制约壳牌气化炉长周期稳定运行因素分析

2023-02-04

随着运行经验的不断积累, 壳牌气化炉连续稳定运行周期不断延长。但近几年, 仍然碰到一系列影响煤气化装置稳定运行的问题, 主要有:原料煤的性质、气化炉渣口堵渣和渣池堵渣、隔焰罩泄漏、合成气管线腐蚀泄漏等, 阻碍了壳牌煤气化装置长周期稳定运行。

一、壳牌气化炉技术特点

壳牌粉煤气化炉的气化温度高达1400-1700℃, 不能采用水煤浆气化炉的耐火砖结构, 而是采用水冷壁和液态排渣工艺。水冷壁外表面浇注一层碳化硅耐火材料, 内置金属销钉。该材料耐热度为1500℃, 可以在短时间内承受1400-1700℃的高温。例如气化炉投煤初期4个小时, 水冷壁内表面还没有形成完整渣层, 需要用碳化硅耐火材料保护水冷壁。

碳化硅耐火材料不可以长时间暴露在高温下, 否则会减少寿命, 最终损坏水冷壁。壳牌粉煤气化炉采用“以渣抗渣”原理利用原料煤灰分实现了对水冷壁的有效保护。

壳牌粉煤气化炉炉膛下部水平安装多只粉煤烧嘴, 烧嘴以略为偏离法线方向插入水冷壁。正常生产过程中, 粉煤烧嘴高速喷出的粉煤和氧气, 在炉膛内旋流强化传质, 发生不完全氧化反应, 产生大量粗煤气, 熔化粉煤中灰分形成微小颗粒。受高速旋流粗煤气产生的离心力作用, 粗煤气中微小熔渣颗粒被甩到水冷壁内表面, 形成渣层。渣层分为两部分, 紧贴水冷壁部分为固定渣层, 其厚度相对固定;迎火面渣层为液态渣层, 厚度变化较大, 受重力影响向下流。见图1

当总渣层较薄时, 由于耐火衬料和金属销钉具有很好的热传导作用, 液态渣层内部逐步冷却至灰熔点固化, 固定渣层和总渣层增厚;当总渣层较厚时, 渣层热阻增大, 传热减慢, 液态渣层加热到灰熔点以上, 流动性变好, 降低液态渣层厚度, 形成渣层厚度动态平衡。

如果入炉煤灰分和灰组成稳定、氧煤比控制稳定, 水冷壁内水汽系统工况稳定, 气化温度不会出现大幅度波动, 渣的流动性保持稳定, 渣层厚度在动态中保持相对稳定, 实现“以渣抗渣”, 水冷壁不受合成气氢腐蚀和硫腐蚀、不受高温烧蚀、不受熔渣磨蚀, 水冷壁得到有效保护。

二、原料煤性质对壳牌气化炉长周期稳定运行的影响

实际运行经验表明壳牌气化炉对煤种也有其适应性的要求, 煤的灰分及灰成分是制约壳牌气化炉长周期稳定运行的主要因素。灰中Si O2/Al2O3比、灰熔点等与灰熔融性有关的指标, 直接影响气化炉稳定运行。

1. 灰中Si O2/Al2O3比

(1) 入炉煤气化操作空间

原料煤灰中Si O2/Al2O3比决定气化操作空间。一般来说, Si O2/Al2O3比越高气化操作空间越大。气化温度操作空间=动力粘度2Pa.S时的渣温度-渣液化温度。例如某一种煤动力粘度2Pa.S时的渣温度为1640℃, 渣全部为液相时的温度为1400℃, 则某一煤种的气化操作空间=1640-1400=240℃。

(2) 气化温度

决定壳牌气化炉气化温度的关键参数为氧碳比, 其公式为:氧碳比=氧气流量/碳流量。

壳牌气化装置使用纯氧, 氧气流量测量采用涡街流量计直接测量, 具有较高的测量精度和数据稳定性。

入炉粉煤不是纯碳, 因此碳流量无法直接测量, 必须首先测定入炉粉煤流量, 然后测定入炉粉煤的空气干燥基碳含量, 经过计算后得到碳流量。碳流量的计算公式为:碳流量=粉煤流量*空气干燥基碳含量。

