钢结构厂房加固范文

2022-06-10

第一篇:钢结构厂房加固范文

多层厂房结构综合加固技术

哈尔滨市某厂总装车间,建筑面积3716.71m2,长102m,宽16.20m,2层(局部3层)。

二、三层间设沉降缝一道,三层屋面板标高12.30m,二层为内框架结构,三层为混合结构,承重外墙厚49cm,内墙厚24cm,毛石条基,设有基础圈梁。竣工不久发现三层12~20轴间的36.54m区段内承重墙体严重裂缝、窗间墙开裂错位、墙体倾斜、梁板及楼梯开裂并倾斜、外墙钢窗变形、圈梁裂缝,已不能安全使用,须及时加固处理。

第1章 结构加固前状况

承重墙体裂缝。内外墙体裂缝264道,裂缝宽度1~28mm,裂缝长度600~2800mm,均为45斜裂缝。6个承重窗间墙(厚49cm)裂缝,其中2个窗间墙裂透失稳。

内外墙各l处 倾斜,墙体沿裂缝方向错位20~30mm。 梁板、楼梯、圈梁共有裂缝41道,裂缝宽度0.1~0.3mm。

楼板倾斜,倾斜后高差120mm,由于楼板倾斜,大部分内门不能开关。 外侧钢窗变形后成为平行四边形,窗户不能开启。 底层室内水泥地面下沉,室外散水坡下沉塌陷。

经基础开挖后详细观察,地基持力层下陷,严重处基础悬空,其下出现距离基底148cm的坑穴。

该区段建筑处于危险状态,厂方已作出拆除重建的决定。

第2章 产生问题的原因

经全面调查,该厂房12~20轴区间内有一丁字形防空通道,通道顶标高距自然地面9m,在离12~20轴外墙3m附近有一防空洞入口,由于整个建筑物坐落在地势最低洼处,雨后地表水聚集流入防空洞内,其土质具有湿陷性,长期受水浸后逐层塌落而沉陷,致使上部结构遭到严重破坏。- 第3章 补强加固措施

厂房的补强加固共分两部分,基础部分采用钢筋混凝土灌注桩加承台梁的方法,并采用了石灰挤密桩进行地基加固。上部结构的补强加固是在基础部分加固10个月后,确认基础沉降基本稳定的情况下进行的,为加强结构的整体性,采用了拉杆加固法;开裂失稳的窗间墙则采用先包后灌加固法;混凝土构件裂缝、墙体裂缝采用化学灌浆补强法;最后进行侧窗整形、楼板提升找平及重新装修。为减少经济损失,加固工作是在不停产的情况下进行的,现就上部结构综合加固法作一简要介绍。

9-20-3-1拉杆加固

为加强结构的整体性,在厂房的12~17轴,沿横墙在每层楼板面层标高处设置φ20预应力拉杆(图9-20-1),螺杆为φ22(d=22mm螺母),采用千斤顶施加预应力,预应力拉杆穿墙钻孔必须使用冲击钻,禁止人工凿孔,拉杆垫板采用∟75×10角钢,以使拉杆与墙体共同工作。,

9-20-3-2钢筋混凝土短梁加固

承重砖墙裂缝宽度超过5mm以上,或开裂后错位的墙体,在进行楼面支顶后,采用钢筋混凝土短梁进行加固。即每隔50cm,以裂缝处为中点向两边各延伸50~75cm,将高50cm范围内的墙体拆除,配主筋4¢12,箍筋¢6@200,支模后,灌注C15号混凝土,捣制混凝土短梁,见图9-20-2。

9-20-3-3化学灌浆补强加固

对混凝土构件(楼板、圈梁、楼梯)裂缝及承重砖砌体裂缝宽度大于0.1mm、小于0.5mm的墙体,采用建筑结构化学灌浆法进行补强,该方法是将一定的化学灌浆材料配制成浆液,用压送设备将其灌入缝隙内,使其充分扩散,经凝结固化,达到补强目的。

环氧树脂具有强度高,粘结力强,收缩小,化学稳定性好,可在室温条件下固化等优点。采用环氧树脂作为建筑结构灌浆材料进行补强,可以收到下列技术经济效果:能有效地恢复结构的整体性,而且具有封闭防渗作用,补强后结构外观好;补强时一般不需要停产,不影响建筑物的正常使用;与其他方法相比施工简便,速度快,能使建筑物很快恢复使用,可用这种加固方法修复其他方法很难处理的混凝土裂缝,施工费用低,综合经济效果好。

