选煤厂改造范文

2022-05-22

第一篇:选煤厂改造范文

洗煤厂技术改造考察报告

整理:新范文 来源:互联网 收藏本页 保存本文

在分公司领导安排下,根据洗煤厂入洗11#原煤需对主洗工艺进行改造的要求,由关泽龙总工带队,于2002年12月3日对省内外的重介洗煤厂及科研机构进行了考察调研,主要任务是:

1、了解重介选煤的发展动态及主要设备的应用;

2、了解重介选煤厂的特点及应用情况;

3、了解重介选煤厂的现场管理及筹建的前期准备工作;通过听介绍、现场考察,并和选煤设计院的有关专家座谈,对重介技术的发展及洗煤厂主洗工艺改造的可行性有了初步的认识。现将考察结果汇报如下:

第一部分考察选煤厂的情况介绍

一、各洗煤厂情况调查:

㈠、西山煤电集团,**选煤厂

1、设计单位:**选煤设计院设计

2、施工单位:**煤电集团

3、实施时间:

4、规模:入洗300万吨/年,投资1400万元

5、改造工艺及主要设备:将原来跳汰主选-中煤重介再洗-煤泥浮选工艺改造为无压三产品重介旋流器-煤泥小直径旋流器-浮选工艺主要设备唐山产3gdmg1000/700三产品重介旋流器和澳大利亚brvi-360/610型香焦脱介筛,唐山产的gpj96型加压过滤机

6、设计特点:新增建皮带走廊用于三产品的给料,采用二组无压重介旋流器,脱介筛大型化,粗煤泥用煤泥旋流器和高频筛把关回收。

7、存在问题:煤泥旋流器分级效果不好,介质消耗较高2~3kg/吨原煤。 ㈡、开滦煤业集团,吕家坨选煤厂

1、设计单位:唐山煤科分院设计

2、施工单位:开滦煤业集团建安公司施工

3、实施时间:2000年3月~10月

4、规模:入洗125万吨/年,投资1500万吨

5、流程及主要设备:该厂在厂房外新建末煤重介车间,重介改造系统的主要设备,都采用国内设备,有唐山产nwzx1000/700三产品无压给料旋流器,鞍山产usl-3645及usl-3045大型脱介筛,马鞍山产zxctn-1030及zxctn-1024两段永磁筒式磁选机,唐山产dzs1525电磁振动煤泥筛,并配备了唐山煤科分院的介质配制自控系统。该厂采用三产品无压给料大直径旋流器在国内属先例,而且脱介筛采用国产大型振动筛,厂房布置仿模块选煤厂,很有特色。 ㈢、兰花集团,伯方选煤厂

1、设计单位:平顶山选煤设计院

2、施工单位:平顶山中平公司

3、实施时间:1999年10月~2000年8月,设计、施工

4、规模:60万吨/年,总投资3000万元(其中模块1400万元)

5、流程及主要设备:工艺流程为原煤预选脱泥,三产品有压旋流器分选,浮精、煤泥高效浓缩,压滤回收。设备重介改造系统的主要设备,采用国内设备,有唐山煤科院产3nwe710/5000三产品有压给料旋流器,鞍山产ek2460型脱介筛,泰安煤矿机械厂产tll1000a离心机和xjx-ta12型浮选机,湖南三匠制造有限责任公司产的xkeg150精煤压滤机和无锡洗迁设备厂产的meg150/1070型尾煤泥压滤机。

6、设计特点:模块设计集洗煤、浮选、压滤于一体,整个建筑体积小、厂房高度低,工艺简单、设备少,设备选型先进、合理,除介质密度调节控制系统外,全部为国产设备、投资少;工艺灵活可靠,自动化程度高,用人少效率高,设备检修维护方便,共用一台起重检修设备。

7、存在问题:煤泥水系统能力考虑不足,特别是精煤脱水处理量不能满足生产的要求;高效浓缩机选型不准,使用效果不好;现场管理经验不足,技术力量不强,不能充分发挥设备、设计的优势,生产效率及经济效益没有体现出来。

8、使用情况:入洗量1000吨/月;分选效果ad=8.00%时,ep1=0.0

33、ep2=0.035;介耗1.5~2kg/吨原煤;洗水浓度10g/l,浮精水分24.55%。

第二部分考察体会

一、重介选煤技术发展动态通过对相关选煤厂的参观学习及与有关专家座谈,普遍认为近几年来,国内重介选煤技术发展较快,该工艺是一种技术先进、投资较少、适应性强、分选效率高、经济效益好、有一定技术含量的选煤方法,特别是重介旋流器与传统的重介分选技术(立轮、斜轮相比)有工艺简单,介质回收容易,成本低的优势,是近期国内处理难选煤的首选方法。从重介旋流器工艺的发展趋势来看,在国内采用无压入料重介旋流器洗选难选煤的实例越来越多,旋流器直径越来越大,分选效果也越来越好,尤其是分选炼焦煤时,多数采用三产品无压重介质旋流器。从考察的选煤厂来看,对难选煤及极难选煤,都采用重介选,充分利用其分选精度高、效率高、产品质量稳定的特点。该工艺运行可靠,技术指标均能达到洗煤厂质量标准化的要求,工艺成熟可靠,分选效果好。

二、重介工艺技术特点

在重介旋流器分选工艺中,应用较为普遍有无压入料和有压入料两种方式,其区别主要在于给料方式的不同,其中:无压入料方式优点在于实现无压给料,原煤无需脱泥,减少工艺环节,减少次生煤泥量,基建投资少;缺点在于介质分流量大,增加磁选设备台数。有压入料方式优点原煤脱泥重介、分选效果好,分流量减少,可减少磁选设备台数;可降低厂房高度;缺点在于增加脱泥系统、工艺系统复杂;采用有压入料,增加次生煤泥量;总体来说,增加基建投资费用。

