叶三拨油田官74区块调剖治理潜力研究

2022-09-11

一、概况

官74断块位于叶三拨油田叶三拨逆牵引背斜向东南倾伏斜坡带上, 受官74断层反向遮挡的单斜构造, 构造呈北东-南西方向展布, 油层分布受岩性和构造双重控制。主要含油层系为沙三和枣0油组, 该断块油藏具有一定的天然能量补给。

含油面积1.3km2, 地质储量169.16×104t, 可采储量69.06×104t, 采收率40.8%, 油层埋深2725-3057m, 孔隙度17%, 渗透率92×10-3μm2。原油物性具有中质、中粘度、中凝固点的特点, 原油物性较好。原始地层压力系数1.03, 原始油层压力27.83MPa。

开发历程:1993年-2004年, 天然能量开采阶段, 初期产能高, 日产油150t, 后期递减大。2005年-2012年, 注水开发完善井网阶段, 2005年结合产能建设, 完善注采井网, 采取低部位注水、高部位采油、靠近边底水方向注水的排状注水方式开发。区块日产最高达到141t, 含水29.2%, 但注采矛盾逐渐暴露, 含水上升较快, 递减较大。目前处于“双高”阶段。

二、论证依据

1. 开发面临问题

2013年精细油藏认识, 结合产能建设, 部署7口新井 (油井) , 同时老井补层转注分注4口 (已完成) 完善井网, 最终形成10注12采的注采井网, 注采井数比1:1.2, 年注采比0.9。已投产2口井 (官76-0、官76-3) , 预计全部投产后区块整体产量达到110t, 采油速度2.3%, 投产后区块面临着产量快速递减的问题。

2005年投入注水开发后, 区块注采矛盾很快暴露, 层间矛盾严重, 注水易单层突进。油井含水上升速度快。2008年滚动扩边调整后, 在高部位投产新井 (官75-6、官74-10) , 初期含水上升速度快, 产量大幅递减, 稳产难度加大。

2013年已投产先导井官76-3井也存在相同的规律。新井投产后转注分注官75-4井、转分注官75-3井, 1注3采, 完善沙三枣0油组注采井网, 生产仅5个月, 新井含水上升快, 10月补层下电生产, 含水迅速攀升。

2014年区块计划投产5口新井, 根据老井和新井生产情况分析, 认为受层间矛盾因素影响, 区块面临着含水迅速攀升、产量快速递减的风险, 需及时综合治理, 控含水, 达到稳产效果。

2. 调剖可行性分析

(1) 区块平面及层间剩余油富集

官74区块油层分布稳定且连片, 连通性好, 注水方向性强, 也在平面上形成了潜力区。目前现状属于中高含水期 (80.6%) , 建议实施区块整体调剖, 控含水, 降递减, 提高注水波及面积。在区块稳产的基础上, 加强注水, 培植提液。

(2) 历次整体调剖效果较好, 控递减效果显著

2006年实施区块整体化学调剖, 抑制含水上升速度, 控制区块递减, 共实施4口水井调剖7井次, 平均有效期近51天, 累增油1314t。2009年, 官74断块以注水工程为依托。进行了4井次的调剖, 累增油851t, 调剖平均有效期为83天。

从调剖体系对比表可以看出, LC+延缓交联+体膨调剖体系有效期相对较长, 预交联颗粒+网状树脂调剖体系增油效果明显。

例:2009年整体调剖治理后, 井组初期日増油6t, 含水下降1.5%, 并有效地降低了区块自然递减4.1个百分点, 含水上升速度由10.2%↘1.5%。

综上所述, 官74区块历经两轮调剖效果较好, 具有整体调驱调剖的潜力。

结语

通过以上对官74断块调剖可行性分析, 认为在地质条件、开发形势、历史上调剖效果, 具备较好的调剖条件。因此, 2014年, 我们将在深化油藏开发规律认识的基础上, 以扩大波及体积、提高水驱效率为目的。全面改善注水水驱效果, 实现区块稳产。

通过治理, 叶三拨油田官74区块年产油1.72×104t提高到4.02×104t, 自然递减由21.8%控制在9.71%, 预计增加可采储量0.45×104t, 提高采收率0.5个百分点。

摘要:叶三拨油田官74区块经过储层构造认识及精细油藏描述, 2013年进一步扩边调整后, 区块呈现高速开发, 产量快速递减的状况, 稳产难度加大, 因此, 在历年综合治理研究基础上, 提出对区块实施整体调剖治理思路, 提高断块开发水平。

关键词:调剖,边水

参考文献

[1] 金勇, 刘红.小断块边底水油藏开发实践与认识.大庆石油地质与开发, 2006.

[2] 马少妍.叶三拨油田沙河街组-孔店组有利圈闭综合评价.成都理工大学, 2013.

[3] 刘英才等.边水驱油藏调剖技术.石油大学学报 (自然科学版) , 2003 (3) .

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