化学灌浆补强中采用的灌浆材料由下列多种材料配制而成。

1.主剂。以环氧树脂作主剂,采用双酸A型环氧树脂,它是由环氧氯丙烧与双酚A在苛性钠作用下缩聚而成的。平均分子量为300~700,软化点小于50℃,为珑泊色或淡黄色的粘稠液体。双酸A型环氧树脂的主要性能:

(1)粘结力强。环氧树脂分子中所含的极性基团,容易使其分子与和它接触的界面产生极性相互作用,使它具有独特的粘结能力。

(2)稳定性高。环氧树脂在未固化前是热塑性的,受空气、光、热等影响较小,稳定性好。 (3)收缩小。因其在液态时就有高度缔合,固化过程中没有副产物生成,所以固化收缩小。 (4)化学稳定性好。固化后的环氧树脂有稳定的分子结构,可耐侵蚀。 (5)电绝缘性及物理力学性能优良。常用的国产环氧树脂有E51(618号)、E44(6101号)、E42(634号)、E

33、E28等。

2.固化剂。固化剂是一种使未固化的环氧树脂呈热塑性的线结构进行交联固化反应的化学掺剂。固化剂的种类很多,常用的多为多元胺类。胺类固化剂的特征是在常温下使环氧树脂凝结、固化,反应时放出热量多,放出来的热量能加速环氧树脂的固化。胺类固化剂的用量可按下式计算:

胺类固化剂用量(g/100g树脂)=

常用的胺类固化剂有乙二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺等。

3.稀释剂。稀释剂主要用来降低环氧材料的粘度,使之在灌浆时有很好的可灌性,粘结时有较好的浸润力。稀释剂的另外一个作用是控制环氧树脂与固化剂的反应热,延长使用时间,可以增加较多的填充料而降低成本。稀释剂分活性稀释剂和非活性稀释剂两种,该工程结构化学灌浆补强中采用非活性稀释剂。非活性稀释剂不参与环氧材料固化过程中的反应。常用非活性稀释剂有丙酮、甲苯、二甲苯等。

4.增塑剂。加入增塑剂的目的,主要是减少环氧树脂硬化后的脆性,由于加入增塑剂,可降低大分子之间的相互作用力,提高材料的韧性、抗冲击强度和耐寒性能,同时还有降低反应放热温度和延长使用时间的作用,但抗拉强度、弹性模量、软化点都相应降低。增

627 塑剂分活性增塑剂与非活性增塑剂两种,该工程结构化学灌浆补强中采用非活性增塑剂。常用的增塑剂有邻苯二甲酸二丁酯、磷酸三乙酯等。

5.填料。环氧材料中加填料,可使固化物的一些性能得到改善,如降低热膨胀系数、收缩率、放热温度,提高粘度,抗冲击性能等。同时还可以减少环氧树脂用量,降低成本。常用的填料有石棉纤维砂、石英粉、瓷粉、小石子等。

6.反应促进剂。由于粘结工艺要求尽快结束固化反应,以缩短操作时间,因此,在配制浆液时需要添加各种促进剂,加速固化剂与环氧基的反应。常用胺类固化剂的促进剂有苯酚、煤焦油、聚酰胺等。

环氧树脂灌浆材料的组成可分为三大类,该工程采用的是非活性稀释剂体系。设计了在常温条件下的环氧基液配合比组分:环氧树脂主剂、增塑剂、稀释剂、固化剂;环氧胶泥配合比组分:环氧树脂主剂、增塑剂、固化剂、促进剂、吡啶、稀释剂、水泥;环氧灌浆浆液配合比组分:环氧树脂主剂、增塑剂、释稀剂、固化剂。经试验浆液凝固后的抗压强度为63.5MPa,粘结强度为l.9MPa。

目前国内尚无定型的专用化学灌浆设备,为此自行设计加工两套压力灌浆罐,并配备空气压缩机(国家定型产品)、管道、灌浆嘴、冲击钻、天平、配浆器具组成灌浆设备。这两套化学灌浆设备具有下列性能:可灌满混凝土构件裂缝宽度在0.1mm以上的裂缝;灌浆压力可达lMPa,一般0.2~0.4MPa即可满足化学灌浆的要求;灌浆设备功能齐全,移动灵活,便于维修保养。

