立式长轴泵运行故障解决

2022-09-10

我厂#1、#2汽轮发电机组3台工业水回收水泵 (其主要作用是将机组辅机冷却水等杂项用水回收) , 型号:TDL 0457.288, 额定流量:140m3/h, 扬程:18.9m, 轴功率:10.35kw, 转速:1480r/min, 水泵由沈阳天达泵业有限公司生产。2006年7月投产运行, 在运行一年中, 每台泵机械密封平均损坏4次, 出现水泵不打水故障6次, 给机组系统的安全运行带来隐患。

1 问题分析

针对以上情况, 我们对水泵结构进行了认真分析, 该泵泵体较长, 泵轴分为上下两部分, 通过固定套和卡套连接 (如图1所示) , 上下泵轴总长度为3.9m。

通过分析, 造成以上故障的原因主要有以下两点。

(1) 水泵运行过程中, 泵轴圆周晃动较大, 导致固定套承受载荷过大, 造成固定套沿键槽轴向开裂, 固定套不能够径向固定泵轴, 损坏机械密封, 并且水泵不能正常打水。 (2) 流体中含有固体颗粒较多, 固体颗粒进入机械密封端面, 划伤或加快了密封端面的磨损, 水垢在轴套表面的堆积速度超过摩擦副的磨损速度, 致使动环不能补偿磨耗位移。另外, 固体颗粒也会嵌入石墨密封环的密封面内, 导致机械密封不能很好的工作, 机械密封损坏, 发生泄漏。

固定套损坏是造成水泵不能正常工作和机械密封损坏的根本原因, 水泵输送介质也不能很好的满足机械密封工作要求, 机械密封运行工况较差也是造成机械密封损坏过快的原因。因此, 决定对固定套和机械密封进行改造。

3 改造方案

3.1 固定套的改造

重新加工制作固定套, 增加键槽深度, 提高键槽承受载荷能力。通过查询《机械设计手册》, Φ50mm轴径配键尺寸为:14mm×9mm, 毂槽深度为3.8mm。原固定套壁厚为6mm, 如要满足键槽深度3.8mm, 键槽侧壁厚仅为2.2mm, 不能满足承载负荷的要求。如果增加固定套壁厚, 则必须改变固定套外侧护管内径, 因此根据标准尺寸制作固定套, 再根据固定套尺寸, 对护管进行部分改造, 将护管部分截去, 加工配件替代护管。改造部分结构如图2所示, 护管安装到位后, 与加工件1焊接, 为便于安装固定套, 加工件分为两部分, 可分别拆除。

3.2 机械密封改造方案

原机械密封传动座保留弹簧作为填料补偿, 加工制作填料环, 根据实际尺寸将原机械密封压盖改为填料密封压盖, 并为填料密封制作冷却水, 改造后结构如图3所示。

4 改造后水泵运行效果分析

(1) 通过对固定套的改造, 延长了水泵运行周期, 彻底消除了水泵不打水的现象。水泵运行半年多来, 未发生不打水故障。 (2) 将机械密封更换为填料密封, 运行半年多来仅更换填料一次。可见, 将机械密封改为填料密封, 更适合水质较差的运行工况。 (3) 对于立式长轴泵来说, 由于其结构限制, 无论是对水泵进行检修, 还是更换机械密封, 都需要将水泵整体从水池内吊出 (安装高度4m) , 这样造成检修工作量较大。通过此次改造, 降低了检修人员劳动强度。 (4) 未改造前, 水泵故障率较高, 一旦水泵出现故障, 必须立即向水池内临时安装潜水泵, 严重威胁机组系统的安全运行。通过改造水泵故障率降低, 保证了机组系统的安全运行。

5 结语

本次改造是一次有益的尝试, 尤其是将先进的机械密封改为传统的填料密封, 它很好的解决了水泵实际运行中存在的问题。它的应用成功, 对今后小功率立式长轴水泵的密封泄漏不易解决具有较好的指导意义。

摘要:针对立式长轴泵运行中存在的问题, 介绍了玉门油田分公司水电厂#1、2机工业水回收水泵部分结构改造的工艺过程, 并且将水泵采用机械密封的密封方式改为传统的填料密封, 很好的消除了水泵在运行中存在的问题, 达到了预期效果。

关键词:立式长轴泵,结构改造,机械密封,填料密封

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