三、重介技术改造的关键问题

1、煤质资料的代表性在技术改造时,提供的煤质资料一定要切合实际,要充分考虑煤层地质条件及开采过程中出现的煤质波动情况,对煤质情况要进行认真的分析,这样有助于设计时工艺流程的确定和设备的选型。

2、重介分选工艺的几个原则,包括:关于重介旋流器有压入料和无压入料方式的选择;关于二产品重介旋流器和三产品重介旋流器的选择;关于大直径重介旋流器或小直径旋流器组的选择与配合;关于选前脱泥与不脱泥的选择。这几个工艺原则,应根据不同的煤质条件合理选用,绝不能用其中一种固定的工艺方式,随意套用。

3、煤泥回收系统把关不可缺少对精煤、中煤脱介,一定要有可靠的粗煤泥把关回收系统,防止煤泥含量过高,系统能力不足,生产造成被动。

4、重视解决重介入料的除杂问题重介入料中混有杂物,对系统危害非常严重,后果是造成管理设备堵塞,危及生产,在改造设计时应充分考虑除杂问题。

5、重介中心工艺与原煤准备及煤泥水系统要匹配。

6、重要设备选型的考虑在各选煤厂考察中,各厂均反映设备选型一定要慎重,否则,后患无穷。

a.介旋器经考察调研,目前国内采用无压给料的工艺方式,较为成熟,应用普遍的是石家庄煤矿研究院选煤分院,即唐山国华科技有限公司生产的系列重介质旋流器,目前有31家选煤厂均采用该厂的产品。 b.脱泥脱介筛的调研,目前重介选煤厂筛子脱泥脱介选型有两种趋热,一种是全部采用进口筛子,如澳大利亚生产的筛分机,该筛分机性能优越,筛分效率高,处理量大,设备布置安装,维修,使用非常方便,筛子呈大型化,系列化,但投资相对较大,一般为国内产品价格的3~5倍。另一种是国内设备,由于受材质、加工精度的限制,筛分机的处理量较小,性能相对不如进口筛子,影响设计安装,使用效果,特别是在工艺布置时要考虑其检修空间,占地面积较大,影响总体投资。建议尽量使用单层脱泥脱介筛。 d.介质密度调节控制系统调研的各选煤厂均引进国外的控制系统,以保证合格介质的密度和磁性物含量的控制,建议引进澳大利亚朗艾道公司或美国通用公司控制系统。 e.泵类从各重介选煤厂选用石家庄工业泵厂生产的渣浆泵的使用情况来看,该泵引进澳大利亚wom公司技术,耐磨耐腐蚀性能优越,效率高,设计时要考虑使用变频调速给料,适应生产需要。耐磨管道选择衡水耐磨厂生产的管道,弯头采用球形弯头,现场效果都比较好。 f.磁选机和离心机可选择国内成熟产品,马鞍山zxgtn型磁选机和泰安煤机厂生产的tll1000a型离心机。

7、自动化控制中,除了必须将介质系统的各项自动化调控全部纳入全厂顺序集中控制以外,还应把包括所有介质泵类、相关的管路阀门及其它系统尽可能地全部纳入顺序控制自动开停,真正做到把传统的由岗位司机操控设备的方式改为巡检方式,以节省生产人员,实现高度自动化、高度集中控制、高效率的现代化选煤工艺。

8、对**煤电集团公司考察后认为:精煤加压过滤机使用效果好、经济效益可观,但投资较多,每台投资近300万元,处理量为800~1100公斤/小时.平方米,比真空过滤机大3~5倍,它可代替洗煤厂目前使用的圆盘过滤机。建议集团公司在综合折旧费用上统筹考虑浮精降水的设备投入。

9、从本次考察的重介选煤厂来看,现场管理对技术管理的依赖性较强,必须有一支素质较高、技能较强的职工队伍。建议在实施该项目前,要充分考虑生产人员的培训工作,同时要求设计施工单位要在包设计包投资、包工期、包指标的基础上增加包培训、包管理、包新旧系统衔接、包正常生产,使新建的重介系统从开始投产就有一个较好的管理模式

综上所述,通过这次考察,了解了我国选煤界的现状及发展趋势,对重介旋流器工艺的优缺点、生产运行效果及现场管理有了初步的认识,为下一步我厂即将进行的改造,提供了一定的借鉴

第三部分**洗煤厂技术改造建议

一、技术改造的必要性

1、现状洗煤厂设计年入洗能力180万吨,主要入洗本矿井原煤与集团公司内部团柏矿原煤。原设计工艺为选前脱泥、50~0.5mm混合跳汰、中煤重介再选、煤泥浓缩浮选、尾煤压滤回收,生产产品为1#、2#精煤及中煤。后经多次技术改造,现生产工艺采用混合跳汰、煤泥浓缩浮选的工艺流程,生产8~11级精煤和4800~4500大卡的中煤产品。近年来,由于井下地质条件的变化,矿井生产能力受到制约,入洗煤源发生了极大的变化,本矿井资源不足,入洗原煤需大量调入,年调入量近100万吨,且入洗煤种多,性质差异大,特别是近期将入洗下组煤11#原煤,这就对洗煤厂现行主洗工艺的适应性提出了新的要求。