9-20-3-4化学灌浆一般工艺流程

缺陷调查→缺陷部位处理→埋设灌浆嘴→封闭处理→试漏→配浆→灌浆→封口→养护

1.缺陷调查。对混凝土构件及承重砖砌体的裂缝长度、宽度、深度及走向进行调查并作好记录。

2.缺陷部位处理。用钢丝刷等工具将混凝土构件裂缝表面及承重砖砌体裂缝部位表面的灰尘、浮渣等污物清除,沿裂缝两侧2~3cm处涂刷环氧基液,为封闭处理准备好基底。

3.钻孔。在裂缝上钻骑缝孔,以便使灌浆具有较广的通路,而且能使浆液进入裂缝的深部,提高浆液的充盈度,钻孔孔径为机0mm,砖砌体裂缝孔距40~60cm(混凝土结构裂缝孔距应为30~50cm),钻孔后应用压缩空气将孔内粉尘与碎屑吹净。

4.埋设灌浆嘴。灌浆嘴位置设在裂缝较宽处及裂缝端,在贯通裂缝上必须两面交叉设置,并考虑了一定数量的排气孔,灌浆嘴可用普通(I级钢)圆钢或塑料制作,用环氧树脂胶泥封闭。

5.封闭。用环氧树脂胶泥沿裂缝两侧2~3cm的部位刮平进行封闭处理,特别要注意灌浆嘴周围的封闭质量,确保密封效果。

6.试漏。用环氧树脂胶泥封闭1d后,即可进行试漏,试漏前沿封闭部位涂刷一层肥皂水,从灌浆嘴通入压缩空气(压力与灌浆压力相同)。若封闭不严,产生漏气时肥皂水会起泡。如发现漏处则可用环氧树脂胶泥堵漏。

7.配浆。环氧树脂浆液的配制方法是按确定的灌浆配合比,先将环氧树脂加热,使其能较好地与其他外加剂搅拌混合。外加剂的掺加次序是:稀释剂、增塑剂、促进剂,最后加入固化剂,搅拌必须均匀。浆液配制后最好能予以冷却,使其反应速度缓慢,粘度增长不致太快。

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8.灌浆。灌浆前用压缩空气将孔道(通过灌浆嘴)吹干净(达到无水、干净状态),然后进行灌浆。灌浆压力可控制在0.2~0.4MPa,压力升高应缓慢,防止骤升骤降。以下述三方面为进行终止灌浆的控制条件,即压力罐上的压力表稳定2min以上;排气灌浆嘴冒出浆液,从透明压浆管观察到浆液停滞。终止灌浆后立即用木楔将灌浆嘴塞严。

9.养护。养护温度以l5~25℃为宜,夏季养护期为2d,冬期(采暖)则需7d以上。养护期间不应受冲击和振动。

灌浆效果检查。采用压水试验,压力值一般为灌浆压力的70%~80%,压水试验至基本不进水,且不渗漏时,即认为合格。

采用上述化学灌浆补强方法,共加固处理混凝土构件裂缝41条,承重砖砌体裂缝105条,效果良好。其余159条缝宽度小于1mm的裂缝则采用抹刮环氧树脂胶泥进行加固处理。

9-20-3-5窗间墙加固

窗间墙的加固采用“先包后灌”的方法。即在窗间墙四角沿墙高设置4根∟75×10的角钢,角钢四周设¢10@l50mm的套箍,角钢之间配5¢10纵向钢筋,并与套箍点焊形成钢筋网。套箍经预热后焊接,从而使其冷却产生预应力。浇水湿润后抹M10水泥砂浆厚50mm,同时沿裂缝处埋设灌浆嘴。养护7d后,对窗间墙进行环氧树脂压力灌浆加固,灌浆工艺同前述,见图9-20-3。

9-20-3-6楼板提升找平

楼板倾斜后高差120mm,因此门不能正常开启。刨除水泥砂浆面层及预制空心板的灌缝混凝土后,采用千斤顶加横梁的方法,逐块将预制空心板提升到原有位置并找平坐浆后重新灌缝做水泥砂浆面层。

9-20-3-7门窗整形,油漆粉刷

对变形的钢窗及内门进行整形修复,并对整个厂房进行油漆粉刷。经测量,对该厂房四周的排水系统进行设计,使雨水及时排出,厂房基础不再受雨水浸蚀,消除了隐患。

第二篇: 碳纤维加固技术在厂房加固中的应用

(本文由:上海鼎峰加固工程 整理)

摘要:综合加固工程实例论述碳纤维复合材料加固技术应用于场地较小、环境复杂条件下的加固方案、设计原理及施工过程,通过工程实例阐明碳纤维材料是一种适用面很广的加固修复材料,而且有良好的耐久性和耐腐蚀性。

