为了保证采煤机能在大倾斜坡度的工作面安全可靠的运行, 需要制定很多措施和应用一些可靠的技术。为了使MXG-350型液压牵引采煤机在大坡度的工作面可以安全的运行, 特对于其牵引部系统的工作情况进行了分析, 通过增大牵引部传动减速比来减少液压系统的故障, 增强该机型的适应性。
1 主要内容
对于增大牵引系统传动减速比会对液压系统产生什么影响, 特分析如下。
1.1 采煤机在3 5 0坡度下所需牵引力分析 (如图1所示)
采煤机的总重G=245kN。
下滑力Fr=G*sin (35) =140.526kN,
对底板压力Fn=G*sin (35) =200.692kN。
设滑动系数为0.22, 则采煤机向上的牵引力至少需要
450* (sin (35) +cos (35) *0.20) =331.260kN。
另外, 考虑其它阻力因素再增加10kN, 因而将牵引力确定为3 4 1.2 6 0 k N, 由于MXG-350液压牵引采煤机有两个牵引马达箱, 因而每个马达箱应提供的牵引力为170.630kN。
1.2 牵引系统减速比的确定
采煤机牵引马达箱的齿轮箱传动系统简图2所示, 该机构为五级减速, 第五级为齿轨轮与驱动轮, 第四级为行星机构减速, 其余为两两啮合的圆柱直齿轮传动。
此次技术改进的地方为第一级啮合齿轮 (如图2所示) , 将马达出轴的第一级齿轮由原来的33齿改为30齿, 与其配对的齿轮由原来的49齿改为52齿, 因而增大了传动减速比。
其传动比为
1.3 牵引马达功率的确定
该采煤机齿轨轮转速为:n=4/ (1250/1000) =3.2r/min, 则可确定负载功率P为:
P=F*V/9550η
=170630×198.95×3.2/9550×1000×0.92
=1 2.4 k W
牵引机构总效率为0.92×0.974×0.994=0.78, 则马达所应提供的功率为P=12.4/0.78=15.9kW
1.4 马达进液压力的确定
马达转速改进前为:3.2×143.5=459.2r/min
马达转速改进后为:3.2×167.5=536r/min
马达输出轴所受扭矩为:
改进前T=9550×15.9/459.2=330.7N.m
改进后T=9550×15.9/536=283.3N.m
已知马达的容积效率为0.96,
由Δp=M/ (159.q.η)
=330.7x1000/ (159×125×0.96) ≈17MPa (改进前)
Δp=M/ (159.q.η)
=283.3×1000/ (159×125×0.96) ≈14MPa (改进后)
另外, 由于液压系统的低压侧有2.2MPa的背压, 因而液压系统的高压侧应提供19MPa (改进前) 或16MPa (改进后) 的压力。
1.5 增大牵引传动减速比对牵引系统的影响的结论
首先增大牵引系统的传动比减小了采煤机在同样牵引速度下, 液压系统的工作压力。如果不改进, 系统压力最大所需压力将达到19MPa, 也即达到了系统的安全阀的调定压力, 牵引部会出现较频繁的高压掉手把现象, 影响采煤机的使用。改进后, 系统所需的最大压力为16MPa减小了系统所要达到的最大压力, 增大了压力裕度。
其次由于液压泵, 液压马达及其他液压控制阀的泄漏量对液压系统工作压力较为敏感, 泄漏量将随着工作压力的提高而增大, 因而降低系统最高压力可较小系统元件的泄漏量, 提高容积效率。
2 结语
对于采煤工作面的工作面坡度较大时, 采用增大牵引系统传动比的方法可以有效的降低系统所需的最高压力, 减少由于压力过高所导致的液压故障, 使得液压牵引采煤机能够在稳定可靠的运行。
摘要:通过分析MXG-350型液压牵引采煤机在增大牵引传动减速比的情况下对牵引系统的影响, 确定了该型采煤机的改造方案, 使得采煤机在大坡度运行时更加安全可靠。
关键词:采煤机,液压系统,牵引部,齿轮,传动比
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