2、煤质分析有关资料表明,11#原煤灰分在29~35%范围内,属较高灰分,-13mm级原煤含量近60%,说明原煤易碎。煤泥含量达15%左右,含量适中,其中浮沉煤泥占本级含量2~3%,说明原煤不易泥化;-1.40密度级含量39~41%,灰分9.65%~9.90%,矸石含量20~30%,矸石含量较高。从其可选性来看,11#煤精煤灰分10.5%时,δp±0.1=48.3%,理论回收率为58.83%,属极难选煤。

3、目前存在的主要问题从生产技术指标、产品指标,结合精煤最大产率原则及最大经济效益的取得的角度考虑,现行生产工艺存在以下问题:⑴目前入洗原煤煤质变化大,末煤含量大大增加,跳汰机分选效果变差,从近几年的生产指标来看,中煤带煤损失较高22~30%,矸石污染8~10%,精煤损失大,严重影响了选煤厂的经济效益。

⑵11#原煤极难选的可选性来看,现跳汰工艺很难生产9~11级精煤,精煤产率无法保障,若单独入洗11#原煤,则精煤产率仅为28~33%,产率极低;若与2#、10#原煤混合入洗,则由于煤质性质的不同,影响精煤最大产率的取得和产品质量的稳定。另外,我厂生产1/3焦煤和部分肥煤,煤种较为单一,煤炭销售市场较窄。而11#原煤单独入洗生产出的精煤产品,其煤种为主焦煤,煤炭市场较好,因此,针对11#原煤入洗的问题进行主洗工艺技术改造是必要的。

二、技术改造建议

通过考察,分析现有重介洗煤厂工艺的得失,结合分公司洗煤厂现场实际及设计研究部门的建议,根据“煤炭工业选煤厂设计规范(mt5007-94)”第5.2.2条:“极难选煤,应采用重介质选煤法”的规定,建议洗煤厂主洗工艺技术改造选择重介工艺。

1、技术改造要求工艺能适应市场多级别多品种生产;有利于产品质量稳定;遵循最大效益原则,尽量提高精煤产率,减少副产品;生产工艺先进、灵活、可靠、简化;充分利用现有设施,尽量降低改造投资;工艺设备选型技术先进,运行可靠;改造不影响生产。

2、生产工艺选择按照技术改造要求及入洗原煤煤质特征,建议采用不分级不脱泥全入洗方案,即原煤全部进入无压给料三产品重介质旋流器分选,粗选精煤泥将粗粒级回收后,细煤泥再进入现有的浮选系统分选。工艺流程的特点: ⑴原煤采用无压给料方式,不但分选精度高,而且排矸能力强,次生煤泥和精煤损失量明显减少,生产故障降低。

⑵工艺流程简单可靠,操作系统方便灵活。系统采用单台重介质旋流器,以单一低密度悬浮液系统一次分选出精煤、中煤、矸石三种产品,并采用不脱泥分级选煤工艺,与传统的重介质选煤工艺相比,大大减少了生产环节。

⑶对原煤的适应性非常强,产品结构灵活、质量稳定。两段分选密度均可方便灵活地在线无级调节,精煤和中煤的质量都能得到保证。⑷有效分选下限可达0.25mm,可减少浮选入料量,并降低浮选入料灰分。该工艺原则流程图见附图

3、改造方案建议考虑两种改造方案第一种方案:保留原跳汰工艺,在原中煤重介系统的基础上改造增建90万吨重介系统,用于11#原煤的入洗,也可用于其他原煤的配煤入洗,改造只需增加部分设备,相应地改造给料环节及产品运输环节等,估算投资690万元第二种方案:仍然保留原跳汰工艺,在原中煤重介系统的基础上改造增建180万吨重介系统,可选用单台大型旋流器单系统,年入洗能力180万吨,估算投资1400万元。也可一期改造为90万吨,二期改造为180万吨。

4、设备选型为最大限度地降低投资,应尽量利用现有设备,只有无法利用的设备才考虑拆除或停用,新增主要设备不仅技术上国际领先,而且要运行可靠,如:重介质分选旋流器,可选用3gdmc1000/700a型无压给料旋流器(分选上限50mm,可达80mm,下限0.25mm)。该设备具有入料上限高、处理量大的特点。只用一种低密度介质即能达到两种介质密度分选三种产品的效果。另外,该设备耐磨性好,使用寿命长,维护方便。脱介筛可考虑引进香焦筛,其处理量大,脱介效果好,性能均优于国内设备精煤离心机可选用卧式振动离心机,该设备处理能力大,产品水分低。煤泥离心机可选用卧式振动离心机,该设备处理能力大,产品水分低,有效截留粒度可达0.1mm,适用于煤泥产品脱水、回收。

三、改造的意义

1、采用无压三产品重介旋流器工艺在原料煤质量波动时,适应性强,更易稳定产品质量,分选效果好,精煤产率明显提高。

2、改造后,可具备生产多品种精煤产品的能力,既能生产1/3焦煤又能生产主焦煤,给洗煤厂的持续发展提供了动力,同时中煤产品也可满足不同热值的需求,解决现中煤灰分低,库存多,无场地贮存,制约生产的现状。

3、通过技术改造,能够有效地降低精煤产品中的杂物和副产品中的精煤损失,有利于最大限度地回收资源。

4、从我厂现工艺情况来看,改造存在以下有利条件:可充分利用原设计中煤重介系统,新建一个独立的重介系统,在原有基础上进行改造,不需另建厂房,不影响生产。可利用现有的供配电系统、运输系统、集控系统等设施。

