,我处东陇海项目部×××在新丰镇Ⅳ场对SⅣL10信号机进行灯光调整时,侵入接触网回流线限界,触电坠落杆下。×××被电弧烧灼,30%皮肤Ⅱ—Ⅲ度灼伤。

主要原因

新设立的SⅣL10信号机金属外缘距接触网回流线距离不足700mm,不符合《铁路信号施工规范》和《铁路信号工程施工质量验收标准》的要求;×××缺乏安全防范意识,冒险作业。

漫画场景

背景为电气化铁路,一列车远去,一高柱色灯信号机,距离接触网回流线很近,一人在机柱上被回流线电流击落。铁路旁,一兔子“验标”说:“让你们经常不理我!!”;小猫“施规”说:“都是不听我的话!”

责任心是安全之魂,标准化是安全之本。案例五:“7.7”罗敷车站车辆伤害死亡事故

事故概况

2005年7月7日,西安电务工程公司技术员解建其,信号工王保军带领一名民工,在陇海线罗敷车站上行咽喉进行“三改四”信号施工分箱作业点前准备时,王保军身体侵限,被T76次客车撞伤后击倒解建其,均抢救无效死亡。

主要原因

解建其、王保军未严格执行“双人作业,一人防护”制度,没有及时下道避车。

漫画场景

背景为复线电气化铁路,一列客车疾驰而来,将线路侧轨道箱旁作业的两人撞飞。

谨慎小心是安全的保险带,麻痹大意是事故的导火索。案例六:安阳车站施工砸断信号电缆行车事故

事故概况

1995年10月,我处原第一工程队职工×××在安阳车站施工打角钢地线时,未按照程序要求先挖坑,直接将角钢打入地下,砸断信号电缆,造成行车事故。

主要原因

×××施工前没有认真调查,充分预想,简化作业程序,违章作业。

漫画场景

背景为铁路站场边,地平面上一人在用力挥舞大锤,向下砸角钢底线,地平面下角深处有几根电缆,角钢尖进入电缆。那人说:“瞧我多快!看你下去不下去?”

简化作业痛快一阵子,酿成事故痛苦一辈子。案例七:宜春站80次特快客车脱轨重大事故

事故概况

1994年1月17日15时05分,昆明开往上海的80次特快旅客列车,在浙赣线宜春站通过时,机车及机后1-4位车辆通过1号道岔后,1号道岔突然由定位转向反位,列车自5位车辆开始进入侧线,向停有调机的牵出线股道走行,5-10位车辆脱轨,并与停留在牵出线上的调机发生侧面冲突,造成旅客重伤8人,客车破损,线路损坏300米,中断行车27小时,构成客运列车脱轨重大事故。

主要原因

1、福州电务工程段项目负责人在车站开通时为了试验调整道岔违章使用导线封连继电器接点,造成信号联锁失效。

2、车站安全员违反规定,擅自按下了与80次交叉的调车信号的进路按钮,致使道岔中途转换。

漫画场景

背景为铁路站场,一列客车中间弯曲,后面车厢脱轨,与临线一机车相撞。右上角为一人在组合架后做封连线,说:“看看我的!!”。

安全来自长期警惕,事故源于瞬间麻痹。案例八:“6.25”普连集货物列车脱轨事故

事故概况

2005年6月25日,我处东陇海项目部职工×××、×××在普连集车站机械室做自闭开通前的准备工作时,帮助电务段值班人员处理故障,用电缆线封连轨道继电器接点,造成12007次货物列车最后一节车厢脱轨,构成险性事故。

主要原因

×××和×××盲目听从电务段值班人员的违章指挥,使用封连线封连继电器接点,违反了电务人员在施工、设备维修和故障处理时“三不动”和“八严禁”中的第一条“严禁采用封连线或其他手段封连信号设备电器接点”的规定。

漫画场景

背景为铁路站场,一列火车最后一节车厢脱轨。右上角小画面:机械室内两个人在组合架旁做封连线,说:“不会有事的,听我的没错!!”

绳子总在最脆弱处断开,事故易在“关键人”中发生。案例九: “9.13”窑村行车事故

事故概况

2005年9月13日3时53分,在窑村站利用上行“天窗”进行轨道分箱作业时,施工人员×××在防护人员和配合人员都没有到位的情况下,超前、超范围准备,将新设抗流变压器钢丝绳打开,造成IIG轨道短路形成红光带,影响行车11分钟。

主要原因

施工小组组长×××,在未与室内防护员取得联系、不了解行车的情况下,超前、超范围作业,违反了“三预想”、“三不动”的电务工作制度。

漫画场景

背景为夜晚铁路站场,一条线路上,一人在作业,拉出抗流变压器的钢丝绳,将两条钢轨短路,口中念叨着:“肯定没有车,不会有事的”。后面一列火车疾驰而来,大喊道:“怎么搞得?要命啊!”

绊人的桩不在高,违章的事不在小。案例十:“8.25”西安东站行车事故

事故概况

2005年8月25日凌晨,西安西-西安-西安东站区间ZPW-2000自动闭塞及站内电码化工程换装。西安东站因电路故障原因,Ⅳ场及II场下行正线延时1小时25分钟开通,Ⅱ场下行1道至4道延时5小时5分钟开通。

主要原因

技术人员×××对图纸审核不细,调查摸底不彻底,修改图纸时重复使用继电器接点,且插入试验不彻底。

漫画场景

一张大图纸,一个人对着图纸,拿着笔,大大咧咧,说:“哈哈!,就这样啦!”。

事故隐患如水下暗礁,规章制度似行船航标。案例十一:建国以来最大的旅客列车事故

——荣家湾“4.29”事故

事故概况

1997年4月29日上午10时47分,在湖南岳阳市荣家湾车站,由昆明开往郑州的324次旅客列车通过时追尾撞上了停在4车道的由长沙开往临湘市茶岭的818次旅客列车,造成乘客与乘务员死亡126人,重伤45人,轻伤185人,直接经济损失达415万元。

主要原因

长沙铁路电务段荣家湾信号维修工区工人郝任重、工长吴荣中违反《铁路信号维护规则》等有关规定,擅自使用自制的二极管封连线封连电器接点,并拆下12号道岔由反位转向定位的启动线,使道岔、进路和信号三者间的联锁功能被破坏。

漫画场景

背景为铁路站场,一列客车停在站台边,一列客车呼啸而来,拐弯撞上停在站台边的客车,客车呈扭曲状。右上角小图:一人在分线盘做封线,说:“让我试一试这高压线吧!”

与其事故后哭断肠,不如事故前早预防。案例十二:六里坪医院重伤交通事故

事故概况

1996年8月28日,六里坪铁路医院院长李保贵等4人,在开会返程中,因车速过高,加之当日下雨路滑,致使汽车失控掉进路边的土坑里,造成四人受伤、车辆严重破损的交通事故。

主要原因

1、医院领导平时疏于汽车安全管理,当天乘车时对司机驾驶汽车高速行驶未能制止。

2、汽车驾驶员徐超安全意识不强,开车速度过高,遇到紧急情况处臵不当。

漫画场景

山区公路,下着小雨,一辆小汽车撞坏路边的防护桩,飞驰跌入路边坑内。司机伸出头喊道:“哇,太快了!!”

不讲卫生要生病,不讲安全要送命。

案例十三:大秦线王家湾站农民工车辆伤害事故

事故概况

2005年8月17日,参加大秦线扩能改造施工的河北省宣化市农民工张喜善,在王家湾区间隧道内施工时,被列车碰撞死亡。

主要原因

1、张喜善听见列车鸣笛后,没有及时下道进入避人洞内避让列车。

2、带工人员与张喜善距离太远,超出防护范围。漫画场景

电气化铁路隧道内,一人肩扛一卷电缆,走在铁路边,被呼啸而来的列车撞倒在地。

当安全教育鸣金收兵之际,便是事故偷营劫寨之时。案例十四:“7.2”西延线黄陵站挖伤信号电缆事故

事故概况

2000年7月2日,西延线黄陵车站通信电缆沟开挖施工中,农民工李永华在沟深达300mm时,继续使用铁镐开挖,挖断信号电缆两根,造成信号设备故障,严重影响了正常的行车秩序。

主要原因

1、农民工李永华挖沟作业中,没有执行“分段试挖,推进成沟,严禁分层,见缆报告”的规定。

2、带工人员检查力度不够,对李永华的违章行为没有采取及时有效的措施予以制止。

漫画场景

黄陵车站咽喉区,一个高柱信号机旁,一个人大汗淋漓,挥舞着铁镐开挖电缆沟,沟内300mm处两根电缆在痛苦的呻吟:“疼死我了”。信号机亮起红灯,光芒直射前方:“有人在蛮干啊!”。

鱼恋鱼,虾恋虾,违章与事故是亲家。

结 束 语

透过一幅幅生动的漫画,一起起惨痛的事故,大家想到了什么?为什么类似的事故时有发生?为什么有人仍不觉醒,步其后尘,拿自己的生命、拿规章制度当儿戏?“愚者以流血换取教训,智者以教训制止流血”。事故是令人痛惜的,教训是前人用鲜血和生命换来的,是弥足珍贵的。

事故的发生看是偶然,偶然的背后存在着必然。我们要从这些事故中汲取教训,举一反三,避免同类事故的再次发生,这是安全生产实现“有序可控,基本稳定”目标的重要途径。通过对以上事故的剖析,警示今天和明天,鞭策我们的工作更具预防性、前瞻性,真正地变“意料之外”为“意料之中”,从而杜绝惯性事故的再次发生。

希望本次展出的事故案例,像长鸣的警钟,时时刻刻给我们以严肃的警示——珍惜生命,勿忘安全!