关键词:碳纤维材料;复杂环境;混凝土结构;加固设计;施工方法

碳纤维加固材料是一种新兴的高强材料,最早应用于航空航天等高科技领域。近年来在土木工程领域中的研究与应用得到迅速发展,较之传统的结构加固方法,碳纤维加固技术是一种新型高效的加固修复材料,具有高强、高效、施工便捷、使用面广等优点。更主要的特点是耐腐蚀、截面尺寸小(即紧贴构件表面不占用空间)。碳纤维加固技术是利用改性环氧树脂类胶结材料将碳纤维片材粘贴于构件表面,从而达到结构补强及改善结构受力性能的目的。此项技术在美国、日本等发达国家已成熟运用,我国在20世纪90年代后期才开始碳纤维加固技术的研究与应用,近年来我们在许多方面进行过应用,应用效果非常理想,并已取得了一定的成果,且形成了系统的加固理论,现在中国工程建设标准化协会标准:《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》正式出台了,实际应用有章可依,为我们今后的大量使用创造了条件。

1 工程概况

包钢选矿厂再磨车间厂房始建于20世纪9o年代,为多层钢筋混凝土框架结构,主厂房四层,局部五层,建筑面积6 000 m2左右,加固部分结构平面见图1。使用及生产情况与设计相吻合,21303年厂方由于技术改造需要,拟在V21.860 m屋面框架梁上悬挂桥式电葫芦,原屋面梁经可靠性鉴定,现在结构承载能力不满足改造要求,故对v21.860 m屋面框架梁采用碳纤维进行加固,经过加固达到了2003年厂房在v21.860 m屋面框架上悬挂桥式电葫芦的技术改造需求

2 房屋的非破损检测及评定结论

2003年对拟改造加固部分的结构构件和框架梁采用超声—— 回弹综合法进行了框架混凝土梁现有强度的检测,同时对该部分构件和相关构件的外观质量和开裂破损情况进行了全面检测。检测结果:通过对该厂房的全面检查发现,厂房内框架梁有明显斜裂缝,除此以外混凝土外观质量良好,表面平整光洁,棱角齐全,未见其它质量缺陷,D—E列3—7轴框架各主梁,混凝土检测结果均大于25 MPa,根据以上检测结果,对梁的抗弯、抗剪承载力进行计算,抗剪承载力不满足改造要求。

3 加固方案的选择

在加固方案的选择上考虑该厂房环境窄小,车间要求加固施工必须在不停产的情况下进行,而且必须保持生产环境清洁干净,上部绝对不能有粉尘及杂物掉落。经现场考查该厂房的楼层较高,在上面可搭吊架进行操作,只有选择所有加固操作在上面进行,才能保证在不停产的情况下进行,所以首选了碳纤维加固方案,这种方案使用材料较少,设备简单,没有湿作业,施工及防护搭载重量均可满足吊架的负荷要求。而且施工防护工作容易做到,能够满足厂房内正常的生产环境和干净清洁的要求。

5 施工工艺及构造要求 5.1 施工工序

(1)严格按规程要求作好施工准备;

(2)混凝土表面处理要彻底,必须按规程要求露出坚实的基层; (3)按材料使用要求配制并作涂刷底层树脂; (4)配制找平材料并对不平处修复处理; (5)配制并涂刷浸渍树脂或粘贴树脂; (6)粘贴碳纤维;

(7)未粘贴碳纤维的部位,粘贴完碳纤维后,刷两遍聚合物防水涂料对全梁进行耐久性处理。要注意养护,不能损伤碳纤维布及聚合物涂料层。 5.2 注意事项

(1)材料要经检验合格;

(2)表面处理要用混凝土角磨机、砂轮等工具将构件基层混凝土表面打磨平整,构件转角粘贴处要打磨成圆弧状,圆弧半径R≥20 mm,表面打磨后应用压力风机清除粉尘,并保持清洁干燥;

(3)涂刷底层树脂厚度均,不能漏刷或有流淌及气泡现象存在;

(4)粘贴碳纤维布时,不得损伤碳纤维布,要使粘结剂充分浸透粘贴碳纤维中,粘贴时要使其平整无气泡,粘贴碳纤维接头搭接长度为150 mm,各层粘贴碳纤维布之间的搭接位置要相互错开。

6 结束语

碳纤维加固技术对混凝土结构及构件的补强加固效果是十分理想的,在基本不增加构件截面尺寸及自重的前提下,该技术在施工工期、施工质量方面均能达到预期的目的,而且不受场地大小、构件形状的影响,适应面非常广泛;同时通过表面粘贴碳纤维补强加固,也可使混凝土表面起到防潮防腐的作用,既可起到补强加固作用又提高耐久性,一举两得;加固后的框架梁,经一年多生产运行和春夏秋冬四季环境的更替,未见任何异常现象,结构完好无损。目前在旧厂房技术改造项目多,厂房钢筋混凝土结构多数需要补强的情况下,碳纤维加固技术具有较大的推广应用价值。