5、该项目投资少,工期短,具有显著的经济效益和社会效益,可实现当年建设,当年投产,当回收投资。

第二篇:洗煤厂技术改造汇报材料

精选范文:洗煤厂技术改造汇报材料(共2篇)洗煤厂技术改造汇报材料根据集团公司通知要求,我们对20xx年技术改造及设备更新情况进行了简单总结,对20xx年的技术改造及设备更新情况进行了汇总,现汇报如下:第一部分20xx年技术改造及设备更新情况20xx年,**洗煤厂在集团公司和分公司党政的正确带领下,不断适应工业结构调整、企业改制、煤炭市场出现转机、出口量有所增强等宏观环境,立足实际,紧紧围绕科技兴企的主题,加大了技术改造和设备更新的力度,对储装运、生产效率、环节设备设施等方面存在的问题进行了4个方面的技术改造,更新、补充设备19台,取得了较好的经济效益,创效1064.56万元。

一、技术改造情况20xx年技术改造投资630.34万元,其中:20xx年综合折旧费150.40万元,20xx年综合折旧费444.94万元(设备278.14万元、工程166.80万元),未列入计划及其它35万元。

1、储装运系统改造:包适3个小项。一是101原煤回煤系统改造,扩建了10#原煤场20xxm2,增加贮存能力1万吨,增加了201原煤落地与101返回系统,形成了高硫煤分离储存、外调煤回仓的备用两功能系统,提高了原煤贮存和回仓能力,提高综合效益186万元。二是原煤仓下自动配煤入洗改造,原煤仓下投用安装了性能较好的12台变频调速给煤机和plc自动配煤系统,使入洗原煤实现了精确配洗和分洗。确保了高硫煤的低比例配洗,提高了产率,提高了入洗原煤的调质能力,年创效179.85万元。三是精煤仓下贯通配煤系统改造,改造了精煤仓下运输系统,串通六仓运输线,实现了多仓配合装车,弥补了品种、数量的不足,提高了有效仓容的利用率及精煤的贮存能力和装车能力,等于扩大了仓容多建了仓。另外,把精煤的装车由两道装车变为一道装车,缩短了装车时间,提高了装车速度,同时还解决了精煤与中煤同一道装车相互污染和相互影响问题,节支150万元,确保了出口煤分洗配装方案的实现,提高效益294万元。总改造投资497.51万元(20xx年125.40万元;20xx年372.11万元),总计增加效益659.85万元。

2、提高生产效率与分选效果改造:包括3个小项:一是跳汰机均匀给料改造,投资22.0万元(20xx年未列入维简计划)安装投用了4台变频调速给煤机和变频调速控制系统,实现了跳汰机的稳定连续给料,确保了跳汰机处理能力和分选精度,提高了精煤产率,年创效153.8万元。二是提高矸石运输能力改造,投资9.03万元提高了两部矸石斗子和一部矸石皮带速度,一部矸石溜子加大了功率,适应了含矸较差原煤的高效生产,年可节支53万元。三是洗矸落地返回改造,投资35.10万元增加了洗矸临时落地与返回系统,适应了索道外排能力与生产能力不符时的生产,提高外排洗矸上山前的缓冲能力,年可节约倒运费14.5万元。整体改造总投资66.13万元,总创效221.3万元。

3、环节设备完善改造。一是503精煤配仓皮带驱动装置改造,投资5万元,改造了503皮带传动机构,由电动滚筒式改为双电机外减速驱动方式,消除了电动滚筒多发事故隐患,确保了精煤系统的安全运行。二是中煤配煤系统改造。在中煤仓外投资8.0万元改造了一部40型配煤溜子,用仓外高低热值中煤来调配仓内产品,装车销售,提高了付产品中煤的配煤销售能力,确保实现销售中煤的质级相符,同时也提高了中煤的外库回仓装车能力,实现了仓内仓外优势互补,总投资13万元,创效105万元。

4、产品脱水系统改造。投资53.70万元(离心机23万元、中煤脱水筛30.7万元),改造安装了一台备用离心机和一台中煤脱水筛,完善了跳汰精煤脱水系统和中煤脱水系统,确保了精煤的离心脱水始终连续和中煤入仓水分的降低,减少水分销售损失78.41万元。

二、更新补充设备及其它工程更新补充设备及其它工程利用综合折旧费168.03万元,其中:更新设备15台144.43万元;补充设备2台4.3万元;工程3项19.30万元。

三、大修情况利用大修费用95.74805万元,其中:大修设备25台81.5663万元;设施5项10.70235万元,工程5项6.7044万元。第二部分20xx年技术改造及设备更新计划根据集团公司20xx年洗煤生产工作的安排,围绕洗精煤计划80万吨,力争100万吨的奋斗目标,减员6的基础上,以及全面开展安全质量标准化工作的前提下,经分析研究需对下列7个项目进行技术改造;对28台设备进行更新补充,三项质量标准化工作进行完善。

一、技术改造项目技术改造需综合折旧费240.60万元,其中:设备6台177.10万元,工程6项63.50万元。

1、精煤仓下自动化配煤系统改造目前洗煤厂的六个精煤仓,在20xx---20xx年储装运一期技术改造中,串通了六仓运输线,安装了24台洗煤厂技术改造汇报材料第2页可调频新型给煤机和推拉杆,实现了六个精煤仓同线装车及多仓配煤装车。但是从一年的运行来看,该系统仍不完善,一是无法按既定比例精确计量配煤装车。一期改造没有完成自动调频、皮带秤检测计量及精煤仓料位仪监测,靠人工调节配煤,人为因素影响大,配煤比例误差大、波动大,不能适应精确比例特别是10#高硫煤低比例配装的要求,无法发挥一期改造后的新型给煤设备的最佳效能和精煤六仓同线装车的优势及整个系统改造的最佳配装效果。二是无法适应精煤外运量增加及质量指标多元化要求的精煤配装需求。近几年,**洗煤厂精煤销售量逐年增长,20xx年精煤销售量达67.1750万吨,20xx年达74.5827万吨,到20xx年计划80万吨,月计划销售量近6.8万吨。销售的精煤煤种有肥煤和1/3焦煤,产品分