2005年3月20日

忽视安全抓生产是火中取栗,脱离安全求效益是水中捞月。

篇2:安全生产事故案例漫画展

分解蒸发区“1·10起重伤害”事故调查报告

一、事故经过

2017年1月10日上午8时,十一冶建设集团有限责任公司管道队按照作业区要求办理作业手续后,安排徐东生、许正强和孟发贵开始对分解槽槽顶II组10#螺旋板式换热器出料管进行改造施工。9时50分左右,法兰螺栓拆除完毕,具备整体提升出料管条件,出料管提升结束后,徐东生在换热器顶上用手拉葫芦准备往改造方向移动出料管,许正强在换热器上面用火焊切割出料管弯头,由于槽顶螺旋板式换热器限制,龙门架手拉葫芦吊顶无法设在出料管重心位置,在管道切割完毕后,出料管失重,导致出料管发生倾斜,出料管法兰面直接挤压到徐东生右脚脚拇指处,导致其右脚脚拇指处出血。

事故发生后,徐东生立即通知十一冶建设集团有限责任公司管道队负责人李超,李超在接到电话后立即赶往分解槽槽顶,并电话通知项目负责人王华强、项目副经理肖宇。10时左右,王华强等三人赶到现场,用车辆将徐东生送至文山市人民医院救治,经诊断,其右脚脚拇指外伤,指甲盖部分断裂,未骨折。

二、事故原因分析

(一)直接原因

十一冶建设集团有限责任公司检修作业人员,在使用简易龙门架吊装管道作业时,未固定吊点重心位置,导致吊物偏移滑落并挤压到作业人员右脚脚拇指,属于违章作业。

(二)间接原因

1、十一冶建设集团有限责任公司检修作业人员配合不到位,移动管道前未作风险辨识,未采取有效控制措施,未认真落实作业人员联保互保。

2、十一冶建设集团有限责任公司安全责任落实不到位、安全管理存在漏洞,现场作业不规范。

3、分解蒸发区对现场相关方作业过程监管不到位。

三、事故性质

生产安全责任事故。

四、人员伤亡、直接经济损失及事故等级

(一)人员伤亡

徐东生右脚脚拇指处,导致其右脚脚拇指处出血。

(二)直接经济损失

医疗费用500余元。

(三)事故等级

三级事故。

五、事故防范及整改措施

(一)十一冶建设集团有限责任公司加强现场检维修管理,严格落实作业规范,禁止使用不符合规范要求的工器具进行检维修作业。

(二)十一冶建设集团有限责任公司加强内部安全管理工作,严格落实安全生产主体责任,并开展违章指挥、违章作业安全警示教育培训,提升员工安全意识及安全技能。对设备材料拆装步骤及安全注意事项进行专项培训教育。

(三)分解蒸发区需加强现场检修作业监管力度,认真落实相关方前的安全交底工作。

六、事故责任认定及处理意见

(一)十一冶建设集团有限责任公司,因违章作业导致事故发生,对事故负有主要责任。

(二)十一冶建设集团有限责任公司项目经理王华强,对事故负有领导责任,根据《事故事件管理制度》7.1.2.3条款要求,扣款500元。负责人李超安全作业监管不到位,根据《事故事件管理制度》7.1.2.3条款要求,扣款200元。

(三)分解蒸发区安全管理存在缺陷,按照安全工作“属地管理”原则,对事故有管理责任。

(四)按照“党政同责、一岗双责”原则,分解蒸发区副区长杨成龙、党支部副书记缪志学对事故负有领导责任,根据《事故事件管理制度》7.1.2.3条款要求,分别扣款100元。

(五)按照“谁主管、谁负责”原则,分解蒸发区生产安全副区长马强、设备副区长何远东对事故负有直接领导责任,根据《事故事件管理制度》7.1.2.3条款要求,分别扣款100元;安全员张春对事故负有直接管理责任,根据《事故事件管理制度》7.1.2.3条款要求,扣款100元。

案例二

热电动力区“2·3锅炉总烟道蠕胀变形开裂”事故调查报告

一、事故经过

2月3日中班接班时2#增压风机出口挡板不能动作正在检修,设备副区长蒲自华安排待出口挡板检修完毕后启动2#增压风机试运行。

17:35乙班代理值班长钟正位与能管中心电工杨章冲现场对增压风机挡板限位开关检查完后,汇报蒲自华:2#增压风机出口挡板限位开关坏,只能开不能关,询问是否还要试运行,蒲自华回复:能全开就试运行,且试运行两小时,风机参数(振动、温度)正常就把负荷倒至2#增压风机,并停运1#增压风机。

17:38钟正位电话令乙班司炉工邹正显安排人员检查2#增压风机本体无问题,具备启动条件后,启动2#增压风机,要求启动后空负荷运行两小时,并令其交代当班点巡检人员陶冠谚每半小时点检一次。

17:45陶冠谚对2#增压风机启动前进行检查,17:50向邹正显汇报2#增压风机具备启动条件,并于17:55合闸启动成功,空负荷运行至19:49,2#增压风机各参数正常,最大振动值为负荷端水平振动4.5mm/s,陶冠谚向司炉工及值班长进行了汇报。

19:49钟正位收到陶冠谚2#增压风机空负荷运行各参数正常的汇报后,向邹正显下达将1#增压风机负荷缓慢切换至2#增压风机的指令。邹正显接到指令后缓慢调整两台增压风机负荷,并于20:25将所有负荷调整至2#增压风机承担,且要求陶冠谚现场观察风机运行情况。20:38陶冠谚对2#增压风机进行点巡检,运行参数为负荷端轴承:水平振动3.9mm/s,垂直振动:1.3mm/s;后端轴承:水平振动4.5mm/s,垂直振动:1.6mm/s,轴向振动2.0mm/s,各项振动指标正常并向邹正显汇报,邹正显收到现场反馈信息后停运1#增压风机。

20:57邹正显发现2#炉有烟气反串情况,向钟正位汇报。钟正位接到汇报后,现场查看后判断为风机停运时间长,做功可能不足,向值班领导徐付洪汇报这一情况,并建议运行几分钟观察情况。

20:57至21:46之间,调节2#增压风机调节门开度至92%,电流无明显变化,最大为22A。

21:46邹正显发现2#炉烟气反串进一步恶化,氧量表由16.2%下降至15.75%,向钟正位汇报,钟正位接到汇报后令其马上倒开1#增压风机,并向徐付洪进行汇报,徐付洪同意倒开。

22:10,1#增压风机启动,并将风机负荷倒至1#增压风机,2#炉氧含量上升,22:16停运2#增压风机。

22:41陶冠谚检查中发现水平烟道(脱硫塔对面)有断纹,正下方有砖块脱落,并向钟正位进行汇报。22:42钟正位接到汇报后向徐付洪进行汇报,并一同到现场查看情况,到达现场后发现水平烟道两根柱子上部有明显断裂,墙体明显倾斜,立即逐级汇报至作业区。

23:20作业区黄江、白杨、蒲自华、钟圆到达现场,根据实际情况将现场情况以及下一步措施建议分别汇报至生产运行部、装备能源部、工程管理部、安全环保部、公司领导。4日2:00锅炉安排停炉。

二、事故原因分析

(一)直接原因

热电动力区岗位人员对锅炉及附属设备试运行相关参数分析不到位,未确认试运行的2#增压风机电流情况,盲目倒开,锅炉总烟道承受过高的压力冲击,造成烟道墙体鼓包蠕胀变形直至开裂。

(二)间接原因

1、热电动力区生产管理不到位,生产副区长、区域负责人对增压风机倒开不知情;

2、热电动力区设备管理不到位,对检修完成的2#增压风机试运行只关注了振动、温度,未关注试运行电流;

3、热电动力区值班人员未发挥出值班作用,指令下达不合理;

4、热电动力区生产工艺专业与设备专业管理职责划分不清楚,大型设备或系统试运行、启停任务指令应由生产工艺专业下达,另外专业之间沟通协作不到位,信息传递不畅通,没有形成一致意见后再下达指令;

5、热电动力区对于岗位职工生产工艺操作以及设备性能培训管理力度不够,岗位职工操作技能不足,未关注2#增压风机电流情况便盲目倒开;

6、对潜在风险认知度不到位,总烟道墙体早期已经出现轻微裂纹,热电动力区没有认识到后果的严重性,没有积极进行原因分析、隐患排除和问题上报;

7、总烟道设计制造上存在缺陷,承压能力存在不足。

三、事故性质 生产安全责任事故。

四、人员伤亡、直接经济损失及事故等级

(一)人员伤亡 无人员伤亡情况。

(二)直接经济损失

烟道临时封堵所用钢材费约1.2万元;烟道封堵检修费约3.8万元;烟道后期拆除和修复费约41万元;合计46万元。

锅炉系统停机75小时。

(三)事故等级

根据公司《设备事故管理制度》,定性为重大设备事故。

五、事故防范及整改措施

(一)加强生产管理和设备管理,设备或系统性检修完成后,必须经过静态试验,有合理的数据支撑后才能进行动态试验,静态试验不合格情况下,禁止下达设备启动试运行指令;

(二)加强值班管理,值班人员必须起到值班作用,值班人员自身不能确定的问题必须及时汇报;

(三)明确作业区管理职责划分,大型设备和系统性启停必须由主管生产的管理人员或作业区安全生产第一负责人下达指令;

(四)大型设备和系统试运行,生产技术专业和设备专业管理人员必须同时参与,试运行前应制定试运行方案,充分考虑有可能出现的问题影响并在方案中制定应急措施;

(五)加强对岗位职工的培训,内容包括安全作业指导书、联系汇报制度、应急预案及应急处置措施等,并对培训进行考核、评估、记录,最终达到培训目标;

(六)转变管理观念,加强隐患管理,系统排查作业过程中人的不安全行为及物的不安全状态,并制定相应整改措施,从管理上规避风险;

(七)增加烟道承压能力,在烟道上增加防爆片。

六、事故责任认定及处理意见

(一)直接责任者:

热电动力区乙班司炉工邹正显,对锅炉辅机监视操作技能存在欠缺,意识不强,监盘不力,盲目操作。是该起事故的直接责任者,对该起事故负主要责任,扣除500元绩效奖。

(二)主要责任者:

1、热电动力区乙班巡检人员陶冠彦,对辅机检查内容存在缺陷,经验不足,技能欠缺。对该起事故负主要责任,扣除300元绩效奖;

2、热电动力区乙班代理值班长钟正位,对当班生产运行管理不力,对试运行设备未充分告知现场检查人员及操盘人员注意事项,对该起事故负主要责任,扣除500元绩效奖;

3、热电动力区值班人员徐付洪未起到带班作用,指令下达不合理,未及时向生产技术管理人员汇报,对该起事故负主要责任,扣除500元绩效奖。

(三)领导责任者:

1、热电动力区生产副区长白杨对大型设备试运行管理不到位、未到现场进行注意事项告知,对员工操作技能培训不到位,对该起事故负领导责任,扣除500元绩效奖;

2、热电动力区设备副区长蒲自华对大型设备试运行管理不到位、未到现场进行注意事项告知,对员工设备性能培训不到位,对该起事故负领导责任,扣除500元绩效奖;

3、热电动力区区域负责人钟圆对大型设备试运行管理不到位、未到现场进行注意事项告知,对员工操作技能培训不到位,对该起事故负领导责任,扣除500元绩效奖;

4、热电动力区党支部书记张营三,对该起事故负领导责任,扣除1000元绩效奖;

5、热电动力区区长黄江,对该起事故负领导责任,扣除1000元绩效奖。

案例三

技术中心“2·4交通”事故调查报告

一、事故经过

2017年2月4日16时,交班后,技术中心职工徐洋驾驶电动车载同事杨帆自浩鑫路向文铝路行驶,行驶至文铝路时,发现物品落在岗位上,随后掉头返回岗位拿物品,在转弯时因车轮打滑,车辆倒向花台,车辆压在徐洋的左脚上,杨帆发现后立即把车移开,徐洋感觉左脚踝关节处肿痛,杨帆上报班长李琳并拿来云南白药喷患处,在现场休息片刻后回到宿舍,徐洋在宿舍休息约一小时后,发现脚踝肿胀严重,疼痛加剧,随后联系同事杨帆开车送往市医院就医。