入炉粉煤流量的测定, 比较困难, 但仍然可以实现在线间接测量, 满足大规模连续化生产需要。壳牌气化装置采用粉煤密相输送工艺, 在粉煤输送管道, 设有伽马射线密度仪在线监测粉煤悬浮物密度, 同时设有电荷式速度计在线监测粉煤速度, 采用下列公式计算粉煤流量:

粉煤流量=粉煤密度*粉煤速度*管道截面积。

由于粉煤密度计和速度计的测量精度低于氧气流量计, 导致计算出的粉煤流量实测值, 精度不高, 波动较大。在假设入炉煤质稳定的条件下, 其空气干燥基碳含量可以视为常数, 因此氧碳比与氧煤比成正比关系, 壳牌气化工艺使用氧煤比控制气化炉温。由于粉煤流量的测量精度偏低, 导致实际测定的氧煤比精度偏低, 其存在正常波动, 导致气化反应温度在一定范围内波动。

在实际气化运行过程中, 入炉煤煤质存在一定波动, 空气干燥基碳含量不是常数, 而是在一个较小的范围内波动, 因此气化反应温度也在一定范围内波动。

在现有的技术条件下, 空气干燥基碳含量尚不能做到在线测量, 无法实时修正氧碳比。因此, 目前控制气化炉的关键参数氧碳比, 其测量精度受制于粉煤流量和空气干燥基碳含量数据精度, 估计对应的气化温度波动范围为150-200℃。

(3) 入炉煤气化操作空间和气化温度波动与渣口及渣池堵塞的关系

壳牌气化炉是液态排渣, 水冷壁上的熔渣在重力作用下向下流动通过渣口, 落入激冷水中冷却形成5-10mm的碎渣, 通过排渣锁斗减压后排出。如图2

流动性决定于气化温度, 煤中灰组成。确定的煤质对应的合适的炉温控制, 可保持熔渣合适的流动性, 如果炉温偏低, 渣流动性太差, 会在水冷壁内表面堆积, 渣层变厚, 甚至堵塞渣口。烧嘴罩、烧嘴及水冷管泄漏会使熔渣激冷结块, 严重时导致装置无法正常运行。

煤的灰熔点低或相对气化炉温高, 渣流动性太好, 渣层偏薄, 通过渣口的熔渣颗粒太小, 或者气化炉系统运行不稳定, 气化炉及渣池空间存在过多煤灰, 在渣屏区域的合成气旋流离心力作用和渣池蒸汽上升气流的影响下形成回流区。熔渣滴或小颗粒在渣屏积聚, 逐步形成大渣块, 在不稳定工况及重力作用下脱落堵塞渣池导致停车。如图3

为保证气化炉稳定运行, 要求入炉煤的气化操作温度空间大于气化温度波动范围。如果入炉煤的气化操作空间小于气化温度波动范围, 且气化温度向下限波动, 则可能出现渣流动性过差, 渣层变厚, 增加渣口堵渣风险。

如果入炉煤的气化操作空间小于气化温度波动范围, 且气化温度向上限波动, 则可能出现渣流动性过好, 渣层变薄, 增加渣屏结大渣、渣池堵渣风险。

(4) 防止堵渣措施

气化炉设计、原料煤煤质、气化炉炉温控制是系统堵渣的三个关键因素。在现有的气化炉结构下, 原料煤的稳定和适宜是煤气化装置稳定运行的关键。通过气化炉蒸汽量、有效气成分、渣形、渣水固含量等对气化炉炉温的精确控制, 确保熔渣合适的流动性 (动力黏度2Pa.S~25 Pa.S) , 可有效避免渣口堵渣和减少渣屏结渣的程度。高灰熔点的原料煤和相对低温操作对防止渣屏形成大块坚固熔渣有利, 而渣屏处松散的煤灰结块不会造成渣池堵渣。

三、关键设备运行可靠性对壳牌气化炉长周期稳定运行的影响

1. 烧嘴隔焰泄漏

壳牌煤气化装置在实际运行过程中经常由于烧嘴隔焰罩损坏泄漏导致停车, 从隔焰罩泄漏的情况看, 主要是隔焰罩由外向内的3、4圈管道损坏, 同时隔焰罩内有熔渣溢流进。如图4图5