8、

9、

10、11四个级别,产品质量指标要求除传统的灰分、水分、挥发分指标外,硫分的要求则日趋多变,从小于0.6---1.8都有,而粘接指数(g值)和胶质层厚度指数(y值)则要求更加严格。配装时不仅仅是配灰、配硫,还要在质量指标互配的基础上配煤种。由于现有配煤系统不能按精确的比例配装,对于硫分、g值、y值只能是总体上把握,配煤时质量指标波动大,无法实现硫分指标极限化、g值最大化,配装时不能发挥10#高硫煤低内灰、高g值、高粘接性、高产率的优势,影响产品的质量和最大效益的取得。因此,需尽快对精煤仓下自动化配煤系统进行二期技术改造,参照原煤仓下,安装全自动化配煤系统,以完善精煤配煤系统。改造资金150万元,其中:设备130万元,安装20万元。改造后,可实现全自动化精确计量配煤装车,一可以提高精煤合格率和质级相符率。二可以提高有效仓容的利用率,适应精煤外运量的增长及多质量指标要求的精煤销售,弥补库容小、品种数量的不足,相当于多建一个仓。三可以充分发挥10#高硫煤低内灰、高g值、高粘接性、高产率的优势,实现各项质量指标极限化,减少销售损失,提高精煤与综合产率0.5,年可创效262万元。

2、提高原混煤装车速度改造目前洗煤厂专用线总长3060米,8股道,6个装车点,其中:3道、4道只供精煤装车,各配有专用皮带运输装车系统和调度绞车;2道仅供调车,不能装车;1道自南向北有南平台、中煤装车站、中煤落地平台与小货位四个装车点,其中:南平台、中煤装车站、中煤落地平台位于1道南半部,配有一部调度绞车;小货位装车点位于1道北半部,无调度绞车,装车时靠机车带装。而本站机车既要负责站内接送车和调车,又要负责圣佛站内和圣佛洗煤厂调车,经常发生装车与调车相互冲突,严重影响原混煤的装车速度,不能适应突击外运,并增加机车的使用费用。因此,拟在专用线1道北半部小货位南120米处,专用线2道与3道之间,新增建一座调度绞车房并安装2jdm-20e型调度绞车一部,其牵引绳从铁路下穿过专用线2道和1道向北延伸到小货位北120米处。以替换机车带车,提高1道原煤装车速度,减化装车程序。改造资金30万元,其中:设备18万元;安装工程12万元。

3、化验室改造洗煤厂化验室占地281m2,共有9个工作间,可开展灰分、水分、挥发分、硫分、发热量、真比重、胶质层、自膨以及水质等九个项目的测试。共有设备19台(其中:热量仪1台、测硫仪2台,马沸炉2台、电子天平2台、电子秤2台、胶质层测定仪1台、自膨仪1台、烤箱2台、制样设备6台)。随着市场质量指标检测的多样化需求和化验室标准化要求,化验室存在着许多不足:一是制样室小,制样室只有27m2,生产、销售技术检查共用,相互影响;二是制样室距天平等仪器距离近,作业时振动大对仪器影响大;三是热量仪与测硫仪共处一室,对热量测定的影响大,不符合热量测定室恒温的要求;四是工业分析室无通风设施;五是热量室无恒温设施。因此,为确保化验室各项作业的互不影响及良好的工作环境,需对其进行改造。一是向南扩建54m2厂房,做制样室,原制样室做测硫室;二是工业分析室、胶质层室、自膨室加通风厨;三是热量室配备空调、冰箱各一台。改造需资金10万元,其中:设备1.1万元,工程8.9万元。

4、完善计量设备改造洗煤厂在铁路专用线1道、3道、4道有3台机械式轨道衡,1道、4道为ggt-150型,3道为g-150型。3台轨道衡因作业环境差、服务年限长,腐蚀老化严重,量值传递极不准确,特别是3道轨道衡已无大修价值,计量检测部门也停止检定。给外运装车计量工作造成很大困难,超装违反铁路有关规定,欠装导致运费损失,影响到企业的经济效益。为此,需要改造更新轨道衡,计划今年将3道轨道衡更新为gcs-150型全电子静态轨道衡,需资金34万元,其中:设备18万元,安装工程16万元。

5、完善中煤脱水系统改造20xx年通过对中煤脱水系统的改造,将中煤脱水由单一斗提机脱水改为斗提机一次脱水、zkx2460脱水筛二次脱水,筛下水经杂物捞坑分级,7-8的煤泥由t3040斗提机提升参入中煤入仓销售。中煤水分较以往有了明显的改善,由13降至10-11左右。但由于掺入的煤泥水分仍在30-40左右,还直接影响中煤水分的降低。为此,需要对中煤脱水系统补套完善。在374皮带机尾安装一部g1025型(2.5m2)高频筛,对煤泥进行二次脱水。中煤水分可降到10,提高效益38.5万元。改造需资金13.50万元,其中:设备10万元,安装3.5万元。

