柴油加氢装置加热炉的节能优化

2022-09-11

前言

加热炉是炼油厂的耗能大户, 通过燃烧消耗掉的石油组分约占工厂加工原油总量的5%, 其能耗占装置总能耗的80%-83%。其中燃料消耗费用数额庞大, 是一个非常可观的数字。加热炉的热效率表示向炉子提供的能量被有效利用的程度, 是衡量燃料消耗、评价炉子设计和操作水平的重要指标。热效率的高低与节约能源、降低成本有极密切的关系, 降低加热炉燃料消耗, 提高加热炉热效率是实现装置“低能耗、高效率”的关键。

一、加热炉运行的现状

当前柴油加氢装置加热炉热效率偏低, 高附加值产品收率低, 严重影响了装置的产品收益, 究其原因归结为以下几点:1) 受上游装置进料的影响, 柴油加氢装置混合进料的温度比设计值低10-15℃, 混合进料温度低, 造成了加热炉的热负荷增加, 能耗增加;2) 空气预热系统自2009年开工投用以来已连续运行五年, 期间并没有进行针对性的检修, 内部换热管表面积灰较严重, 腐蚀失效比大, 进而造成换热效果差, 热损失增加;同时冷热流体接触面的密封性能严重下降, 造成预热器出口氧含量偏高, 大大提升了露点腐蚀的温度, 增加了露点腐蚀的机会;3) 空气预热系统引风机采用6k V高压电机, 泵出口调节阀的开度仅为10%-20%, 既不利于氧含量的调节又增加了电能的消耗, 典型的“大马拉小车”。

二、多举措提升加热炉热效率, 降低装置能耗

1. 工艺参数调整和流程优化

(1) 与上游装置沟通和协调, 适当提升混合进料的温度。

通过与生产调度及常减压装置的积极沟通, 柴油加氢装置实现热供料, 进料温度由70℃提高至93℃左右。反应加热炉F-101燃料气耗量由原来的1500 Nm3/h下降至1000 Nm3/h。

(2) 优化换热流程, 提高原料油换热后温度。

在不影响装置正常运行条件下, 利用改变注水点位置的方式提高热高分气和循环氢换热器E-102效率, 达到提高反应加热炉入口温度, 降低反应炉燃料气消耗的目的, 如图1所示。

通过装置定期更改注水措施, 可以有效提高E-102换热效率, 提升加热炉入口温度, 降低加热炉燃料气消耗。

2. 空气预热器热管维修

(1) 降低过剩空气系数减少排烟损失。

下图为在不同的排烟温度下, 过剩空气系数α每变化0.1对热效率下降值的影响。由此可见, 降低过剩空气系数可以有效地减少排烟损失, 提高热效率。

控制过剩空气系数过大大的措施主要有以下几个方面:

1) 检查风道入口碟阀开关灵敏性, 减少供风漏量;

2) 封堵炉体静密封漏点, 防止空气串入;

) 拆除现场未投用金属软管, 隔绝空气;

4) 调节二次风门的开度, 避免不完全燃烧。

(2) 降低预热器出口的排烟温度, 提升加热炉热效率。

为了提高加热炉热效率, 节约能源, 降低燃料消耗, 提高经济效益, 通常在加热炉尾部加装空气预热器等余热回收设备, 因而在节能降耗的同时也给加热炉长周期运行带来了致命的弱点:腐蚀和积灰。

积灰会加速空气预热器的低温腐蚀, 烟气的水蒸气露点较低, 一般在30-60℃之间, 如果壁温低于此值时, 水蒸气将凝结在壁上造成氧腐蚀。如烟气中含有二氧化硫, 则会与水蒸气形成露点温度较高的硫酸蒸汽, 且会在壁温低于硫酸蒸汽露点 (可高达150℃以上) 的受热面壁上凝结而使受热面金属严重腐蚀, 这种腐蚀称为低温腐蚀, 空气预热器一般布置在加热炉的低温区, 因而常发生受热面的低温腐蚀, 进而造成热管失效。

为了减轻因热管失效对热效率带来的负面影响, 必须对失效热管或翅片进行更换或检修, 并在以后的生产运行中采取行之有效的措施降低热管腐蚀速率。

图3为热管检修前后对比图片, 通过预热器检修, 大大提升了热管的传热效果, 降低了预热器出口排烟温度, 提高了加热炉的热效率。根据7月份与9月份排烟温度数据统计, 通过预热器检修, 预热器出口排烟温度最高可降低19.6℃, 同时根据天津石化纪检所现场检测数据, 计算加热炉热效率为92%。

结合表1数据不难看出, 通过预热器热管维修, 可以有效提升加热炉的热效率, 降低装置能耗, 提高产品效益。

3. 永磁调速技术的应用;

柴油加氢装置空气预热系统引风机, 利用永磁调速执行机构, 可以有效的控制引风机电流在10A左右, 比之前未安装永磁前的电流降低10A, 供风调节阀调节范围也有了较明显提高, 操作更加稳定, 节电效果明显, 并且此技术在其他同类装置中也均有应用, 总体实施效果良好。

二、结语

通过优化工艺操作, 改善设备传质传热效果以及新增设备的应用, 柴油加氢装置的节能降耗工作又上了一个新台阶, 相信在不久的将来, 通过工艺的改进、新型热管技术的研发和应用, 加热炉热效率会取得更大的提高。

摘要:本文主要论述了中石化天津分公司柴油加氢装置加热炉的节能优化方法, 对实际操作有着重要的指导意义。通过工艺调整、设备检修以及新技术的应用, 在提升加热炉热效率的同时, 降低了装置的能耗, 并为今后的工作提供了新的发展方向。

关键词:热效率,加热炉,腐蚀

参考文献

[1] 张玉丽.空气预热器的故障分析及改造[J].石化技术与应用, 2005 (2) :147-148.

[2] 钱家麟, 等.管式加热炉[M].第2版.北京:中国石化出版社.2002.10.

[3] 钱家麟.管式加热炉[M].北京:中国石化出版社.2005.

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