CNG站分子筛脱水效果研究

2022-09-10

一、研究目的

目前, CNG站中天然气脱水方式以固体吸附法分子筛脱水应用最广泛, 技术最成熟可靠.但是在运行的过程中, CNG行业却存在处理后天然气实际含水量不能达到相关要求。文章针对现有CNG站脱水设备配置及操作维护管理实际情况, 对CNG站中分子筛实际生产的操作参数进行核算, 判断其是否可以满足当前生产实际需要。

二、实际生产过程中分子筛的脱水衡算

分子筛脱水是一个物理吸附过程。物理吸附主要由范氏引力或扩散力所引起, 气体的吸附类似于气体的凝聚, 一般无选择性, 是可逆过程, 吸附热小, 吸附所需的活化能小, 所以吸附速度快, 较易达到平衡。

分子筛的衡算中才用南充CNG南站做为计算的选取站, 其基本数据为:

1. 脱水核算

当气体自上而下流过吸附剂床层时, 最顶端的吸附剂立即被水蒸气饱和 (即吸附剂上的水含量与进口湿气的水含量达到平衡) , 此时该部分床层为吸附饱和区。在吸附饱和区的吸附剂不在吸取天然气中水分, 从而湿气继续向下流动, 水蒸气被吸附饱和区下的床层吸附, 形成吸附传质区。在吸附传质区中, 吸附剂床层的水含量自上而下的接近饱和到零之间剧烈变化。随着湿气的不断向下推进, 未吸附区不断缩小, 直到吸附传质区的前端达到床层的底部后, 该塔不能在进行脱水操作, 需要对脱水塔进行切换后继续操作。

(1) .每个周期需要吸附的水量: (Q为每日天然气处理量, τ为脱水处理周期, win、wout为原料气与处理后天然气的含水量) ;

(2) .干燥器的空塔气速:

天然气密度可取为0.717kg/Nm3, 与空气相对密度为γg=0.5548;

由于γg≤0.7, 天然气的临界温度与压力为:

Tpc=92.2+176.6γg=190.17K, Ppc=4.778-0.248γg=4.64MP;

由Ppr, Tpr查表可得天然气的压缩因子Z=0.86;

吸附剂床层截面积的水负荷为:

(3) 吸附剂床层的最小高度:

2. 脱水所需分子筛衡算

所需分子筛的质量为:W=xG=102.8kg (x为分子筛有效湿容量) ;

按照该站CNG站每天的处理量, 要保证气质达到要求的情况下其分子筛的添量应该要达到102.8KG。

3. 切换时间理论计算

再生过程一般分为3个过程, 升温阶段、恒温阶段、冷却阶段, 床层的再生时间中, 加热过程一般占55%~65%, 冷却时间一般为全过程的20%, 备用和切换时间一般为全过程10%。该站再生气才用处理后的干气做为进气, 再生过程中, 由于分子筛有内胆, 壳体在再生过程中的热量不予计算, 通过半小时升至t4=215℃, 恒温215℃保持3小时, 再生气温度tH=220℃, t1=24℃。

(1) .加热吸附剂所需要的能量:Qhd=mdCpd (T4-T1) =11035KJ;

(2) .加热水的显热:Qhw=mwCpw (T4-T1) =18393KJ;

(3) .脱附水的潜热:Qvw=mwΔHw=96370KJ;

(4) .总的热负荷:Qrh=1.10 (Qhd+Qhw+Qvw) =138377KJ; (

5) .加热再生气热量:

在南站的实际冷却过程中, 再生气的流量为35 m3h, 其质量流量为q=25.9kg/h;

(6) .冷却过程总热负荷:

冷却吸附剂需带走的热量:Qcd=mdcpd (T5-T4) =-9533.7KJ

由于脱水撬有内胆, 因此不考虑壳体热量的冷却, 加以修正系数1.10得需要带出热量为Q1=1.10Qcd=10487KJ

冷却时间:

总共冷却时间为θh+θc=6+1.54=7.54h

通过计算可以得知, 该站脱水操作理论计算操作参数为:床层最小高度2.4m, 再生过程所需要的时间一共为7.54h, 干燥器空塔气速16.56m/min, 床层截面积水负荷9.166 kg/ (h∙m2) 。

小结

1.该CNG站分子筛的填装量为60kg, 分子筛平均每个周期脱水量为23.65kg, 根据厂家提供分子筛的有效湿容量为X=23kg水/100kg吸附剂, 脱除23.65kg的含水量至少需要100kg分子筛, 因此该站的分子筛填装量未能达到要求。

2.现状况下南站分子筛高度为1.4m, 堆积密度为375kg/m3, 其堆积密度偏小 (平均堆积密度一般为600kg/m3) 。

3.再生过程中所需要的总共时间为7.54h, 少于切换时间24小时。

4.在分子筛使用中, 由于分子筛的老化、粉碎等原因, 会使床层的压降增加。在正常生产过程中, 可以定期对压降进行观察, 根据压降变化决定是否需要更换分子筛等。

结论

1.分子筛在实际脱水使用操作中, 造成脱水能力下降的主要原因为再生不完成彻底, 使分子筛的吸附水量下降。

2.对分子筛脱水性能提供了一个可靠地数据计算模式, 为分子筛的脱水再生过程进行了建模处理。

3.通过理论计算, 对分子筛的传质单元高度与空塔气速等进行计算, 对脱水的技术参数等进行核算, 对一定处理能力的CNG加气站提供了分子筛的理论填充量。

4.正常工作中分子筛床层压降的变化可以为分子筛是否需要更换提供判断依据。

摘要:该论文针对合能公司CNG站分子筛脱水运行现状, 对分子筛设计的理论工艺参数进行核算, 分析分子筛生产实际中存在的问题, 提出相应改进措施, 达到使分子筛更能符合实际生产的需要.

关键词:分子筛,脱水,操作参数

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