6、2#、3#浓缩机贯通改造洗煤厂煤泥水平衡系统为:跳汰机洗煤用水1200m3/h,捞坑分级后,煤泥水由1#、2#浓缩机沉降处理,溢流水返回跳汰机循环使用,底流由2台6/4e-ah型渣浆泵(流量160--360m3/h.台)打入浮选机分选,尾矿(900m3/h)入3#浓缩机净化处理,澄清水由1台8sh-9和1台8/6e-hh渣浆泵返回做浮选机稀释水或脱泥筛喷水(小时返回量),富余的澄清水经一条φ255mm平衡水管靠落差返回1#、2#循环水池补充跳汰机用水(返水量160m3/h)。随着系统环节的不断完善,各环节都进入满负荷运行状态,原有的澄清水返回系统能力已不能满足要求,特别是水洗停车时大量的澄清水需要排入4#浓缩机临时贮存,正常生产时再返回系统,影响洗水平衡,增加运行费用。为此,需要进行改造。用φ377mm焊管将2#、3#浓缩机溢流口贯通,由阀门控制平衡水量,可提高小时返回水量,保证生产的正常进行,节约澄清水返回设备1台,年可节约费用3.5万元,改造需资金2万元。

二、更新、补充设备及其它为了确保洗煤厂的可持续发展,保持强劲的生产后劲,更新补充设备及其它工程需综合折旧费389.20万元,其中:更新设备28台314.40万元;工程2项52.80万元;增补20xx年技改投资22万元(选前自动给料系统:工程10万元,设备8台12万元)。另外,根据焦煤集团总公司与集团公司安全质量标准化要求,我们逐项对照标准进行了统一安排,需对3项工作进行改进完善,共需资金20.3万元。

1、完善10部较长皮带(30

1、50

1、50

4、56

8、

536、

537、

542、

543、58

1、228)的综合保护设施,需资金10.8万元。

2、4台浓缩机周围地面硬化1m2,需资金4.5万元。

3、完善通讯设施:更新1台程控总机(200门);增加1台对讲母机和10台对讲机,需资金5万元。

三、大修计划需大修费用91万元。其中:大修设备及设施22台70.5万元;工程3项20.5万元。附:20xx年洗煤厂综合折旧费计划完成情况明细表。20xx年洗煤厂大修费计划及完成情况20xx年洗煤厂综合折旧费计划明细表20xx年洗煤厂大修费计划 [洗煤厂技术改造汇报材料(共2篇)]篇一:洗煤厂技术改造考察报告

洗煤厂技术改造考察报告

整理:新范文 来源:互联网 收藏本页 保存本文

在分公司领导安排下,根据洗煤厂入洗11#原煤需对主洗工艺进行改造的要求,由关泽龙总工带队,于2002年12月3日对省内外的重介洗煤厂及科研机构进行了考察调研,主要任务是:

1、了解重介选煤的发展动态及主要设备的应用;

2、了解重介选煤厂的特点及应用情况;

3、了解重介选煤厂的现场管理及筹建的前期准备工作;通过听介绍、现场考察,并和选煤设计院的有关专家座谈,对重介技术的发展及洗煤厂主洗工艺改造的可行性有了初步的认识。现将考察结果汇报如下:

5、流程及主要设备:该厂在厂房外新建末煤重介车间,重介改造系统的主要设备,都采用国内设备,有唐山产nwzx1000/700三产品无压给料旋流器,鞍山产usl-3645及usl-3045大型脱介筛,马鞍山产zxctn-1030及zxctn-1024两段永磁筒式磁选机,唐山产dzs1525电磁振动煤泥筛,并配备了唐山煤科分院的介质配制自控系统。该厂采用三产品无压给料大直径旋流器在国内属先例,而且脱介筛采用国产大型振动筛,厂房布置仿模块选煤厂,很有特色。㈢、兰花集团,伯方选煤厂

1、设计单位:平顶山选煤设计院

2、施工单位:平顶山中平公司

3、实施时间:1999年10月~2000年8月,设计、施工

4、规模:60万吨/年,总投资3000万元(其中模块1400万元)

5、流程及主要设备:工艺流程为原煤预选脱泥,三产品有压旋流器分选,浮精、煤泥高效浓缩,压滤回收。设备重介改造系统的主要设备,采用国内设备,有唐山煤科院产3nwe710/5000三产品有压给料旋流器,鞍山产ek2460型脱介筛,泰安煤矿机械厂产tll1000a离心机和xjx-ta12型浮选机,湖南三匠制造有限责任公司产的xkeg150精煤压滤机和无锡洗迁设备厂产的meg150/1070型尾煤泥压滤机。

6、设计特点:模块设计集洗煤、浮选、压滤于一体,整个建筑体积小、厂房高度低,工艺简单、设备少,设备选型先进、合理,除介质密度调节控制系统外,全部为国产设备、投资少;工艺灵活可靠,自动化程度高,用人少效率高,设备检修维护方便,共用一台起重检修设备。

7、存在问题:煤泥水系统能力考虑不足,特别是精煤脱水处理量不能满足生产的要求;高效浓缩机选型不准,使用效果不好;现场管理经验不足,技术力量不强,不能充分发挥设备、设计的优势,生产效率及经济效益没有体现出来。

8、使用情况:入洗量1000吨/月;分选效果ad=8.00%时,ep1=0.0

33、ep2=0.035;介耗1.5~2kg/吨原煤;洗水浓度10g/l,浮精水分24.55%。

通过对相关选煤厂的参观学习及与有关专家座谈,普遍认为近几年来,国内重介选煤技术发展较快,该工艺是一种技术先进、投资较少、适应性强、分选效率高、经济效益好、有一定技术含量的选煤方法,特别是重介旋流器与传统的重介分选技术(立轮、斜轮相比)有工艺简单,介质回收容易,成本低的优势,是近期国内处理难选煤的首选方法。从重介旋流器工艺的发展趋势来看,在国内采用无压入料重介旋流器洗选难选煤的实例越来越多,旋流器直径越来越大,分选效果也越来越好,尤其是分选炼焦煤时,多数采用三产品无压重介质旋流器。从考察的选煤厂来看,对难选煤及极难选煤,都采用重介选,充分利用其分选精度高、效率高、产品质量稳定的特点。该工艺运行可靠,技术指标均能达到洗煤厂质量标准化的要求,工艺成熟可靠,分选效果好。

