兴田家区块开发后期综合治理研究及实践

2022-09-10

一、项目实施背景

田家断块区构造上位于兴隆台断裂背斜构造带东南端, 1972年2月投入开发, 油井投产初期均有一定的自喷能力, 由于依靠天然能力开发产量、压力下降较快。1996年5月开始进入注水开发阶段, 区块注水对应关系差, 导致断块见不到注水效果, 实际上仍依靠天然能量开发。区块后期主要依靠调补层等层间接替措施弥补产量递减, 保持断块区稳产。随着油田开发的进行, 地层能量日趋消耗, 区块注水效果差, 地层能量未得到及时补充, 压力下降较快。由于区块后期的研究调整工作的滞后, 以及区块地处城区的限制, 到2011年12月, 断块共有油井19口, 开井4口日产油仅0.5t, 区块濒临废弃。本次研究主要对兴田家区块进行综合治理, 部署综合治理研究方案, 并投入实践, 以此来恢复兴田家区块产能, 提高区块采收率。

二、区块基本概况

田家断块区构造上位于兴隆台断裂背斜构造带东南端, 构造面积约5.0Km2。含油面积2.1Km2, 主要含油层系为下第三系沙河街组的于楼油层和兴隆台油层, 石油地质储量203×104t, 储层属于中孔中渗储层, 区块总体为构造层状边水油藏。

三、目前开发中存在的主要问题

1. 区块注采井网不完善, 开井率低

兴田家区块目前在册油井19口, 注水井仅2口, 全部位于田19块, 田23、田17、田18块均处于天然能量开发状态。目前区块开井仅4口, 其中抽油井2口, 捞油井2口, 油井开井率21%, 水井2口全部关井。

2. 地层压力低, 油井供液不足

兴隆台油层田17块原始地层压力27.06MPa, 目前地层压力12.84MPa, 仅为原始压力的47.5%。油井全部因地层压力低而关井, 于楼油层压力下降幅度更大, 目前该层位均因压力低而关停。

3. 在目前开采条件下, 采油速度低, 采出程度低, 区块濒临废弃

兴田家目前采油速度0.05%, 采出程度10.34%, 现有开采条件下提升采出程度难度很大, 区块处于废弃边缘。

4. 地面环境复杂

随着盘锦市政建设的逐步外扩, 特别是林海景天小区的建设导致田家地区井场环境恶化, 部分井无法作业, 产能难于恢复。

四、综合治理方案部署研究

1. 开发层系的确定结果及依据

兴田家区块采用一套井网, 于楼、兴隆台两套层系进行开发调整, 依据:

(1) 本区内平均油层厚度16.1m, 油藏埋深:2288.2-2790.3m, 纵向上发育两套油层, 各砂岩组厚度较薄, 储量较小, 不具备多套井网开发的物质基础。

(2) 储量丰度低, 单储系数小:区内含油面积2.1Km2, 储量203×104t, 储量丰都仅为96.7×104t/Km2, 油层平均厚度16.1m, 单储系数仅为6.01×104t/Km2.m。

(3) 两套油层具备不同的温度、压力系统:于楼油层与兴隆台油层层系埋深相差超过100m, 处于不同的温度、压力系统, 适宜分层系开发。

2. 注水方式确定

田家区块油藏类型为层状边水油藏, 目前地层能量低, 天然能量严重不足, 应尽快注水, 补充地层能量。注水井合理注入压力、水量的确定:注水井的注入压力应有一定的限度, 随着注水压力的提高, 井底压力不得超过油层岩石的破裂压力, 防止地层产生裂缝, 注入水沿裂缝形成水窜, 影响开发效果, 注水井最大流动压力不应超过破裂压力的80%。

油层破裂压力计算:Pf=0.0223α×H+ (1.03-α) ×PR

油藏中深取2540m, 地层压力取25.4MPa, 代入上式得破裂压力36.53MPa。折算井口最大注入泵压11.13MPa。

3. 剩余油分布研究

以往的研究认为田19断块油层主要集中在S1下6.7.8层以上, 而S1下9以下主要是水层或油水同层, 通过我们对区块地质体精细研究, 突破以往的认识, 认为兴田家区块S1下9以下油层由于泥岩含量较高, 原油充注不充分, 油层含油饱和度低, 所以造成测井曲线上电阻显示较低, 使油层或差油层显示不好, 但储层还是以油为主的含水油层, 具有一定潜力。

五、主要做法及效果

1. 完善注采系统

在断块主体部位转注1口复注2口, 实施层系归位6口, 与调整前相比, 注水井开井数由以前的0口上升到3口, 日注水50m3/d。实施综合调整后, 有效改善的区块地层压力低, 油井供液不足的现状。

2. 实施大修侧钻, 提高油水井利用率

针对断块存在较多落物和套变井的情况, 优选出与注水井对应较好, 具有潜力的井实施大修、侧钻调层等措施, 恢复其产能, 共实施大修井3口, 侧钻井1口, 通过调层、检泵恢复油井12口。累计增油0.2475×104t。

3. 效益分析

通过对兴田家区块进行综合治理以后, 区块产能逐步恢复。累增油0.2475×104t, 创经济效益550×104元。预计到2013年底, 产能全部恢复时, 区块共有油井22口, 开井18口, 日产油50t, 吨油成本按1300元/吨计算, 预计创经济效益2974万元。

六、结论与认识

1. 兴田家区块综合治理的成功挖潜证实了兴田家区块仍有较大的潜力空间。

2.精细油藏描述并结合生产过程深入研究不断探索, 综合分析剩余油分布规律, 是边底水油藏高效开发的基础和成败的关键。

3. 兴田家区块的成功挖潜对区块高产复产提供了保障, 同时对整个兴隆台油田低效断块的措施挖潜具有指导意义。

摘要:田家断块区于1972年2月投入开发, 目前区块注采井网不完善, 开井率低, 地层压力低, 油井供液不足, 在目前开采条件下, 采油速度低, 采出程度低。到2011年12月, 断块共有油井19口, 开井4口, 日产油仅0.5t, 区块濒临废弃。本次研究主要对兴田家区块进行综合治理, 部署综合治理研究方案, 并投入实践, 以此来恢复兴田家区块产能, 提高区块采收率。

关键词:高含水,开发效果,综合治理,提高采收率

参考文献

[1] 屈丰君.精细地质研究实现兴10-10块二次开发.《钻采工艺》2009增刊:52-55.

[2] 方凌云万新德等编著.砂岩油藏注水开发动态分析.北京:石油工业出版社, 1998.7.

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