第三篇:某厂房地基基础加固处理方案的探讨

背景:

日期:2007-10-27 销售价格: 免费论文 论文属性: 职称论文

注释:

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关键词: 职称论文

摘要:结合工程实例,对厂房地基基础加固的前后两种处理方案,即压力灌浆加固和静力压桩加固法进行了分析比较,对如何选择最合适的处理方案作了有益的探讨。

关键词:基础 加固 压力灌浆

改革开放以来,建筑业迅速发展,建筑工程质量逐年提高,但工程质量事故还时有发生,造成了许多不应有的损失。这是由于各地区的工程地质条件不同,土层分布、土的物理力学性质不同,既使同一建筑场地,往往土质也不均匀,在进行工程勘察、工程设计与施工中,如果对地基条件掌握不全,处理不当,就可能导致事故的发生,这些都会给国家和人民造成不应有的损失。因此,准确分析事故,合理地处理事故,是当前建筑业亟待解决的一个大问题。目前对已建建筑物的加固处理的方法有许多种,但常用的有以下两种:

(1) 灌浆加固:用钻机在基础上成孔至要加固的土层,然后用高压灌浆设备将配制好的水泥化学浆液灌入地层,通过劈裂、挤压作用,使土层与浆液产生物理化学反应而胶结,从而达到改善土体结构和性能的目的,提高土体的强度。(2)静力压桩加固:利用建筑物的承重柱重力作为反力,通过一套液(油)压设备,把预制桩分节压入土中,上下节桩接驳用预埋角铁焊接。压桩由液压控制,当压力达设计荷载并基本满足计划桩长要求时则终桩,终桩时的单桩承载力可直接从压桩设备的仪表中反映出来。终桩后将压入桩的桩头钢筋与原基础钢筋焊接,并浇注砼承台与基础连为一体,从而将上部结构的荷载通过桩直接传递到坚硬土层。

(2) 毫无疑问,已建建筑物出现不均匀沉降,无论是采取灌浆加固还是静力压桩加固,都会给工程造成一定的损失,此时应考虑的是如何将损失降到最低限度。

1 工程实例1.1 工程概况鹤山市某厂房为一幢高四层,框架结构的建筑物,长55.0m,宽15.0m,占地面积825m2,原设计采用人工挖孔桩基础,由于场地工程地质情况复杂,厂房中段和东段分别分布有一层厚为3~6m和7~9m的流塑状淤泥,使建筑区内部分地段挖孔桩方案无法实施,而改用条形基础下的砂垫层方案(垫层厚度1.00m),而西段淤泥层较薄(厚1~2m),却浇注了16条桩柱,于是同一建筑物采用了两种在受力和变形方面完全不同的基础型式。厂房于1992年10月建成,使用期间发现不均匀沉降,导致厂房结构出现严重拉裂和剪切破坏,危及安全使用。1.2 场地工程地质概况经对厂房场地进行工程地质勘察,其地层结构在揭露深度

2 内由上至下依次为:(1)填土:浅黄色,土质松软,层厚0.79~2.00m。(2)粉质粘土:灰~灰黄色,上部0.40~0.60m为耕土,软塑,N=2击,fk=80~90kPa。(3)淤泥(泥炭土):黑褐色,局部夹粉土,流塑,N=1~2击,fk=40~60kPa,层厚0.00~7.87m,层面埋深1.00~3.75m。(4)花岗岩风化坡积土;土性为砂质粘性土,灰白、浅黄色,含中粗砾,可塑,N=5~13击,fk=100~230kPa,层厚1.70~7.30m,层面埋深2.10~9.07m。(5)花岗岩风化残积土;土性为砂质粘性土,浅黄褐色,含中粗砂,可塑~硬塑,N=13~24击,fk=230~320kPa,层厚2.90~9.00m,层面埋深4.00~12.26m。(6)强风化花岗岩:N>50击,层面埋深8.17~22.68m。

1.3 沉降原因分析

(1) 地质因素:据钻探揭露,厂房建造在一条山坡冲沟的边麓地段,地下水丰富,水位埋深约0.30m,淤泥(含腐木)等软土的分布极不均匀,层厚由西向东递增,这是造成厂房不均匀沉降的客观因素。