二、重介工艺技术特点

在重介旋流器分选工艺中,应用较为普遍有无压入料和有压入料两种方式,其区别主要在于给料方式的不同,其中:无压入料方式优点在于实现无压给料,原煤无需脱泥,减少工艺环节,减少次生煤泥量,基建投资少;缺点在于介质分流量大,增加磁选设备台数。有压入料方式优点原煤脱泥重介、分选效果好,分流量减少,可减少磁选设备台数;可降低厂房高度;缺点在于增加脱泥系统、工艺系统复杂;采用有压入料,增加次生煤泥量;总体来说,增加基建投资费用。

三、重介技术改造的关键问题

1、煤质资料的代表性在技术改造时,提供的煤质资料一定要切合实际,要充分考虑煤层地质条件及开采过程中出现的煤质波动情况,对煤质情况要进行认真的分析,这样有助于设计时工艺流程的确定和设备的选型。

2、重介分选工艺的几个原则,包括:关于重介旋流器有压入料和无压入料方式的选择;关于二产品重介旋流器和三产品重介旋流器的选择;关于大直径重介旋流器或小直径旋流器组的选择与配合;关于选前脱泥与不脱泥的选择。这几个工艺原则,应根据不同的煤质条件合理选用,绝不能用其中一种固定的工艺方式,随意套用。

3、煤泥回收系统把关不可缺少对精煤、中煤脱介,一定要有可靠的粗煤泥把关回收系统,防止煤泥含量过高,系统能力不足,生产造成被动。

4、重视解决重介入料的除杂问题重介入料中混有杂物,对系统危害非常严重,后果是造成管理设备堵塞,危及生产,在改造设计时应充分考虑除杂问题。

5、重介中心工艺与原煤准备及煤泥水系统要匹配。

6、重要设备选型的考虑在各选煤厂考察中,各厂均反映设备选型一定要慎重,否则,后患无穷。

a.介旋器经考察调研,目前国内采用无压给料的工艺方式,较为成熟,应用普遍的是石家庄煤矿研究院选煤分院,即唐山国华科技有限公司生产的系列[洗煤厂技术改造汇报材料(共2篇)]重介质旋流器,目前有31家选煤厂均采用该厂的产品。

b.脱泥脱介筛的调研,目前重介选煤厂筛子脱泥脱介选型有两种趋热,一种是全部采用进口筛子,如澳大利亚生产的筛分机,该筛分机性能优越,筛分效率高,处理量大,设备布置安装,维修,使用非常方便,筛子呈大型化,系列化,但投资相对较大,一般为国内产品价格的3~5倍。另一种是国内设备,由于受材质、加工精度的限制,筛分机的处理量较小,性能相对不如进口筛子,影响设计安装,使用效果,特别是在工艺布置时要考虑其检修空间,占地面积较大,影响总体投资。建议尽量使用单层脱泥脱介筛。

d.介质密度调节控制系统调研的各选煤厂均引进国外的控制系统,以保证合格介质的密度和磁性物含量的控制,建议引进澳大利亚朗艾道公司或美国通用公司控制系统。

e.泵类从各重介选煤厂选用石家庄工业泵厂生产的渣浆泵的使用情况来看,该泵引进澳大利亚wom公司技术,耐磨耐腐蚀性能优越,效率高,设计时要考虑使用变频调速给料,适应生产需要。耐磨管道选择衡水耐磨厂生产的管道,弯头采用球形弯头,现场效果都比较好。

f.磁选机和离心机可选择国内成熟产品,马鞍山zxgtn型磁选机和泰安煤机厂生产的tll1000a型离心机。

7、自动化控制中,除了必须将介质系统的各项自动化调控全部纳入全厂顺序集中控制以外,还应把包括所有介质泵类、相关的管路阀门及其它系统尽可能地全部纳入顺序控制自动开停,真正做到把传统的由岗位司机操控设备的方式改为巡检方式,以节省生产人员,实现高度自动化、高度集中控制、高效率的现代化选煤工艺。

8、对**煤电集团公司考察后认为:精煤加压过滤机使用效果好、经济效益可观,但投资较多,每台投资近300万元,处理量为800~1100公斤/小时.平方米,比真空过滤机大3~5倍,它可代替洗煤厂目前使用的圆盘过滤机。建议集团公司在综合折旧费用上统筹考虑浮精降水的设备投入。

9、从本次考察的重介选煤厂来看,现场管理对技术管理的依赖性较强,必须有一支素质较高、技能较强的职工队伍。建议在实施该项目前,要充分考虑生产人员的培训工作,同时要求设计施工单位要在包设计包投资、包工期、包指标的基础上增加包培训、包管理、包新旧系统衔接、包正常生产,使新建的重介系统从开始投产就有一个较好的管理模式

综上所述,通过这次考察,了解了我国选煤界的现状及发展趋势,对重介旋流器工艺的优缺点、生产运行效果及现场管理有了初步的认识,为下一步我厂即将进行的改造,提供了一定的借鉴

下页 余下全文篇二:洗煤厂技术改造可行性报告

洗煤厂技术改造可行性报告 时间:2010-4-2 14:13:55

一、洗煤厂

情况

以补偿贸易

合作建设的矿井型洗煤厂,1986年开工,

*集团*分公司洗煤厂是*两国

1989年投产,设计年入洗能力180万吨,入洗本矿和集团公司内团柏矿井原煤,生产工艺采用跳汰—重介—浮选联合工艺,尾煤压滤回收,主要生产8--11级1/3焦煤和肥煤。洗煤厂储装运系统包括