18时10分到达医院,医生根据CT结果诊断为踝关节中断,建议手术治疗,发现病情严重后立刻上报部门领导并通知家人。

二、事故原因分析

(一)直接原因

1、路面石子和碱导致车辆侧滑。

2、当事人安全意识淡薄。

(二)间接原因

1、十一冶占道后警戒标示不完善。

2、保卫部对占道施工监管不足。

3、技术中心针对道路交通安全知识的教育培训力度不够。

三、事故性质

责任事故。

四、人员伤亡、直接经济损失及事故等级

(一)人员伤亡

受伤1人。

(二)直接经济损失

暂时无法统计。

(三)事故等级

三级。

五、事故防范及整改措施

(一)占道时严格按规范设置警戒标志。

(二)加强道路交通知识的宣传及监管力度。

(三)保卫部完善路口道路标示牌。

(四)路面出现泥沙时及时清扫。

(五)交通参与者加强道路交通安全知识的学习。

六、事故责任认定及处理意见

(一)主要责任者:徐洋驾驶车辆缺乏安全意识,扣200元。

(二)领导责任者:

1、十一冶占道时警戒标示设置规范,标志设置未达到50米,限2月13日前完成整改;

2、保卫部对占道监管不到位,扣部门绩效2分;

3、技术中心对道路交通安全教育培训及监管不到位,扣部门 绩效2分。

案例四

燃气制备区“3·6火灾”事故调查报告

一、事故经过

2017年3月6日早班丁班,副操何国建监盘1#气化炉,13:39:51”在下渣斗没有冲压和没有关闭上下排渣阀的情况下,打开了上渣斗的排渣阀,误操作将气化炉排渣系统打直排与外界串通,炉内850℃燃烧的炉渣伴随煤气往外喷出,导致I、II系列输渣皮带及部分电缆烧损。

气化主操孔德博在3#炉四楼打扫卫生,13:37开始与中控李卫祥通电话,通话过程中13:39:51”左右孔德博发现1#炉冷渣机冒出大量灰、烟并带有火焰,孔德博判断1#炉排渣单元打直排,在电话中立即告知李卫祥1#炉排渣打直排,并通知正在1#炉5层掏冷灰机手孔的赵必虎、殷红伟、严洪立即撤离1#炉,正在3#炉巡检的王绍柒、李绍江撤离气化炉;

13:39:55”李卫祥得知消息后立即告知1#炉监盘副操何国建,并辅助何国建关闭排渣阀门KV1107A/B及KV1105A/B,当时排渣温度迅速上涨到805.9℃,排渣阀无法关闭,何国建打开氮气冲压阀降温;

13:39值班长黄孝坤在现场发现1#炉打直排后,立即返回中控13:40:10”通知何国建立即启动紧急停炉;并到三楼告知正在开会的作业区领导1#炉打直排;

13:40黄孝坤汇报调度台唐亮1#炉排渣单元打直排,1#炉要求紧急停车,随后并让赵必虎确认各岗位人员情况(无人员伤亡);何国建通知焙烧,1#炉排渣单元打直排,1#炉要紧急停车;

13:40作业区区长蒋明亮到中控通知打开1#炉放空阀切出1#炉的煤气,并与吴仕献、郑欢前往现场组织灭火;书记韩国波、副区长杨文敬带领黄学标、赵必虎、黄孝坤关闭1#炉煤气总阀,防止3#炉煤气反串到1#炉造成爆炸事故;同时副区长杨文敬打电话给公司消防队报警,请求支援。

13:42黄孝坤联系电工姚翰云切断1#炉冷渣机、冷灰机、输渣皮带、输渣斗提及渣仓除尘器的电源,准备灭火;

13:43何国建通知黄孝坤排渣阀KV1107A/B及KV1105A/B已经关闭;

13:44姚翰云告知黄孝坤电源已经切断;现场蒋明亮、韩国波组织灭火;

13:50火情已经控制住,现场已无火焰; 13:51消防车到达现场参与扑灭剩余燃烧煤渣; 14:10现场着火点已经全部扑灭,消防队撤离现场。

二、事故原因分析

(一)直接原因 监盘副操何国建误操作。

(二)间接原因

1、监盘副操何国建监盘过程中背诵“应知应会”,分散注意力,三心二意。

2、监盘副操何国建在操作排灰同时操作排渣,相互切换画面,交叉作业。

3、作业区排渣安全联锁系统不完善。

三、事故性质

生产安全责任事故。

四、人员伤亡、经济损失及事故等级

(一)人员伤亡 无人员伤亡。

(二)经济损失

1、烧毁B500皮带40米,135*40=5400 元;

2、托辊Φ89*190槽型托辊60个,缓冲托辊25个: 51.28*18=923.04元;85.47*6=512.82元;

3、托辊Φ89*600槽型托辊4个 ; 72*4=288元

4、电缆3*1.5: 40米* 4.97= 198.8元

电缆4*10 :40米*19.829 =793.16 元 电缆5*1.5:30米*7.69=230.7元

电缆10*1.5: 30米*16.75=502.5元

电缆14*1.5:30米*23.86=715.8元

电缆6*4:40米*20.35=814元 电铃控制器2台:705*2= 1410元 拉绳开关4个 :136.75*4=547元

5、检修费用:大约7000元;

6、欠产411t; 7、1#炉开炉消耗柴油0.22t,每吨6700元,费用1474元; 共计经济损失20809.82元。

五、事故防范及整改措施

(一)作业区加强监盘纪律管控,严格执行作业区监盘规定,严禁监盘时玩手机、离岗、睡岗及做与监盘无关的事;(办公室人员随时抽查,发现一次考核2分)。

(二)对气化炉上渣斗排渣阀与下渣斗排渣阀阀位挂连锁,下渣斗排渣阀KV1107A/B、放空阀在开位时,上渣斗排渣阀KV1105A/B将无法打开;(联系能管中心改程序、挂联锁;3台气化炉排渣系统已做好,排灰和进煤单元还在整改中,包括对氧气管上的压力与切断阀做联锁)。

(三)严禁排灰和排渣同时操作;(禁止交叉作业,作业区与2015年3月已出过规定,纳入中控操作工艺纪律检查,发现一次考核操作人员5分)

(四)在输渣皮带处增设视频监控,皮带旁有人时禁止进行排渣操作;现场增设警铃,中控进行排渣操作前按下警铃,现场警铃提示。(已申报计划,材料到后能管中心负责整改)

六、事故责任认定及处理意见 根据公司事故“四不放过”原则,现对相关责任人进行责任划分以及处罚:

(一)区长蒋明亮,作业区内部管理不力对此次事故负领导责任,处以1000元经济处罚。

(二)党支部副书记韩国波,作业区内部管理不到位对此次事故负领导责任,处以500元经济处罚。

(三)副区长杨文敬,对此次事故负直接领导责任,处以500元经济处罚。

(四)副区长吴仕献,作业区内部管理不到位对此次事故负领导责任,处以500元经济处罚。

(五)副区长郑欢,作业区内部管理不到位对此次事故负领导责任,处以500元经济处罚。

(六)副主任工程师杨帆,技术员黄学标、张建锰,安全员彭永兵,监管不到位,每人处以200元经济处罚。

(七)值班长黄孝坤,作为当班生产第一责任人,对此次事故负有主要责任,处以500元经济处罚。

(八)气化主操孔德博,作为气化岗位第一责任人,对此次事故负有主要责任,处以500元经济处罚。

(九)气化炉副操何国建,因误操作造成事故,对此次事故负直接责任,处以500元经济处罚。

(十)对丁班当月安全绩效考核否决。

案例五

高压溶出区“4·16 灼烫”事故调查报告

一、事故经过

2017年4月15日23:40时,高压溶出区熔盐炉甲班接乙班,乙班人员正在检查2#炉B除渣机是否是轴下沉,经乙班人员张晶、苏伟、王素龙检查确认2#炉B除渣机卡死,需要更换。

高压溶出区张晶上报高压溶出区熔盐炉主控人员黄明伟2#炉B除渣机卡死,黄明伟联系八冶人员对2#炉B除渣机进行更换处理。于23:52时工作票由八冶人员拿到现场,因渣坑内有大量水(水的来源,用于浇灭红渣的水),八冶人员无法进行检修,要求清理渣坑水;01:15时渣坑水清理好,炉排已停止运行,出渣机电机已拆好线,经八冶人员确认达到检修条件后,八冶人员开始检修,01:20时乙班进行交接班,甲班张毅确认后接班,检修监护人甲班人员张光春。

八冶人员用手拉葫芦吊住除渣机的下部,行车工何勇用行车吊住除渣机的上部,八冶柏银强、田茂嶙将除渣机所有螺栓全部拆完后,进行吊装作业,但在吊装过程中,除渣机没有正常吊起来,两人走出渣坑,商量检修方案,两人经商讨后,两人再次进入渣坑检查除渣机未能正常吊起的原因;在检查过程中,除渣机突然松动,出渣口的煤渣掉落进水里,产生蒸汽烫伤八冶柏银强、田茂嶙,柏银强跑出渣坑立即呼救。

01:50时高压溶出区张光春突然听见柏银强呼救声,张光春立即下去将田茂嶙从渣坑内拉上来。

01:53时熔盐炉甲班主操张毅打电话给高压溶出区甲班值班长邹长青汇报,01:55时张光春打电话给值班长邹长青汇报,02:00时邹长青到现场后将现场情况汇报给高压溶出区值班领导陆晓磊,并于02:06时联系施工方负责人刘明辉,叫他联系人来把伤员送医院;高压溶出区值班领导陆晓磊立即赶赴现场,02:06时陆晓磊到达现场看见八冶两人被烫伤,并联系八冶的队长刘明辉将两人送去文山市医院进行治疗。2:20时陆晓磊将情况向高压溶出区负责人雷超汇报;02:42时邹长青向调度赵阳军汇报;05:30时陆晓磊打电话通知高压溶出区安全员刘远阳,08:00时刘远阳将了解的情况汇报安全环保部晏峰。