(2) 结构因素:同一栋厂房,采用了两种不同的基础型式,地质条件较好的西段,采用人工挖孔桩基础,桩端支承在坚硬状的残积土层里,而地质条件极差的东段,则采用了条形基础下的砂垫层,垫层厚仅1.0m,未作压密处理。根据推算,采用桩基础的最终下沉量仅为1.4mm(设桩长10m,进入坚硬状土层),而采用条形基础下砂垫层处理的基础经推算仍有200mm的沉降量,条形基础的刚度起不到变形(沉降)调节作用,因此导致厂房的不均匀沉降,影响到厂房的安全使用,所以必须尽快处理。

2 加固方案为确保该厂房的安全使用,对该建筑物的处理宜把上部结构的加固和地基的处理结合起来进行。先处理地基,以控制地基的继续沉降,后加固上部结构。根据钻探和变形测量资料显示,对厂房地基的加固可采用压力灌浆补强和静力压桩等方法,但根据业主的要求以不影响生产为原则,同时受场地工程地质条件的影响,决定采用压力灌浆加固法。

压力灌浆加固本次加固目的旨在通过浆体的渗压改善软土地基的承载力和压缩(变形)模量,逐渐减少地基的沉降量,以满足厂房的使用要求。

2.1.1 机理以一定的液压,将水泥和化学浆通过双液管注入土中,并使之迅速凝固,同时对软土进行割裂、扩散挤压和充填,并伴随一定的物理化学作用,一方面促使浆体,在软土中形成脉状充填;另一方面又使软土产生压缩和脱水固结,从而达到加固的目的。

2.1.2 工艺流程制浆→成孔下管→液压注浆→割裂→挤压与充填→固结。

2.1.3 技术措施灌浆孔的布置:按每根柱位的四周布置4个孔,孔距1.5~1.9m不等,加固深度4.0~10.5m,深孔底部进入残积土层。注浆采用低压、慢灌、多量工艺,以便注入较多的浆体。重复注浆:在软土较厚的孔段,为增强注浆效果,往往在第一次注浆中,使之在一定浆压作用的范围内形成一道不规则的帷幕,再冲洗灌浆孔进行二次注浆,使浆液充分而有效的充填。先下后上或先上后下分层注浆:先下后上是成孔后浆液浆管下落至孔底,并由孔底开始注浆,而后一边注浆一边上拔灌浆管,使浆液从孔底开始扩散,以利于加固软土;先上后下是从基础底板深度开始注浆,而后逐渐向孔底延伸,先使砂垫层获得有效的加固。

2.1.4 施工效果分析灌浆前期的沉降情况:据了解,厂房于1992年10月建成,施工期间,施工单位自测最大沉降为80.00mm,交付使用后观测只是间断进行:1993年2月21日~6月1日,测得最大沉降为15.00mm,据此分析,该厂房在灌浆前期最大沉降量累计已达100.00mm。另据观测,伸缩缝的顶部(天面)间距已明显拉开,部分柱位的梁、板、墙均已出现裂缝。灌浆施工期的沉降:据观测(共44d),24号柱基沉降40.08mm,25号柱基34.77mm,26号柱基30.53mm。此间,由于灌浆施工导致地基应力释放,沉降有所加大。灌浆后期的沉降:据观测(历时14个月),其中24号柱基沉降28.93mm(日平均2.07mm),25号柱基39.22mm(月平均2.80mm),26号柱基45.64mm(月平均3.26mm),上述数据说明:经化学灌浆处理后,柱基的沉降得到了缓解,但基础的后期下沉仍未得到最终稳定,为确保厂房的安全使用,必须进一步采取切实有效的措施进行加固处理。

2.2 静力压桩加固法基于以上原因分析,这次采取的加固方案必须行之有效、一步到位、不得返工,最终选择“静力桩托换”进行加固。

2.2.1 机理通过一套油压设备,将预制桩分节(每节2.0~3.0m本论文由无忧论文网整理提供

)压入土中,节与节用预埋角铁焊接,预制桩为250mm×250mm的方桩,预估桩长15m,压桩由液压控制,压桩荷载控制在45~55MPa之间,当桩压至预定深度并达到设计贯入度之压力时,其沉降控制标准为压桩荷载保持50MPa,每隔5min冲击一次,共冲击三次,下沉量≤3mm,并需稳定1h,做好记录,最终允许下沉量≤1mm。桩压完后将桩与原基础承台连接起来,将上部结构的荷载通过桩基传递到坚硬状残积土中。

2.2.2 设计技术参数最大压力1000kN,单桩承载力550~900kN,预制方桩尺寸250mm×250mm,混凝土强度C30,压桩速度2cm/s,压桩桩位和受力轴线允许偏位100mm,接桩处桩轴线倾斜度<1%。