(1) 隔焰罩泄漏的原因分析

通过金相分析和向火面温度推算分析可以看出, 烧嘴冷却水盘管失效的原因为局部温度升高, 在氧和硫的作用下, 发生高温氧化和高温硫化, 局部迅速烧蚀减薄。局部超温的原因主要有两个:第一渣流进烧嘴罩导致火焰和合成气偏斜, 高温火焰对冷却盘管进行烧蚀;第二煤烧嘴运行的异常, 过氧导致局部高温。

(2) 防止隔焰罩泄漏采取的措施

使用Ⅱ代隔焰罩, Ⅱ代隔焰罩盘管拉蒙特喷嘴孔径增加, 冷却水循环量增大, 盘管管壁减薄, 换热效果更好, 抗瞬时热冲击能力增强。

1加强原料煤的管理, 确保入炉煤稳定适宜供应。制定完善的原料煤管理制度, 严控原料煤质量。

2加强工艺管理, 稳定煤线运行, 控制好煤线速度;严格控制煤制备煤粉粒度;煤线标定回归, 减少计量偏差;及时清除原煤杂物, 定时清理纤维筛, 防止杂物对煤线稳定运行的影响。

2. 煤烧嘴泄漏

(1) 煤烧嘴头部开裂泄漏情况

煤烧嘴是壳牌气化炉关键设备之一, 设计使用寿命为8000小时, 在装置实际运行中烧嘴泄漏频繁, 平均使用寿命不到6000小时。如图6

(2) 粉煤烧嘴泄漏的原因分析

1粉煤烧嘴头部端面开裂泄漏的主要原因由高温造成, 这与目前使用的粉煤烧嘴的结构有关, 粉煤通过中间圆形通道喷出, 氧气走外围环形通道, 与气化炉内的CO、H2接触, 发生高温烧蚀, 形成裂纹, 导致泄漏。

2粉煤烧嘴的使用寿命与煤线的稳定运行也有很大关系。煤气化装置运行过程, 由于速度计故障和杂物的影响, 1#CB和3#CB跳车较频繁, 从着色检查的结果看, 泄漏最为严重。如图6

(3) 粉煤烧嘴泄漏的处理措施

目前, 对于粉煤烧嘴的泄漏采取的措施主要是在装置检修期间进行局部修补, 或者对泄漏严重的烧嘴头部进行更换。针对粉煤烧嘴的结构, 设想将粉煤和氧气的通道进行调换, 彻底解决氧气与CO、H2接触, 发生高温烧蚀的问题, 有待实施后进一步验证。

四、合成气系统泄漏影响气化炉长周期稳定运行

合成气系统的腐蚀和磨蚀导致管道减薄, 甚至管线突然开裂造成的合成气泄漏, 已成为装置安全生产的极大隐患。

1. 合成气滞留区腐蚀泄漏分析

合成气中酸性气体和氯化氨凝华腐蚀是合成气系统泄漏的两个主要因素。

1当合成气温度低于其露点温度, 热合成气会生成冷凝水, 合成气中的酸性气体 (H2S, HCl, HCN, CO2等) 溶解到水中, 形成局部PH值很低的酸。管道腐蚀率取决于酸的浓度和温度, 对碳钢设备可达到10mm/年。

2当合成气温度低于氯化氨盐的结晶温度, 未洗涤的合成气就会有氯化氨盐结晶。湿的、酸性的NH4Cl盐具有强腐蚀性, 对碳钢的腐蚀率达到25mm/年。

2. 合成气系统泄漏处理措施

做好合成气系统管线的伴热保温, 特别是易发生合成气滞留的盲肠, 如安全阀入口, 主管盲头, 防止冷凝露点腐蚀的发生。

定期测厚检验发现问题及时处理。利用好现有的设备管理系统, 预防性检修, 防止泄漏发生。对易发生腐蚀泄漏的部位进行材料升级或者进行定期更换。

结论

自2006年壳牌煤气化装置投产以来, 各兄弟企业共同努力经过6、7年的探索攻关, 已克服一系列的瓶颈, 但气化炉堵渣仍然是工艺上影响煤气化装置长周期的一个主要问题。壳牌气化工艺关键设备烧嘴隔焰罩、煤烧嘴泄漏以及合成气系统腐蚀泄漏也影响了装置长周期稳定运行。

摘要:文章介绍了壳牌粉煤气化工艺特点及原料煤性质、关键设备对气化炉长周期稳定运行的影响。

关键词:壳牌粉煤气化,煤的性质,关键设备,烧隔焰嘴罩,煤烧嘴

参考文献

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