八冶受伤人员柏银强、田茂嶙送到文山市医院治疗,经医生诊断柏银强手腕、膝盖被烫伤,属于轻伤,田茂嶙双臂、面部被烫伤。

二、事故原因分析

(一)直接原因

1、除渣机内红渣未用水侧底浇透。

2、渣坑内有积水,未清理完。

(二)间接原因

1、八冶检修人员安全意识淡薄,未做好防范措施。

2、监护人员对检修工作未进行安全确认。

三、事故性质

生产安全责任事故。

四、人员伤亡、直接经济损失及事故等级

(一)人员伤亡

受伤2人。

(二)直接经济损失

人还未出院。

(三)事故等级

三级。

五、事故防范及整改措施

(一)在除渣机渣坑处做一个方形槽,检修除渣机时,把潜水泵放入槽中,将渣坑内的水彻底抽完。

(二)在除渣机下方做一个吊耳,检修除渣机时,钢丝绳卡在吊耳上,确保除渣机在吊住的情况下不会松动。

(三)检修作业前,检修人员和监护人员必须对检修工具进行检查,检查方法参照“云南文山铝业有限公司检修工区安全吊具安使用和报废标准”,做到真实可靠。

(四)涉及到跨班组检修的,接班人员必须对检修进行安全确认。

(五)加强《事故事件管理制度》学习,确保生产安全事故报告及时、规范。

(六)加强作业人员及相关人员的安全教育培训,提高员工安全意识。

六、事故责任认定及处理意见

(一)八冶建设安装有限公司负责检修,在没有做安全防护措施的情况下进入渣坑检查,对事故负有主要责任。

1、由八冶建设安装有限公司负责承担柏银强、田茂嶙医疗费用及其他所有费用。

2、根据《安全生产管理协议书》规定,发生生产安全事故的,扣除八冶建设安装有限公司风险抵押金总额的50%。

(二)高压溶出区安全管理存在缺陷,按照安全工作“属地管理”原则,对事故有管理责任。

1、按照“党政同责、一岗双责”原则,高压溶出区区长雷超、党支部副书记李专阳对事故负有领导责任,根据《事故事件管理制度》7.1.2.3条款要求,分别扣款400元。

2、按照“谁主管、谁负责”原则,高压溶出区设备副区长刘汉银对事故负有直接领导责任、安全员刘远阳对事故负有直接管理责任,根据《事故事件管理制度》7.1.2.3条款要求,分别扣款400元、200元。

案例六

原料制备区“5·12机械伤害”事故调查报告

一、事故经过

2017年5月12日早班,备料岗位乙班人员何真跃(2014年7月14日进入公司,为作业区正式员工)负责看守NO.2号矿石皮带。约15点40分,正处于交接班时候,由于矿石很堵,布料小车两侧卸料口很快就堆起来了,为了能顺利交接班,为下一个班生产创造条件,遂立即开始清理布料小车下料口的积料。先清理南侧下料口,之后清理北侧下料口,北侧下料口清理完成后从布料小车上下来,由于矿石太粘,从下料口清理出来的矿石均是较大的块状,不能直接落到均化库内,全部堆在格栅上,看到这一现象立即开始清理格栅上的块状矿石,因担心清理过程中脚下踩空卡到钢条里,清理时就将左手抓在小车钢轨上,用脚踩堆积在格栅上的积料,使踩掉的矿石直接落到均化库内。在清理北侧格栅上的块状矿石时,当布料小车移动到原固定好的布料端头触碰限位开关后返回,小车返回过程中因本人未及时发现,车轮从抓在钢轨上的左手上压过,压过后遂立即抽回左手,看到左手出血不止,立即用右手握住左手手腕同时现场呼救,喊了几声无人应答就自己从NO.2号矿石皮带往化灰机休息室跑,跑到休息室时,值班长太利超、周力、早班岗位负责人邵灯虎及中班接班人员曹振昆、马景峰正在休息室内,看到何真跃手上正在流血,大家就从备用药箱中找来纱布为伤者包扎伤口。

事故发生后值班长周力15点43分汇报作业区安全员李林喜,请求公司派车将伤者送往医院治疗,接到汇报后李林喜在赶往现场的同时于15点44分将事故情况汇报公司调度台柳燕飞请求协调车辆将伤员送医。值班长周力15点44分向作业区生产副区长张骑汇报事故情况,张骑接到报告后相继将事故情况汇报作业区区长代延鹏、公司总调、生产运行部主任李俊福、安全环保部副主任周云忠。15点46分左右,李林喜、张骑相继到达化灰机休息室,查看伤员情况后,此时,因调度室联系的车辆一直没有回复,经现场人员协商,作业区决定自行驾车将伤员送往医院,直到15点55分生产调度室柳燕飞通过手机打电话回来询问事故发生情况,李林喜在进行简短情况告知后并反馈不用再联系车辆了,作业区自行驾车送伤员就医。15:56分值班长太利超从停车场驾驶本人私家车到达办公楼,李林喜、太利超、周力三人一起将伤员送往文山州人民医院。16:40分到达医院,经止血处理、伤口包扎、拍片观察后,18:02分医生告知检查结果:本次事故造成左手五个手指软组织均受到损伤,其中中指轻微骨裂。

二、事故原因分析

(一)直接原因

作业人员何真跃站至落料格栅上,左手握住布料小车行走钢轨,背对移动的布料小车,用脚替代捅料杆清理格栅积料过程中,未注意到后方移动的布料小车靠近,造成左手被布料小车车轮压伤。严重违反了《胶带输送机安全作业规程》,在胶带输送机运转、布料小车移动过程中清理积料的规定,属于个人不安全行为导致的典型违章。

(二)间接原因

1、作业区对《带式输送机安全规范》整改要求理解不深刻,布料小车车轮防护不全且未安装轨道清扫器,皮带拉绳设置位置不合理。

2、布料小车安全设施缺陷、维护不到位,布料小车无急停装置、声光报警器损坏后未及时恢复。

3、近期矿石含泥量大、大块矿石及杂物较多,矿石皮带下料口频繁堵塞,增加了作业人员清理工作量,劳动强度较大,造成岗位人员疲劳作业。

4、作业区级、班组级安全教育培训针对性不强,作业人员对本岗位设备安全操作及安全注意事项不熟悉,安全意识淡薄,存在侥幸心理。

5、作业区未严格按照公司要求,建立岗位人员个人违章档案,班组兼职安全员未发挥监督、检查义务,对本班组发生的违章未及时纠正、上报统计。

6、岗位人员配置不足,岗位人员对“联保互保”职责理解不深刻,未履行班中监督、提醒义务。

三、事故性质

生产安全责任事故。

四、人员伤亡、直接经济损失及事故等级

(一)人员伤亡 1人轻伤。

(二)直接经济损失

医疗费用(含护理费)0.5万元,误工费0.3万元,合计0.8万元。

(三)事故等级 三级。

五、事故防范及整改措施

(一)装备能源部联合作业区,对照《带式输送机安全规范》等规范,认真研究完善矿石皮带布料小车急停装置,完善布料小车车轮防护并安装轨道清扫器,规范设置皮带拉绳位置。

(二)作业区修订完善作业指导书,明确矿石皮带安全作业及操作要求,组织开展岗位危险有害因素辨识,制定行之有效的安全防护措施,并督促、教育岗位人员认真执行。

(三)作业区针对矿石皮带开展专项安全教育培训,班组长认真组织开展班组级安全培训和贴近生产实际的班组安全活动,不得以会代培,提高班组人员的安全意识和风险识别、控制能力。

(四)面对矿石复杂、堵塞频繁的现象,作业区加强对各下料的整改及矿石配比的摸索,减少矿石堵塞现象。

(五)岗位负责人在安排工作时合理分配人员,对于卸矿机、NO.2号矿石皮带布料小车、NO.5号矿石皮带卸料小车等类似体力劳动较大的岗位及时安排人员替换,以防止出现疲劳作业。

(六)认真落实“互保联保”,在互保联保对子签订时,经可能将相邻岗位的两个人签为一组,同时互保联保对子在生产过程中加强沟通,巡检、操作时尽可能地做到一人监护、一人操作。

(七)作业区加强对生产现场安全设施的检查、监管,禁止任何人随意拆除安全防护设施,因生产或检修需要拆除时必须及时恢复。

(八)建立岗位人员个人违章档案,积极发挥班组兼职安全员监督、检查作用,如实记录违章行为,加强习惯性违章人员、安全意识淡薄人员等危险人群的辨识及管理,制定可行的管理办法和防范措施,防止和减少类似人员因错误思想或错误行为导致事故发生。

(九)作业区各级管理人员加强对生产现场安全设施的检查、监管,禁止任何人随意拆除安全防护设施,一经发现严肃考核。

(十)严格执行公司导师带徒管理制度,考核未完成前,任何情况下禁止学徒独立操作、维护生产设备设施,当班期间徒弟必须与师傅在一起,需动手作业时徒弟必须在师傅的监护下进行操作。

六、事故责任认定及处理意见

(一)根据公司《安全绩效测量及系统管理评审制度》给予作业区绩效考核15分;

(二)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予事故直接责任者何真跃经济处罚500.00元;

(三)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予作业区区长代延鹏经济处罚700.00元;

(四)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予作业区党支部副书记张运炬经济处罚500.00元;

(五)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予作业区生产副区长张骑经济处罚500.00元;

(六)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予作业区设备副区长范超经济处罚500.00元;

(七)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予作业区设备副区长严根经济处罚500.00元;

(八)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予作业区安全员李林喜经济处罚300.00元;

(九)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予备料工段长太利超经济处罚300.00元;

(十)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予备料副工段长周力经济处罚200.00元;

(十一)根据公司《事故事件管理制度》7.1.2.3给予备料乙班岗位负责人邵灯虎经济处罚150.00元;

篇3:安全生产事故案例漫画展

1 农机事故分类分析

1.1 移动作业机组事故

在移动作业机组中, 拖拉机、联合收割机事故占主要部分。据农业部统计, 在2014 年累计统计的1 744 起农机事故中, 拖拉机、联合收割机共1 563 起, 占89.6%。其中拖拉机事故720 起, 占41.3%;联合收割机事故843 起, 占48.3%。

1.1.1 道路交通方面

(1) 主要特点:近年来, 随着汽车运输量和三轮农用运输车的增加, 大中型拖拉机几乎都不配拖车, 拖拉机运输主要由小型拖拉机承担。纵观历年道路事故特点, 主要有以下不安全做法:一是通过胡同、铁路道口、急弯路、窄路、窄桥、隧道时, 超速行驶;二是行车不文明或心存侥幸, 错误判断。驾驶时精力不集中, 遇到紧急情况手忙脚乱。会车、超车不相让, 开英雄车、赌气车;三是超载超速, 违章载人或者人货混装;四是过度疲劳驾驶;五是机车下坡空挡滑行。六是短暂停车脚踩离合器不摘挡。还有机车带病作业、私自改装引发的事故等。

(2) 案例分析:案例一:判断错误, 后果严重。2000 年, 驾驶员严某驾驶一台江苏-504 拖拉机, 在接近交叉路口准备左转弯时, 发现前方30 m处一骑车人突然转头向右看, 严某对这一信号没在意, 也没减速, 结果在转弯时处理不及时, 将骑车人撞出5 m远, 致其当场死亡。点评:驾驶员对道路上出现的第一信号要准确判断, 果断处理。对第一信号的敏感性来源于细心观察和经验积累。