2.2.3 施工工序在设计桩位处开挖压桩基坑,利用安装在柱上的反力钢夹提供反力用压桩机压桩,待每个承台的静压桩都压完后,将预制桩与原承台连结成一体,由预制桩承担结构荷载。施工过程中用水准仪进行跟踪施工观测,控制柱的升降量为±1mm。在施工过程中发现场地的地下水较丰富,要用抽水泵进行抽水才能进行地下作业,但在抽水过程中,经水准仪监测,发现柱的沉降速率加快(0.50mm/h),立即停止抽水。后经研究,要求抽水前须对该柱进行卸荷处理,以免桩基础产生附加沉降,确保厂房安全。即将该柱的上部卸荷,通过卸荷装置传递到柱周(半径约3.0m)的土体上,共同分担上部荷载,待该柱处理完毕3d后,即混凝土基本凝固后拆除卸荷装置,经卸荷处理的柱,6~8d内,未发现明显沉降变化,说明卸荷处理效果显著。

2.2.4 施工效果监控加固效果的好坏,直接关系到厂房的安全动作,为检验加固效果,主要采取的措施是沉降观测,其成果也是本工程竣工验收的主要技术依据。本次加固处理对沉降值的质量指标定为:被加固的柱位其施工期间的沉降值在正常情况下累计≤10mm(指开工至施工结束),竣工后的沉降量应满足≤2mm/月,凡满足此质量指标者,均可判定为达到了加固效果。据施工后的观测资料显示,竣工后第一次(33d)的沉降观测,测得最大沉降量为-1.7mm,满足加固后沉降值<2mm/月的质量指标,达到了加固的预期效果,质量良好。

3 结论:目前较普遍的观点认为,压力灌浆加固法是一种投资相对较少,快速而又有效的方法;而静压桩加固法则被认为是投资大且工期长,但却很可靠的一种地基基础加固方法。但对于本工程的条形基础,由于其宽度有限,条基上承受上部荷载的作用,对土层产生附加应力,而条基外的土层仍为天然土层,不受外加荷载的作用,为小应力区。灌浆时,在高压的驱动下,浆液将沿应力薄弱区(带)进行劈裂扩散,因此,在本工程的条基下进行注浆,浆液将对条基下的土体改善作用受到限制,浆液将会跑漏到条基外的软弱土层中。加固后的地基,虽然获得部分改善,但其受力压缩层仍然是条基下的砂垫层和软土层,地基的沉降不能完全得到控制,变形仍会继续发展,效果不会很明显。而静力压桩加固法是将桩压至地基中的硬塑状态的砂质粘性土层中,上部结构的荷载通过桩直接转移到深部,由坚硬状态的土层承受,这样条基下的砂垫层和软土层地基处于释荷状态,而桩的受力和传力直接,压桩时单桩承载力值可直接从压桩机的仪表中反映,地基变形最终可以得到控制,故处理效果明显。因此,遇到实际问题时应该具体问题具体分析,在采取加固措施前应从技术可行、质量可靠、安全稳妥、经济合理四个方面作综合分析,选出最优方案,否则将会使问题越来越复杂,造成的损失也会越大。本论文由无忧论文网整理提供

第四篇:总装厂房I-3区后浇带加固处理方案

1.工程概况

广州南车城市轨道车辆维修组装基地总装厂房I-3区地面为架空板结构,板厚200mm,整个架空板共设置有3条后浇带,分别位于5-2轴、9-2轴、16-2轴处,由于混凝土浇筑振捣不到位,拆除16-2轴北侧后浇带底模后,发现发现有蜂窝麻面现象。 2.漏振原因分析

经现场调查及各方讨论,一致认为造成此次后浇带混凝土漏振的原因有以下几点:

(1)现场操作工人责任心差,混凝土不易振捣到位又未采取任何有效措施;(主因)

(2)现场管理人员责任心差,在后浇带处混凝土难以振捣部位没有监督到位;(主因)

(3)混凝土供货不及时,造成先浇筑的混凝土出现初凝而没有振捣密实;(次因)

(4)后浇带模板内有少量积水,导致混凝土浆流失,至混凝土松动;(次因) 3.后浇带处理方案

后浇带处混凝土漏振,对整体厂房使用功能造成很大的隐患。为彻底解决这一质量问题,根据现场实际测试情况、混凝土漏振情况,及业主、设计、项目管理、监理各方意见制定了以下处理方案:

(1)将漏振处后浇带松动混凝土剔凿至混凝土密实处,剔凿完成后用钢丝刷将

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混凝土面清楚干净。

(2)清理剔凿的混凝土渣子及钢筋上混凝土,用清水冲洗干净,并排干滞留水。 钢筋上混凝土用电动钢丝刷进行清理,要求必须清理干净,保证混凝土对钢筋的握裹力,对于难以清理或变形严重的箍筋,要求重新绑扎,并保证钢筋的绑扎质量。

(3)重新支设后浇带模板,并进行加固,防止后期后浇带产生沉降。 (4)采用微膨胀并提高一个混凝土标号(C40p6)的细石混凝土进行重新浇筑并振捣密实。

混凝土由搅拌站重新进行混凝土配比设计,采用膨胀剂掺量为10%的UEA膨胀剂。在浇筑混凝土时技术人员必须一致在现场旁站指导。 (5)留取试块。

后浇带修补部位浇筑的混凝土除按规范要求留设标养和同条件试块外,还要加留三组同条件试块,拆模时进行试压。 (6)混凝土的养护。

混凝土要按规范要求养护14天,每天派专人进行养护。 (7)混凝土拆模后由监理进行验收。

(8)混凝土龄期达到后对混凝土强度进行回弹,以保证混凝土质量。 4.施工时注意事项

(1)混凝土浇筑前对禁止加载区域进行围挡,并派人进行看守,禁止对禁止加载区进行任何加载,在强度达到100%后围挡拆除。

(2)每一步工序施工时均要上报监理,在监理许可情况下方可进行施工;

2

(3)修补加固的后浇带留影像资料; 5.混凝土质量保证措施

(1)对混凝土施工人员进行重新细致的交底,多技术人员进行培训,要求所有有关人员必须掌握混凝土施工控制要点;

(2)浇筑混凝土时对进场的每车混凝土检查塌落度、和易性;

(3)加强现场施工管理,混凝土浇筑时要严格按照混凝土施工交底进行振捣,禁止出现漏振显现;

(4)对于出现的一些混凝土缺陷禁止工人私自修补,必须经监理检查后同意方可按方案修补;

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第五篇:钢结构加固整改处理方案

安徽省路网交通建设集团有限公司

淮上科创产业园PPP项目

钢结构加固整改 处理方案

编制人:

审核人:

审批人:

设计单位意见:

安徽省路网交通建设集团有限公司

日 期: 2017年08月02日

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a

2、a3#厂房柱间支撑加固整改处理方案

一、工程概况

(1)单体概况:蚌埠市淮上区科创产业园a2#、a3#钢结构厂房工程,由蚌埠市正启和城市发展有限公司建设,浙江省建工建筑设计院有限公司设计,蚌埠市勘测设计研究院勘察,安徽省路网交通建设集团股份有限公司施工。本工程为一层轻钢结构工程,建筑面积a2#、a3#厂房各为12948平方米,建筑高度均为8.4米。

(2)a

2、a3#钢结构厂房在前期施工过程中,为了赶工期在施工图纸不完善的情况下开始施工。设计图纸确定后发现A~N轴交2~3轴、7~8轴、12~13轴、16~17轴、22~23轴柱间支撑布置形式以及规格与设计图纸不符,按照设计图纸要求柱间支撑节点如下:

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二、整改处理措施

经过现场巡查与设计图纸比对,主要存在以下问题:

1、整改前柱间支撑杆件布置形式为上下对角斜拉的两道,与设计图纸系杆支撑上下各两道不符;

2、斜拉杆件与柱的连接采用焊接,与设计图纸要求的高强螺栓连接不符;

3、水平系杆上部的斜拉杆件规格与设计图纸不符(设计为直径25mm圆钢,现场为直径20mm圆钢)。

发现问题后,项目部高度重视,经与设计单位、我公司相关部门的专业技术人员、钢结构单位相关专业技术人员共同协商,考虑到不影响厂房整体结构的稳定,避免因整改造成厂房主体结构变形或失稳。针对以上问题整改措施如下:

1、按设计图纸要求,系杆上下各设置一道柱间支撑;

2、考虑到焊接应力和变形的影响,原钢构柱已施工的连接板不动,圆钢与连接板采用焊接,替代原高强螺栓的连接方式;

3、更换所有规格不符的杆件。并且在施工过程中采取“拆一换一”的方式进行,确保已施工厂房结构的整体安全。

整改方案按程序审批后立即开始整改,整改完成后请现场监理工程师和总监理工程师复查。

三、加固整改施工方案

加固整改施工方案以及安全、质量、环保等保证措施另行细化后申报,待监理单位总监理工程师批准后实施。

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