变压器油总烃含量高的原因分析及修理方案

2022-09-11

某电厂#3主变为常州东芝变压器厂生产的SFP-720000/220型变压器。该变压器于2005年3月出产, 2005年9月投入运行。运行情况良好。2008年6月, 由变压器油在线监测装置 (HYDRAN201R) 监测到该压器油总烃含量。开始缓慢上升, 超出注意值 (即150ppm, 据国家电力行业标准DL/T722—2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》) 。

经变压器取油样分析, 其结果见表1。

1 原因分析

一般变压器的内部故障主要有热性故障和电性故障两种。故障气体的组成和含量与故障的类型及其严重程度有密切关系。如果所产生的特征气体主要是C2H4和CH4, 两者之和一般占总烃的80%以上, 而且随着故障点热度的升高, C2H4所占的比例增加, 其次是C2H6和H2。过热性故障可能也涉及到固体绝缘材料, 所以产生了大量的CO和CO2 (见表2) 。

当变压器内部发生故障时, 绝缘油和纤维质固体材料, 在电和热的作用下, 分解出与故障性质和故障严重程度相关的各种气体。气体随故障的发生而产生, 随故障的发展而增长。

按三比值判断法, 对照该变压器取油样分析时气体含量值进行比值分析, 分接开关的触点接在变压器的主电路中, 流过的电流较大, 触点容易损坏 (见表3) 。

分接开关是变压器绕组的抽头变换装置, 它是保证电力系统供电质量必不可少的关键电气设备之一。在变压器绕组的不同部位设置分接抽头, 改变其变压器的绕组匝数, 从而达到因负荷变化引起电压波动的调压作用, 稳定电网电压。

具体数据如下:

运行3档:AO:43.09mΩBO:43.05 mΩCO:45.43 mΩ

三相绕组电阻相互间的差别与其平均值的差别为5.43%>2%, 不合格。 (据Q/CSG1 007-2004《电力设备预防性试验规程》:1600kVA以上变压器, 各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%。)

该主变分接开关为华明沈阳开关有限公司生产的WDGⅡ-6X5/220kV/1200A无励磁分接开关, 因额定电流不够, 主变高压C相分接开关由上下两台无励磁分接开关并联组成, 两个支路, 两台开关。通过变压器内部检查到的故障点情况分析, 两台开关由于动静触头接触的弹簧压力不均衡, 从而使两台开关电流分配不平衡形成环流导致局部过热烧伤, 此为该主变变压器油总烃含量高的主要原因。

2 检修情况及处理方案

该主变于2009年1月1日退出运行, 进行检修, 检修项目包括变压器内部检查处理以及变压器油处理。为进一步找到故障点, 1日晚上开始对变压器本体开始排油, 排油过程中充入干燥空气, 排油时间为12小时。于2日上午9点钟开始打开高压C相人孔门, 检查发现高压C相下分接开关2和5分接头动静触头存在严重过热烧伤情况。

为彻底解决该故障, 对该相分接开关进行了更换处理。并使用双级高效真空滤油机 (300L/min) 对变压器油进行脱水、脱气处理, 直至油样指标合格。

更换后对高压侧直流电阻测量数据如下:

运行3档:AO:41.85mΩBO:41.75 mΩCO:41.74 mΩ

三相绕组直流电阻与其平均值的差别为0.26%<2%, 合格。

该主变经过内部故障点处理后, 注入合格的变压器油, 并进行本体油循环。油样检测合格, 变压器各项试验合格。变压器于9日晚投入运行, 运行情况良好, 变压器油在线监测装置监测油样正常。

2 结语

该电厂由于管理措施到位, 能够及时发现变压器油中气体超标, 并进行了有效的修理, 避免了更大的设备损坏和停电事故的发生。

气相色谱法是近代迅速发展起来的一种新型物化分离分析方法。实践证明, 利用气相色谱法分析绝缘油中溶解的气体是检测变压器内部故障的有效手段。最大优点是检测故障、预告故障均不要求运行设备停电, 尤其是能预先检出变压器内部的潜伏性故障, 并预告故障的严重程度。

摘要:主变压器是发电厂重要的电气设备之一。本文介绍了某电厂因主变压器在线监测装置测得总烃含量高的现象, 从而对该现象进行了分析判断, 认为该主管的分接开关存在故障, 检查发现分接开关因接触不良导致触头过热, 提出了修理方案。

关键词:变压器油,总烃,分接开关,过热

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