案例二:空挡滑行出事故。1999 年6 月27 日, 偏关县康某驾驶新购买的三轮农用运输车从尚裕乡返回县城途中, 在驾驶室里乘坐1 人, 车上还乘坐3 人。行至前方下坡路段时, 康某为省油违章空挡滑行, 当车速骤快, 感觉把握不住方向时, 康某急踩刹车踏板, 在重载、高速、惯性大的状态下, 刹车杆断裂, 三轮车急速摇摆着向下冲去, 车上的人急忙跳车。61 岁的乘车人老侯当场头壳碰裂, 不省人事, 送往医院途中死亡。最后, 机车遇到一段上坡路才停住, 未再造成损失。点评:经农机、交警部门共同处理, 责成车主赔偿受害人家属6 000 元。康某后悔不已。

案例三:无证不听劝, 拉运把车翻。2 000 年, 黎城县后寨村王某购买了一辆三轮农用运输车, 想靠拉运矿石赚钱。朋友劝他参加培训、办理有关证照, 王某不听。他在购回车的第6 天就投入赚钱行列, 为逃避农机部门执法检查, 他常趁天未亮就匆匆赶往工地。一天, 王某行至一个三岔路口, 被迎面的一辆货车车灯一照, 忙乱中错把油门当刹车, 将车开到路边3 m深的地里, 造成车翻人伤事故。点评:参加培训, 全面熟悉驾驶技术, 听听行车经验, 可避免事故发生。而无证心虚, 往往易发事故。

案例四:违章停车, 有理变无理。2000 年6 月某天子夜时分, 一台参加跨区机收小麦的新疆4LD-2 联合收割机转移途中被群众拦截在山西境内晋长二级公路上, 驾驶员既没有靠路边停车, 也没有开启示宽尾灯, 结果被一辆工具车追尾相撞, 造成1 人当场死亡, 2 人重伤, 1 人轻伤, 收割机大梁扭曲变形, 工具车严重损毁, 直接经济损失上万元的重大事故。点评:事故发生后, 交警部门认定, 工具车车主负主要责任, 但收割机驾驶员没有遵章将机车停靠在路边, 也要担负一定的责任。

1.1.2 农田作业方面

(1) 主要特点:主要不安全做法:一是进行小麦玉米收获等作业前, 由于不了解田间地形及沟渠、井口、水泥墩、电杆拉线等障碍物情况, 往往作业时造成机器侧翻、碰坏和人身伤害, 轻者耽误生产, 重者造成一季不能作业。二是机器运转时排除故障。

(2) 案例分析:案例一:2005 年5 月28 日, 平陆县张村镇东坡村黄河滩涂麦田发生一起一人被绞在联合收割机粮箱里窒息死亡重大农机事故。事故原因是该机手在机器运转时, 用手清理粮箱, 袄袖连同手臂被粮箱绞龙缠住卷进粮仓, 最终酿成大祸。点评:此操作时, 应先切断粮箱动力, 使绞龙停止运转。

案例二:20 世纪90 年代, 芮城两户农民合伙购买一台新的联合收割机到洪洞县参加机收小麦, 地头转弯时, 运动的割刀将站在旁边的一农民手指截掉, 造成纠纷, 该机被村民扣留, 后经当地农机部门协调, 对该农民作了赔偿解决。但该机当年没再参加夏收作业, 一气之下, 该合伙人最终将机车变卖处理, 经营农机赚钱致富的梦想化为泡影。点评:田间作业时, 要注意旁边行人动向。

案例三:2000 年, 沁县驾驶员秦某为邻居张某犁完地, 出地块时由于要上一陡坡, 有着20 年驾龄的秦某明知可能发生的情况, 但他心存侥幸, 上坡时拖拉机头一下子竖了起来, 张某想跳车, 可左边是陡壁, 右边是深沟, 瞬间直立的车头倒翻过来, 从秦某身上压过。经医院全力抢救, 秦某虽然保住了性命, 但盆骨粉碎性骨折, 落下终身残疾。点评:遇到陡坡, 明知可能翘头, 不能心存侥幸。

案例四:2000 年, 平遥县道虎壁村一砖厂雇佣无证操作手王某检修一台东方红-802 推土机。当王某用千斤顶顶起推土机钻入车下检修时, 推土机突然下坠, 王某当场被压死, 其状惨不忍睹[4]。点评:事后调查发现, 王某在千斤顶支撑不稳固的情况下, 就钻进机车下面进行维修, 一时疏忽, 酿成大祸。

1.2 固定作业机组

农业部统计, 在2014 年累计统计的1 744 起农机事故中, 其他农业机械事故181 起, 占10.4%。

(1) 主要特点:固定作业机组易出事故的依次有:脱粒机、粉碎机、磨面机、轧花机、弹花机等。

(2) 案例分析:案例一:脱粒事故。脱粒机作业是固定机组最易出事故的机械。轻者打坏手指、重者截掉手、上肢、下肢。一农民在脱粒小麦喂入时, 由于手抓得太紧, 上肢连同麦秆一起被带进飞转的滚筒, 造成右上肢高位截肢。另一农民在脱粒时, 不小心从麦捆垛溜下, 恰好掉在脱粒机输送链带上, 腿被带进脱粒滚筒, 造成一腿高位截肢。点评:脱粒喂入时, 人要站稳在距离喂入口适当位置, 不要直接用手抓牢将要进入脱粒机内的秸秆。遇到进料口堵塞时, 应该用木棍辅助输送, 不得直接用手抓物料。

案例二:磨面事故。张某在磨面时, 在进料斗内用手搅拌架空的物料, 不幸手被夹进两辊之间, 造成右手被截的终生残疾。点评:应该用木棍搅拌。

案例三:私自改装, 机毁人亡。2002 年, 机手王某在脱粒时, 总嫌机器慢, 为了多赚钱, 他将电动机皮带轮加大一圈。果然改装后的脱粒效率比原来高了许多, 但好景不长, 便听到“啪啦啦”一阵巨响, 脱粒机碎片飞向四周, 一名年轻帮工头部被碎片击中, 应声倒地, 经抢救无效死亡[5]。点评:脱粒滚筒转速不能随意提高, 否则, 不仅机器损害不安全, 还易使破粒增多。

案例四:拆除机件, 引来祸害。2002 年, 某机手在脱粒期间, 发现脱粒机的两根纹杆已接近报废, 一时难以购到新件, 他索性将这两根纹杆拆掉。之后发现其他纹杆也有松动, 但似乎影响不大, 于是产生了凑合使用的念头。没料到逐渐加大作业负荷时, 脱粒机产生一阵强烈震动, 并发出异常声响, 紧接着原先松动的纹杆突然飞离机体, 致使4 人受伤。点评:拆掉两根纹杆后, 滚筒失衡, 震动强烈机体。剩余纹杆本身紧度不够, 经震动而松脱。

2 结论和讨论

2.1 农机安全生产马虎不得

历史经验案例警示人们, 农机事故离我们很远又很近。千例事故自然有千个发生的理由, 但主要是由心存侥幸、马虎从事引起的。综上所述, 任何时候, 重视安全生产, 农机事故就远离我们;忽视安全生产, 农机事故就会频频发生。

2.2 安全生产是农机操作者、使用者共同的事

安全生产不仅仅只是农机驾驶操作者的事, 而且涉及到租用农机的农户、农机作业现场所有的人们。因此, 必须对驾驶操作人员进行安全知识培训, 还要对一般农户进行安全知识宣传教育。

2.3 农机技术状态完好是安全生产的前提

农机作业是人机组合的统一体。机器带病作业, 乱拆乱卸乱改机件, 必然给安全生产带来隐患, 因此保持机器的完整性、技术状态完好性, 是农机安全生产的客观要求。

摘要:通过对农机事故分类分析, 剖析典型案例, 警示广大农机操作、使用人员, 任何时候都要重视安全生产。

关键词:农机,安全生产,事故案例

参考文献

[1]农业部办公厅关于2014年农机事故情况的通报.农办机〔2015〕8号, 中华人民共和国农业部网站.

[2]广成.驾驶员对第一信号要敏感[J].山西农机, 2000 (4) :24.

[3]高永奇, 等.农机事故案例点滴[J].山西农机, 1999 (5) :23.

[4]梁建春, 申海栋, 等.警钟长鸣[J].山西农机, 2000 (6) :20-21.

篇4:浅析电力安全事故案例培训的作用

关键词:电力安全 安全教育 案例培训

Abstract:The safety training is an important part of the safety culture in construction of electric power enterprises is one of the main content of the safety work is to improve the safety in production, the basis of improving economic efficiency. This paper attempts to analyze from the status of the electrical safety training and related causes, and power accident cases the value of training is to be outlined.

Keywords:Electrical safety;Safety education;Case Training

在电力安全教育中,对电力企业职工的培训是安全教育过程中最为重要的环节,努力提高电力安全的培训效率是加强电力安全教育培训的可靠保障。然而,当前多数电力企业的安全培训效果并不理想,当然这其中也存在多种多样的原因,下面就目前安全培训的弊端,结合实际工作,谈谈电力安全事故教育在安全培训中的作用。

一、电力安全培训的弊端

1.思想重视程度不足。由于安全培训相对一线生产经济效益比较缓慢,不能立竿见影,造成人们长期以来对安全教育重视程度不够,因而一些企业领导在思想上不重视,行动上走过场,同时,这种消极态度也会影响到下属职工,受训人员常常也不能对电力安全培训重视起来,并不能真正意识到安全培训的重要性。

2.培训方式简单陈旧。照本宣科是目前教育领域的通病,即便是多媒体教学已普及,只是模式上的变更,教学形式并未出现新的效果,而安全培训应该具有更为灵活多变的教学模式,仅仅依靠传统的知识传输,不利于提高电力安全培训的效果。

3.管理人员培训缺失。当前,大多数企业把安全培训的重心放在一线职工身上,而管理人员及领导者通常不在培训之列,这是一种不正常的培训人员安排,同时也导致了部分管理人员和领导者行动上、意识上的培训缺失。电力企业领导、管理人员是电力安全生产的决策者、指挥者和组织者,他们的安全责任更大,他们的安全意识的强弱程度将影响着整个电力生产状况的安危,因而对管理人员进行电力安全培训将更为重要。

二、电力安全事故案例培训的作用

目前,电力安全事故培训模式化,安全管理部门对安全事故进行分析,得出事故直接原因和间接原因以及经济损失,形成事故文件下发各部门组织学习,效果无从反馈,下面我从一起安全事故,浅析一下安全事故案例培训对各级各岗位人员的作用。

案例:某供电局在修复低压线路故障过程中发生倒杆,造成一名员工死亡的一般人身事故。

事故直接原因:(1)电杆损坏严重,抗弯强度大幅下降,已不能满足登杆作业的强度要求。(2)防倒、断杆措施不足。(3)风险管控能力不足,分析问题和解决问题能力不足,采取的措施不足以保证作业的安全。

