注水井复合深部调剖是对以往的聚合物凝胶调剖大幅度改进的基础上, 有机结合了超细惰性颗粒, 以及聚合物无机封口剂封口为一体的高稳定、高强度、长有效期的调剖技术。
一、调剖机理
1、高强度的复合凝胶:
预交联聚合物地面粘度极小优先进入高渗层, 在其渗流的大孔道和砂岩表面产生吸附水膜机理, 交联后形成较高强度网状凝胶, 主要调剖机理是堵塞高渗层使得后续的注入水实现转向低渗层进行驱油;同时该有机交联的复合凝胶具有一定的流动性可以使后续注入水连续转向实现深部调剖。
2、超细惰性颗粒的堵水机理:
超细颗粒用高分子溶液携带到裂缝末端, 在高泵压的驱使下一部分进入高渗层, 形成贾敏效应对注入水进行封堵, 同时其余滤失在裂缝末端, 这样就可以对近井高速水流进行缓速和堵塞。
3、聚合物封口剂的堵水机理:
封口剂由40%超细惰性颗粒和60%高水体超细水泥在聚合物悬浮下形成, 堵塞机理防止复合凝胶的返排, 其他与惰性颗粒调剖机理相似。
二、选井原则
1、固井质量好且无套漏和窜槽;
2、明确注水层位, 精确射孔层段深度;
3、井网需完善规范、油水井对应关系要好;
4、最好是做过井间示踪剂测试, 能确定对应油井的大幅见水是因该注水井造成。
三、施工工艺
1、调剖剂挤注方式
此调剖技术是采用原注水管柱正注的施工方式。
2、调剖剂用量及工艺
调剖剂用量:q1+q2+q3+q4+q5=q=3.14×R2hkϕ;
其中q-调剖剂用量, m³;h-射孔段厚度, m;R-为调剖半径, m;k-为校正系数, 一般取1.2-1.3;
ϕ-孔隙度, 百分比;q1-前置液剂量, m3;q2-聚合物复合预交联液剂量, m3;
q3-超细惰性颗粒堵剂剂量, m3;q4-聚合物封口剂剂量, m3;q5-后置处理液, m3
3、施工过程
3.1、正挤前置液, 记录注入压力, 停泵观察压降;
3.2、正挤复合凝胶体系, 记录压力;
3.3、正挤聚合物超细微细体系, 记录压力;
3.4、正挤无机封口剂, 记录压力;
3.5、顶替液, 记录压力, 停泵观察压降。
四、效果评价
本文评价的瓦窑堡油田富昌地区调剖井为F133、4110、F036、4012、F045、4067井共6口, 措施后井组含水均有所下降, 其中井组含水下降到70%以下的有3口, 含水下降到80%以下的有3口, 。
F133井组日产液量从措施前18.24m3下降到9.48m3。含水从90.75%降为76%。日产油从措施前1.77m3, 上升到2.76m3。日增油0.99m3, 月累计增油29.7m3。启动压力由3.0Mpa提升到5.3Mpa。在停井8小时的压力观测中, 压力由10MPa下降至0MPa, 整个过程压力共下降10MPa, 压力下降速度较快;措施后在同样观测时间内, 压力由10MPa下降至5.0MPa, 仅下降5.0MPa, 分析认为, 井底高渗透带已得到了有效封堵。
4110井组日产液量从措施前17.14m3下降为8.68m3。含水从88%降为65.7%。日产油从措施前1.94t, 上升到2.49t。日增油0.55t, 月累计增油16.5m3。启动压力由4.0Mpa提升到5.3Mpa。在停井8个小时的压力观测中, 压力由8MPa下降至0MPa, 整个过程压力共下降8MPa, 压力下降速度较快;措施后在同样观测时间内, 压力由8MPa下降至4MPa, 仅下降4MPa, 判断分析认为, 井底高渗透带已得到有效封堵。
4067井组日产液量从措施前18.15m3下降为12.24m3。含水从84%降为66%。日产油从措施前2.78t, 上升到3.63t。日增油0.85t, 月累计增油25.5t。启动压力由4.0Mpa提升到5.3Mpa。在停井8个小时的压力观测中, 压力由8MPa下降至0MPa, 整个过程压力共下降8MPa, 压力下降速度较快;措施后在同样观测时间内, 压力由8MPa下降至4MPa, 仅下降4MPa, 分析认为, 井底高渗透带已得到有效封堵。
F036井组对应井组产液含水进行测定, 对应油井普遍含水下降明显, 整个井组含水由原来的87%降到76.7%, 井组产油由作业前3.44m3平均增加至5.69m3。作业后, 启动压力由作业前10.30Mpa上升到11.40Mpa。作业前后吸水剖面对比显示, 吸水厚度增加, 指进现象得到一定遏制。
4012井组调剖后该井组日产油量提高了1.63t, 含水下降了11%, 尤其是水淹井4010含水率下降了15%, 作业效果显著。从一周后测得吸水指数及压降曲线也可以说明这一点。该井调剖后, 启动压力由1.9MPa提高到5.2MPa。
F045井组调剖后该井组日产油量提高了1.52t, 含水下降了14%, 尤其是水淹井4027-3和F040含水率分别下降了18%、13%, 作业效果显著。作业后注水井的生产状况也明显改观:油压显著提高, 注水量有所下降。从一周后测得吸水指数及压降曲线也可以说明这一点。调剖后, 启动压力由2.0MPa提高到4.0MPa, 本次施工达到了预期效果。
据分析表明, 调剖技术已趋于成熟, 措施对油田开发较为有利, 应大力开展。
摘要:简要评价注水井复合深部调剖技术在瓦窑堡油田富昌地区取得的效果。
关键词:调剖,工艺,效果评价
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