事故间接原因:线路组成构件强度配合不符合要求,当线路遇外力冲击时扩大了受损范围。

暴露的问题:(1)故障抢修管理方面,作业班组执行故障抢修管理制度刚性不够;(2)项目建设管理方面,一是图纸设计流于形式,没能结合现场山地的实际设计,以至工程无法按图施工;二是盲目施工,施工单位在无法按图纸施工的情况下,未办理设计变更,更换导线,并加大线路档距;三是现场监理不到位,监理失职,未能督促施工单位按照设计图纸施工或办理变更;四是项目建设管理存在严重的“以包代管”,没有项目设计进行审查,在材料发生变更、竣工图与原设计方案出入较大的情况下均未能督促相关参建单位履行设计变更手续;验收流于形式把关不严;(3)执行电气工作票制度不到位。

通过上述案例分析,可以看出案例培训在安全培训中具有以下作用。

1.管理人员安全培训的重要性。有管理人员认为,我抓好生产,完成生产指标已经很不错了,安全与我何关?上面的案例分析,可以看出,管理人员安全意识到位、管理到位,这样的安全事故本可以杜绝的。在管理人员中开展案例培训,因为管理不到位造成事故的原因,教育管理人员安全生产不仅仅是一线职工的事情,管理作用也很重要。

2.事故案例培训的普遍适用性。安全事故案例,从多角度分析事故原因,教育各环节工作人员,因为他们的工作不到位,为事故的发生埋下隐患。上述案例教育设计人员,因为设计没变更、现场设计不到位,造成施工无法按图施工,验收人员把关不严等均为事故发生留下隐患。

3.事故案例培训效果明显。安全事故案例,血的教训,极其严重的后果,深深震撼每一位学习人员,培训的过程同时也是警钟敲响的过程,这种无形的影响势必使电力安全培训效果更加明显。

4.事故案例培训意义深刻。案例培训是完成理论与实践相结合的环节,创新安全培训模式,强化安全意识的重要性、安全防范的重要意义,宣传效果明显,教育意义深刻。

三、结束语

通过上述文字的分析,我们不难看出电力安全事故案例培训的重要作用,在培训中使用典型案例,可以使培训更加科学化,培训效果更加明显。当然,最终的目的仍然是要提高职工的业务素质与专业技能,确保企业安全生产,提高经济效益。

参考文献:

[1]王雪.现代培训管理[M].北京:中共中央党校出版社,2004

[2]范委唐主编.我国安全生产形势、差距和对策[M].北京:中国水利水电出版社,2007

[3]杨文学主编.电力安全技术[M].南京:南京大学出版社,2005

篇5:生产安全生产事故案例

2006年8月31日22时,河南南阳某热电厂3#锅炉在上煤过程中操作工王某发现6#皮带输送机皮带走偏,向下漏煤,随即通知另一上煤操作工李某将煤改进5#锅炉,并告知李某6#皮带走偏,3#锅炉煤没上满,待维修工调整后再改进3#锅炉,维修工宋某赶到后由于没带扳手无法对6#皮带输送机高处导向轮进行调整,又返回维修班取来套管扳手,就在皮带西边进行调整,而操作工王某则在皮带东面观察3#锅炉上煤情况,突听宋某大叫:“哎呀,我的胳膊”王某立即喊上李某及另一操作工艾某一起将宋某送到市医院进行抢救,经过医院全力抢救,宋某虽无生命危险,但终因其右上臂大骨粉碎性骨折被迫切除。

原因分析:

1、一起典型的习惯性违章,维修工宋某安全意识淡薄,无视操作规程,违规对转动着的皮带输送机进行调整作业是这起事故的直接原因。机械设备检修安全作业规程明确要求:“任何机械在未完全停止转动前,不得进行任何维修保养工作”;“运行中的皮带输送机,严禁进行检修、清理、打扫、注油等作业,严禁用手摸托辊,首尾轮等部位”。

2、宣传教育培训不够,职工安全意识淡薄,对转动的皮带轮进行维修作业的危险性认识不足,安全知识匮乏,安全素质低下,也是造成这起事故的重要原因之一。

3、安全管理制度落实不力,现场安全管理不到位,无人监护,单人作业,使之在处理皮带输送机故障时动作不准确,是造成这起事故的客观原因。

预防措施及教训:

1、提高全体员工的安全意识,加大安全宣传教育力度,提升员工安全素质水平。

2、严格落实各项规章制度,加强安全管理力度,提升整个企业管理水平。

3、加大日常安全检查力度,尤其是对所有运行设备的安全防护装臵进行一次彻底的检查,发现隐患及时整改。

安全管理人员寄语:

健全的安全管理组织、完善的安全规章制度、过关的安全硬件设施、过硬的员工安全素质是企业安全无事故的基础。一期期血淋淋的、发人深省的事故案例,目的是唤起领导和员工对“我要安全”的共鸣,也是加强广大员工安全意识和自我保护能力的一个途径,希望大家珍惜这个学习的机会,从这里边汲取经验与教训,才不失我们开展事故案例教育的目的。

安全环保部

2008年6月1日

车床作业戴手套,大拇指被绞掉事故案例分析

一、事故经过

2009年7月27日下午14:00左右,四车间检修力工李某到机加车间切割铁管(因无齿锯已经损坏,不能使用,所以用车床切割)。由于铁管较长,切割时,铁管后部甩动,李某就戴着手套扶着转动的铁管。铁管剩余部分很短时,李某依旧用手扶着,手套被铁管头的毛刺刮住,连同手一起被绞在铁管上,李某在用力挣脱时,将右手大拇指拽掉,造成工伤事故。

二、事故原因分析

李某安全意识淡薄,车床上转动的工件不允许用手去碰,更不允许戴着手套去扶工件,违反安全操作规程,是直接责任者之一。车工黄某在李某用手扶工件时,没有去制止,默许了李某的行为,严重违反操作规程。黄某对操作规程的学习不认真,对违章作业习以为常,也是直接责任者之一。四车间维修班长齐某安排工作时不交代安全注意事项,安全意识不强,负有管理责任。四车间主任丁某对员工的安全教育不到位,负有领导责任。设备业务室业务主管谢某对员工的安全教育不到位,安全操作规程贯彻不彻底,负有领导责任。

三、教训及防范措施

各车间、业务室领导要提高安全意识,加强对员工的安全教育,每天班前在部署各项工作的同时,部署安全防范措施(或注意事项),掌握所属人员的工作进展情况。

1、修复无齿锯,无齿锯在使用时,必须有防护罩,不允许用侧面磨工件,夹紧装臵一定要夹紧再使用;

2、严禁用车床切割较长的铁管;

3、车工作业时,除车工外,任何人不允许碰车床及工件,也不允许在跟前观看。

全厂员工要以此为戒,对自己及周边员工的工作应特别关注,做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”。坚决遏制类似事故事故发生。

扳手甩出伤人事故案例

1)事故经过

2006年1月18日凌晨5点左右,浙江省台州市三星纸业有限公司第二条箱版纸生产线复卷机发生卷纸移位,辅工陆泽燕发现纸辊轴定位套固定螺丝松动,在复卷机正常运转的情况下,违章用梅花扳手紧固纸辊轴定位套固定螺丝,纸辊轴定位套转动中将梅花扳手甩出击中其头部,经抢救无效死亡。

2)事故原因

(1)辅工陆泽燕在机器未停止的情况下用扳手去扭螺丝,被物体打击死亡。职工安全意识淡薄,违章操作是发生事故的直接原因。

(2)该公司未对职工进行“三级”安全生产教育,未向职工告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施,使用自制纸辊轴定位套,消防器材配臵不足,安全生产投入不足。企业安全生产责任制不落实,安全管理不到位是事故发生的重要原因。

0

钻床伤人事故案例

1)事故经过

2000年11月28日,河南省某化肥厂机修车间,1号Z35摇臂钻床因全厂设备检修,加工备件较多,工作量大,人员又少,工段长派女青工宋某到钻床协助主操作工干活,往长3m直径75×3.5不锈钢管上钻直径50的圆孔。28日10时许,宋某在主操师傅上厕所的情况下,独自开床,并由手动进刀改用自动进刀,钢管是半圆弧形,切削角矩力大,产生反向上冲力,由于工具夹(虎钳)紧固钢管不牢,当孔钻到2/3时,钢管迅速向上移动而脱离虎钳,造成钻头和钢管一起作360度高速转动,钢管先将现场一长靠背椅打翻,再打击宋某臀部并使其跌倒,宋某头部被撞伤破裂出血,缝合5针,骨盆严重损伤。

2)事故原因

(1)造成事故的主要原因是宋某违反了原化学工业部安全生产《禁令》第八项“不是自己分管的设备、工具不擅自动用”的规定。因为直接从事生产劳动的职工,都要使用设备和工具作为劳动的手段,设备、工具在使用过程中本身和环境条件都可能发生变化,不分管或不在自己分管时间内,可能对设备性能变化不清楚,擅自动用极易导致事故。

(2)宋某参加工作时间较短,缺乏钻床工作经验,对钻床安全操作规程不熟:①“应用手动进刀,不该改用自动进刀”;②工件与钢管紧固螺栓方位不对,工件未将钢管夹紧;③宋某工作中安全观念淡薄,自我防范意识不强。

3)防范措施

(1)本着对事故“四不放过”的原则,厂安委会和机修车间及时组织职工,进行事故案例现场教育。

(2)钻床操作人员必须经过专业技能安全培训,掌握一定操作技能,并通过安全考试,才能上机操作。

(3)工件与工具夹应用扳手或专用工具紧固牢,严格按照钻床安全操作规程办事,切莫只对表面操作程序简单了解就上机操作。

(4)工段长在派人更换岗位工种时,首先交代本岗安全操作注意事项,特别是参加工作较短的青工。

违反了安全操作规程骨折事故

1、事故详细经过

2009年2月16日4时00分左右,轧钢厂丙班在生产Φ12螺纹钢中16架轧辊孔型损坏,需要更换轧槽和16架入口导卫。在更换完轧槽和16架入口导卫,按工艺规定先试小样。4时50分左右,轧机班长陈某将小样从13#轧机压到15#轧机。由于小样温度低,15#轧机负荷增大,电机过流,小样卡在轧机内。班长陈某指挥地面操作员赵某把15#轧机移出轧制线后,将15#轧机入口导卫松开,指挥地面操作员赵某点动反爬车。赵某接到指令后,点动控制按钮,退出的小样顶出松开的入口导卫,将站在轧线上的陈某左腿挤伤。经医院诊断陈刚左大腿开放性骨折、小腿骨折,现在矿务局总医院治疗。

2、事故分析 直接原因:

(1)、轧机班长陈某在处理卡钢时,先将导位松开,人站在轧线上就指挥操作人员进行反爬车,违反了安全操作规程轧机出入口不准站人的规定,是造成此次事故的主要原因。

(2)、CS2地面操作员赵某也没有按照操作规程规定对陈某站位进行确认,就进行反爬操作是造成事故的另一个原因。间接原因:

(1)、试轧小样温度低,凭经验试轧。轧钢厂在试轧小样时,只凭肉眼查看小样的温度,而没有采用温度测试仪测试。

(2)、岗位危险分析不细致。轧钢厂丙班在组织岗位危险分析时,没有按照公司要求对岗位的危险工作逐项分析,使员工对试小样的危险性认识不足。

3、预防事故重复发生的措施

(1)、开展事故反思活动,进行自检自查。

(2)、制定小样测试标准,采用温度测试仪测试小样温度。

(3)、梳理岗位危险分析。

(4)、对处理卡钢工作制定操作标准和安全措施

胶州市“6•12”青岛帝林家具有限公司机械伤害一般事

故调查报告

作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击: 386 评论:

0 更新日期:2016年04月13日

2015年6月12日16时许,位于李哥庄镇的的青岛帝林家具有限公司生产车间内发生一起机械伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约70万元。

接到事故报告后,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,胶州市政府成立了由市政府办公室副主任魏国林任组长、市安全监管局副局长刘世国任副组长,市安全监管局、市监察局、市公安局、市总工会和李哥庄镇政府派人组成的事故调查组,并邀请市人民检察院派人参加了事故调查工作。调查组经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析,查清了事故经过及原因,认定了事故性质和责任,提出了处理意见和防范措施,并取得了一致意见,现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位、设备及有关单位监管概况(一)青岛帝林家具有限公司

公司住所:青岛胶州市阜安街道办事处邹家洼村,法定代表人:金某某,注册资本:叁佰万圆整,公司类型:有限责任公司(自然人独资)。经营范围:木制家具制造销售,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务等。成立日期:2014年10月11日。

2015年2月6日,青岛帝林家具有限公司与青岛润发家具有限公司(位于胶州市李哥庄镇周家村)签订厂房租赁合同,前者租赁后者公司院内的部分厂房(3491平方米)作为生产车间,租金为15.7万元。4月份该生产车间投产后,任命了纪某某为车间负责人,从当地招收了7名从业人员,未对其进行安全生产教育培训,未建立安全生产责任制和安全生产规章制度,未制定设备安全操作规程,未进行安全检查和隐患排查,现场安全管理混乱。

(二)设备情况

发生事故设备为精密裁板锯,型号:MJ6128/30,生产厂家:青岛晨露木业机械有限公司,电机总功率:4.75KW,机床外形尺寸:3050*3150*900mm,主锯片转速:4500-6000转,主锯片:直径31mm、厚度2mm、齿数80。

二、事故发生经过和救援情况

2015年6月12日16时许,青岛帝林家具有限公司李哥庄生产车间内,从业人员辛某某独自操作精密裁板锯切割多张多层板(60*30*8mm)时,最上面的多层板前端碰到转动的锯片发生返弹,直接击中后方正用手推送多层板的辛某某头部。现场人员发现后立即将其送往李哥庄镇医院后又转往胶州市人民医院北院,后经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 本次事故共造成辛某某1人死亡,直接经济损失70万元。

四、事故原因和事故性质

(一)直接原因

青岛帝林家具有限公司未制定精密裁板锯安全操作规程,辛某某冒险作业将多张木板同时切割且未摁住,导致木板返弹击中头部。

(二)间接原因

1、青岛帝林家具有限公司未在李哥庄生产车间制定安全生产责任制和安全生产规章制度、未按规定对从业人员进行安全生产教育培训、未按规定进行安全检查和事故隐患排查治理、现场安全管理混乱。

2、青岛帝林家具有限公司法定代表人金某某,是该公司安全生产第一责任人,未按规定组织建立安全生产责任制和安全生产规章制度、未按规定组织进行安全检查和事故隐患排查治理、未按规定组织制定并实施安全生产教育培训。

(三)事故性质

本次事故是一起因企业未制定设备安全操作规程、从业人员操作错误导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对责任者的处理建议

1、青岛帝林家具有限公司未制定精密裁板锯安全操作规程、未在李哥庄生产车间制定安全生产责任制和安全生产规章制度、未按规定对从业人员进行安全生产教育培训、未按规定进行安全检查和事故隐患排查治理、现场安全管理混乱是导致事故发生的重要原因,对事故发生负主要责任,建议市安全监管局依据《安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定对其实施行政处罚。

2、青岛帝林家具有限公司法定代表人金某某,是该公司安全生产第一责任人,未按规定组织建立安全生产责任制和安全生产规章制度、未按规定组织进行安全检查和事故隐患排查治理、未按规定组织制定并实施安全生产教育培训是导致事故发生的原因之一,对事故发生负领导责任,建议市安全监管局依据《安全生产法》第九十二条第(一)项的规定对其实施行政处罚。

3、建议青岛帝林家具有限公司对该事故负有责任的其他人员,按照事故处理“四不放过”原则及公司的有关规定进行处理,并报市安全监管局备案。

六、事故防范和整改措施

(一)青岛帝林家具有限公司,认真总结此次事故的教训,并落实以下几方面整改措施:

1、认真建立并落实安全生产责任制、安全管理制度,制定木工设备安全操作规程,教育督促从业人员认真学习并遵守;研究采用有效的安全防护措施,防止木工设备伤人;加强对从业人员的安全教育培训,全面提高安全意识。

2、切实把安全生产放在首位,落实安全生产主体责任,全面查找公司在安全管理方面存在的问题和不足,全面排查治理事故隐患,确保安全生产。

(二)李哥庄镇要进一步落实企业网格化监管责任,强化企业安全生产主体责任,进一步加大监管力度,在今后的执法检查过程中对“将厂房租赁给其他企业作为生产车间的情况”也要进行了解,及时将新落企业纳入监管,督促企业做好安全生产工作,防范各类事故发生。

机械伤害事故案例分析

机械伤害主要指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。各类转动机械的外露传动部分(如齿轮、轴、履带等)和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。以案为例、警钟长鸣。对已发生的事故进行研究分析,查找事故发生的原因,探索事故发生的规律,从中吸取经验教训,对今后预防事故发生具有积极的意义。以下是安全管理部搜集的,近年来发生的机械伤害典型事故案例,并对事故发生的过程、原因、预防措施等进行了阐述和分析。希望各部门负责人和广大员工,结合本部门、本岗位的实际,认真学习,从中汲取教训,不断强化安全意识,促进公司安全生产形势的进一步好转,为员工创造一个安全的工作环境,实现安全文明生产。

一、大庆炼化分公司腈纶厂“12.28”机械伤害事故

1、事故经过

2012 年12 月28 日零时左右,大庆炼化分公司腈纶厂成品车间二班正常接班,打包岗位的邢某、吴某、王某(女)等3 人启动H1801B 打包机进行打包作业。在启动打包机过程中,排料门发堵塞,机器出现故障报警。班长刘某赶到现场指挥处理故障,刘某安排邢某在操作盘,自己到打包机的二层位臵处理故障。故障排除后,刘某指示邢某进行预压操作,在预压头下降过程中堵塞卡死,打包机再次停机。零时30 分左右,班长刘某联系的肇某推着手推电瓶车到达现场并将监视窗打开,刘某与邢某二人交替站在高为1.7 米的手推电瓶车上进行清理堵塞物的作业,由另一名打包工吴某负责监护操作盘。时10 分左右,预压头上部积存的短纤维基本清除,班长刘某在操作盘上进行开机操作,但未能升起预压头,此时邢某站在监视窗前方的叉车上观察,刘某告诉邢某不要动,他去打包机二层关闭风线阀门,切断打包机动力源,就在他转身上楼时,突然听到邢某的喊声,回头看邢某已经被升起的预压头带入打包机内,班长刘某马上返回到操作盘前,急忙按下“预压启动”按钮,将预压头降下来,在闻声赶来的班组其他成员的帮助下,将邢某从监视窗中救出,邢某终因伤势过重,抢救无效于当日死亡。

2、事故原因 1)直接原因 邢某安全意识淡薄,未按照腈纶厂打包机装臵操作规程清理堵塞物作业程序进行作业,在未确认可靠停机的状态下,盲目冒险将身体探入监视窗内执行清理作业,被突然动作的预压头带入打包机内造成胸腹部复合损伤,送医院抢救无效死亡,是造成这起事故的直接原因。

2)间接原因

当班班长刘某作为现场直接指挥者,未按照腈纶厂打包机装臵操作规程中规定的打包机开车操作前要确保工作区无人的要求进行操作,在预压监视窗未关闭、邢某站在监视窗前的情况下,班长刘某违反操作规程,进行手动试机作业是造成这起事故的间接原因。

炼化公司腈纶厂成品车间作为事故机械的直接管理使用部门,日常安全管理不严格,操作规程落实不到位,对事故风险没有足够的重视和采取有效的对策措施,致使岗位操作人员严重违反操作规程,盲目违章冒险作业,也是造成这起事故的间接原因。

炼化公司腈纶厂对员工日常安全教育培训不力,虽然制定了详细的安全操作规程,但操作规程在一线作业现场未严格得到贯彻执行,导致一线作业人员风险识别能力差,缺乏自我保护意识;日常安全检查不细,未能及时发现和纠正违章作业现象,也是造成这起事故的间接原因。

3、事故教训及措施

1)、严格按照《关于在炼化企业全面开展“学用规程,杜绝违章”工作的通知》(油炼化字„2008‟4 号)要求,全面开展“学用规程,杜绝违章”工作。落实“四有一卡”操作,提高规程执行力。对执行工作台历、操作指南、操作规定等日常操作,尤其是装臵开停工、检维修、界面交接、事故处理等操作变更中存在的违章现象进行全面检查,并落实整改。同时要仔细核查岗位操作规程是否存在要求不严不细和错误的现象,真正实现生产全过程的受控。

2)、针对此事故,各单位要举一反三,认真汲取事故教训,对在合成树脂、橡胶、化肥、化纤等装臵使用的包装机、打包机、码垛机、传送带等包装和传送系统进行一次全面的排查。重点排查此类设备的设计、选型及安装情况;

日常运行、维护和检测情况;安全防护设施及报警连锁装臵的完好投用情况等,对排查中发现的安全隐患和风险,要采取加装防护栏,设臵必要的联锁保护等可靠措施,真正实现设备的本质安全。

3)、对于包装和传送岗位的操作人员组织一次专项培训和考试,岗位技术培训的方式要有针对性,重点培训设备的工作原理和故障处理方法,以及岗位操作规程和操作卡片的学习掌握,真正做到“四懂三会”,做到理论和实际相结合,确保“三个百分之百”的落实,切实提高岗位员工的实际操作能力和处理故障能力。

二、右手腕被皮带滚筒绞伤事故

1、事故经过

2014年 1 月 27 日下午,烧结厂竖炉作业区配料工钱某与赵某发现4#圆盘上没有料了,就将4#小皮带的自动打到手动,然后两人一起处理4#料仓内悬料。钱某与赵某两人将仓内悬料处理下来后,钱某发现4#皮带跑偏,就去调节4#皮带尾部的丝杠,这时赵某回到微机室内将4#小皮带的手动打到自动后就开始写交班记录。15:50 分,钱某在调完丝杠后发现4#皮带滚筒上粘料严重,就戴着手套拿着一根细木棍捅粘在4#皮带滚筒上的料,结果右手手套被滚筒与皮带绞住,右手被挤在皮带缝隙间,钱某忙喊屋内的人停车,赵某听到喊声后迅速将4#皮带停止,并与同在微机室内写交班记录的当班班长路某出来一起将钱某挤在皮带缝处的右手拿出来,同时将情况汇报给当班作业长郑某,郑某赶到后迅速组织将钱某送到医院。经医院检查结果为:右手腕部处桡骨骨折,尺骨脱臼。

2、事故原因分析

1)、由于烧结工序使用大量的皮带运输,在运输过程中会出现皮带跑偏、堵料等现象,在处理这些问题中员工往往采取有手扶、用棍捅等方法,这些方法由于都是在未停机状态下进行,因此造成事故的发生;钱某在没有停滚筒的情况下就戴着手套去捅料,致使手套及右手被皮带绞住,是导致此次事故的主要原因。

2)所使用的下料皮带为普通皮带,使铁粉料粘在滚筒上造成皮带跑偏。同班操作工赵某,在钱某调整皮带跑偏时没有在现场进行监护,是导致此次事故的另一原因。

3、事故教训与预防措施

1)、在处理皮带粘料及其他传动部位故障时,必须停机处理。2)、由点检作业区结合生产作业区的实际情况将配料岗位的普通皮带更换为裙边皮带。

3)、各作业区对不同生产岗位上传动设施发生故障时的处理制定出安全防护措施。

4)、岗位人员需严格执行本岗位的安全操作规程及各项安全规章制度。

三、操作工疏忽大意 维修工痛失四指

2008年2月7日,某化工厂电仪车间操作工杨某,按照常规将系统由手动改为自动,将自动放散阀自动关闭,致使液压缸推杆下移,将正在检修该阀门的张某的左手的4个手指截断。

1、事故经过

2008年2月7日20时46分,某化工厂电仪车间维修仪表工张某和李某,接受检查维修成品车间2#高炉炉顶超压放散阀任务后,2人立即带上工具,赶到检修现场。当班操作工杨某与赵某将控制系统由自动改为手动,并进行了自动阀开关阀门、手动阀开关阀门试验。试验完成后,确定了故障检修点,张某与杨某口头约定不再启动自动阀门。这时,张某开始检修,李某负责监护。23时15时,高炉原料罐已装好原料向炉内放料开车,于是,操作工杨某就按照常规将系统由手动改为自动,将自动放散阀自动关闭,致使液压缸推杆下移,将正在检修该阀门的张某的左手手指截断4根,仅剩大拇指独苗一个,张某顿时疼昏过去,虽被及时送医院救治,但落下了终身残疾。

2、事故原因 1)、电仪车间仪表工张某严重违反设备安全检修规程。检修作业不办证,也不挂“禁止启动”警示牌,只是与操作人员口头协议交待一下了事。操作人员在接到开车指令一时疏忽操作失误,致使张某断指受到伤害,是此次事故发生的主要原因。

2)、检修作业监护人李某严重失职,是个聋子耳朵——摆设。没有尽职尽责,违章作业、违章操作没有及时制止,没有起到一个监护人的作用,是发生此次事故的重要原因。

3)、操作人员杨某严重违反操作法,开车前对检修的设备阀门不认真仔细检查,不验收、不确认,接到指令盲目开车,麻痹大意,是造成此起伤害事故的另一个重要原因。

4)、维修工违犯设备安全检修规程,操作人员严重违犯操作规程,说明该厂安全管理不严格,员工安全技术素质低,安全意识差。该厂重生产轻安全的思想严重,也是此起伤害事故必然发生的一条原因。

3、事故预防措施和应吸取的教训

1)、该厂针对这起事故,责成安全环保部门下基层蹲点该车间,协助该车间建立健全相配套的安全管理制度,并要求严格执行。加大对违章作业行为的纠查和考核力度,从严格到严厉进而到严酷,加强安全责任制的层层落实。

2)、在全厂范围内开展反违章作业、反违章操作、反违章行为大讨论,进行安全管理制度教育。首先从思想上进行落实,极力消除麻痹思想,杜绝胆大、冒险、侥幸、蛮干等违章行为。3)、在生产操作班开展岗位练兵活动,重温操作法。要求人人做到操作工六严格,即:严格执行交接班制度;严格执行操作法;严格进行巡回检查;严格控制工艺指标;严格遵守劳动纪律;严格执行安全规定。以此提高全体员工的安全意识和增强全体员工的安全生产责任感。

4)、严肃认真落实责任追究。根据事故“四不放过”原则,除查明事故原因,开展事故现场教育,制订严密的预防事故措施外,对此起事故的相关责任人进行了严厉的追究。以此起到对全公司员工的安全警示教育作用。

毛纺织厂“1.22”机械伤害死亡事故

事故经过

2008 年1 月22 日7 时45 分左右,江都市毛纺织厂散纤制条车间发生一起机械伤害死亡1 人的事故,事故直接经济损失35 万元。2008 年1 月22 日上午7:45 左右,是大夜班即将下班前,工人都在清理现场、打扫卫生、准备交接班,当时车间共有5 个人,其中2 名梳毛机操作工,2-145-名正转机操作工,1 名机修工。死者毛xx 是操作的车间最西边的一台梳毛机。操作正转机的刘xx、李x 现场看不到毛xx,于是向梳毛机地坑中查看,发现毛xx 衣服被梳毛机齿条钩住,人被吊在梳毛机上,发现后大家都很紧张,都吵了起来,立即呼救。这时已到上班时间,贺厂长已到现场,于是大家一起动手将毛xx 从梳毛机上救下,一边打120 急救,一边组织人员用厂里的轿车将毛xx 送邵伯油田医院抢救,终因窒息时间过长,经抢救无效死亡。事故原因

(一)主要原因

梳毛机操作工毛xx 安全防范意识淡薄,虽然关掉了梳毛机,但机器有惯性,她在梳毛机没有完全停止的情况下,就到地坑中清扫,被仍在转动的梳毛机齿条钩住衣服,窒息身亡,是导致这次事故的主要原因。

(二)次要原因

1、梳毛机存在事故隐患,没有即停、急刹、限位装臵,机械传动的梳毛机齿条外部没有防护栏或防护罩,也没有安全警示标志。

2、管理不严,现场监护不力。企业没有专职安全管理人员,原安全科科长任xx 因病住院治疗,只是口头交代安全工作由工会主席石xx 临时负责,安全科形同虚设。事故教训及措施

1、加强安全生产法律、法规的宣传教育,普及安全生产知识。强化全体职工的岗位培训教育,举一反三,使企业干部职工从事故中吸取教训,提高全体职工的安全意识和自我防范意识。

2、加强劳动保护组织网络建设,开展创建劳动保护合格示范工会,积极开展“安康杯”竞赛活动,切实维护广大职工的合法权益。

3、组织职工学习并正确指导安全作业,杜绝违章指挥和违章作业,确保安全生产,有效控制各类事故的发生。

4、进一步完善安全组织网络,落实专职安全管理人员,制定各级安全责任制,修订各岗位安全操作规程,结合企业实际,组织开展安全生产大检查,排查各个车间、各工种、各岗位存在的事故隐患,落实整改措施。在重要和危险岗位要有醒目的警示标志,同时增设护栏或安全防护装臵,杜绝重复事故的发生。

违规作业,致一人重伤

事故时间:2014年8月7日9时40分

事故地点:二烧车间二混圆筒内

事故类别:物体打击

伤亡情况:一人重伤

事故经过:

2014年8月7日,柳钢烧结厂二烧车间计划检修,丁班按照车间要求组织人员清理二混圆筒积料。9时40分丁班风机除尘工陈××(男,39岁)在转移圆筒内清料工具时,圆筒内壁左侧斜上方积料突然脱落(与作业人员垂直高度约0.5m),陈躲闪不及,被塌料反弹撞伤后背,造成多发创伤:⒈闭合性胸外伤两肺挫裂伤、两侧血气胸、双侧肋骨多发骨折;⒉椎体骨折T11、T12椎体压缩性骨折、L1-L4左侧横突骨折;⒊失血性贫血(中度);⒋左小腿软组织损伤。

事故原因:

1、直接原因:

二烧车间丁班清料人员违反烧结厂《圆筒混合作业区安全技术操作规程》及《烧结厂3#360m2烧结机操作规程》中清料作业相关安全技术要求,未严格按照从上到下、由外至里、人员不能站在粘料下方的原则进行作业,对侧壁的积料清理不彻底,造成侧壁物料出现松动、脱落后将清料人员陈××砸伤,导致事故发生。

2.间接原因 2014 冶金企业事故统计与案例汇编 106 1)二烧车间、班组对清料作业现场的事故风险辨识不足,防范措施制定、落实不到位;安排工作不合理,作业现场监护、安全检查不到位,对职工的安全教育培训不到位,特殊危险作业安全管理制度落实不到位。

2)烧结厂安全管理存在漏洞,对危险作业检修施工的安全监管、工作指导不到位。

预防措施:

1、全公司范围内通报该事故,让全体职工从事故中吸取经验教训,举一反三;各单位要进一步加强广大职工的安全教育培训,督促职工在作业中做到“四不伤害”,提高安全意识和防范事故能力。

2、烧结厂要加强检修安全,特别是受限空间等特殊危险作业管理。要求参检单位结合作业现场实际,针对检修项目开展好安全隐患辨识和风险评估,制定相应安全措施;对辨识重大的危险作业,要制定有效的安全技术实施方案,填写危险作业申请表,上报厂部相关科室及主管领导审批,并存档固化,形成检修作业标准。

3、烧结厂要深入开展危险源辨识工作,组织全厂职工排查岗位隐患活动,规范安全隐患管理,对发现的安全隐患要及时整改或进行有效防范。

4、各单位要加强车间、班组的安全管理,做好作业现场的安全

篇6:沙场安全生产事故案例

2016年9月11日下午3点左右,黄桥镇马元村笃秀沙场发生一起高处坠落事故,伤者被紧急送往县人民医院救治,因伤势过重,于2016年9月14日下午4点死亡。

经县安监局初步调查,认定为一起生产安全责任事故,死者孙中跃,男,现年41岁,隆回县三角司乡长铺村人,事发时正在制砂机传送带上进行传送带维修作业(作业平台距离地面高度6.6米),因沙场忽视安全生产,安全设施和安全条件均未符合国家有关规定,没有配备现场安全管理人员,没有采取任何防护措施,在制砂机突然启动的情况下从高处坠落,导致事故发生。目前,县安委会已经启动调查程序,沙场负责人已被控制,遇难者的善后处理工作正在进行。此案的发生为我县河道采砂的安全监管敲响了一记警钟。

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