外矿调入煤回煤场和

2万吨的储煤场,入洗煤仓有3个, 每仓容量1200吨,用于各矿层原煤的分离和配煤入洗。精煤仓有6个,仓容6300吨(1#仓800吨,其余各仓1100吨),呈南北方向一字排开,

1#----4#仓贯通相连,双系统在

装车系统在1道装车外

铁路专用线3道、4道装车外运,5#、6#仓相连与中煤仓合用运。投产

各矿点煤层地质条件、生产能力的

。原

煤炭市场多煤种、多品种和

铁路不均衡突击性外运的多元在:

1、原煤场储存能力不足。

储装运系统暴露出许多问题和不足,主要

各矿点煤层地质条件的,本矿井生产能力萎缩,年生

产能力仅为50---60万吨,其余入洗原煤均从外矿点调入且调入点多,各矿点原煤性质各异、煤种不

,需分存、分选、

有两个

配洗。而洗煤厂

生产的情况下,外调煤每天调运量

1个,面积约2000m

2、储量

在3000吨左右,约8000吨,很难

矿点,而外调煤储煤场

既要分离原煤又要调运量的需要。

多变,各矿层原煤性质差异

2、分储配煤能力不足。煤种不动和分选

入洗原煤来源点多、

,分选密度差异大,

配煤入洗的比例随机,另一

损失精煤产率和经济效益,

产品质量波

的分

,要求各矿层原煤有

离、分储、分运,配洗的均质化、按比例配洗的能力。而洗煤厂2个储煤场即13种原煤的少量配

的原煤配洗需

个113外调煤场、1个筛分破碎后的228储煤场和3个配煤仓,只能洗要求,要。

、配煤手段不

,自动化

低。

是外调煤场,只能

单种煤配入,

来源多而

产品质量和最大产率,最佳效

益,按比例

10#高硫煤的入洗,

要配灰,更主要的还要配硫与煤种。各矿原煤

均质化入洗,而原设计配煤仓下配煤系统是靠给煤机人工调节配煤,人为因素

比例要求

的原煤配洗要求。

大,自动化程度低,

4、精煤仓储和配装能力不足,[洗煤厂技术改造汇报材料(共2篇)]现有6个精煤仓储量为6300吨每个仓有1100吨(1#仓800吨),2个主导产品配列就需6 个仓,其它产品没有仓位,往往

某品种库满,需装车的品种不足,加班生产,成本费用

精煤5#、6# 挤占

外运,

,给管理上带来

不便,经常因车等煤坐失外运良机。

装。,事故率高,

与中煤装共用

长,

车,装车

精煤仓下gz—8q型给煤机和dt1000—50/650 型推拉杆运行不装车。

着蓬仓贴壁精煤脱水系统不

5匹配。

及生产的连续。跳汰精煤,

括浮精和

蓬仓贴壁,

套。原煤性质与原设计出入,矸石含量

装车系统,多品种配,精煤6个仓 同1#--4#仓同用,同线装车,是两点装原煤仓

浮精水分也 ,无法 放煤, 到入

、配套环节能力不洗原煤的均匀给入用户7%的要求, 生产中 ,洗精煤水分高,包装车。 矸,设

石线运输能力不配 计矸石小时排矸量76吨,而约有80---120 吨的矸石落地,体设备

,统

最佳效能,储装运系统改造。

排矸量达120---160吨,矸石仓容仅有140吨,每班生产

小时排矸能力不足、小时入洗能力一直

生产

,使洗煤厂整

到小时配煤量。

达产,进而

的问题与不足,为生产及外运的需求,有必要对储装运系

二、改造方案

1、改造原则 a、

生产

和精煤产率,

生产。

。最大效益。 b、投资省,见效快,不

c、简单、灵活,设备选型先进、

d、改造

分期分步实施,

2、改造 方案

⑴、增建101回煤系统和10#煤储煤场

在原113煤场南侧平整煤场2500平方,可原煤储量1万吨;并增建一条60米长的回

煤暗道,两个受煤坑,安装1米的皮带运输机一部,k3给煤机2台及给通风排水设施,该系统与原煤20

1、202系统联接,

2米处,增设临时卸煤点。以生产, 了回煤能力;在原煤202皮带中部,走廊中间支承点高硫煤仓库满时高硫煤落地,不

井下高硫煤的

在高硫煤不多时也可储存其它外调煤,

自动配煤系统

了外调煤的储存量。

⑵、原煤仓下

原煤仓下选用新型的给煤设备及自动化的配煤系统。将原煤仓下12台gz-7q型给煤机和dt1000-50/650型推拉杆更换为先进的xzg7型变频调速给煤机和dt2000-50/750型推拉杆,并

推拉杆的限位自停控制系统;安装由可编程序控制器(plc)、图形工作站(上

位机)、煤量调节设备(变频器)、电子皮带秤、超声波料位计五部分组成的自动配煤控制系统,

以精确的配煤比例配煤入洗。

⑶、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造

将精煤仓下两部装车皮带向中心平移1.1米,向南延长41米,贯通到5#、6#仓,使6个精煤仓可一线装车;并拆除仓下运行不推拉杆,更换为新型的、运行

的原24台gz-8q型给煤机和dt1000-50/650型

的xzg8型变频调速给煤机和dt2000-50/750型推拉杆。

⑷、原煤仓增设破拱系统

在原煤仓外排矸车间西南12米处增建一面积36m2高5m的压风机房,安装一台5l-40/8型压风机,并在原煤仓内增设高压风管、电磁阀及控制阀门,阀间断控制,

高压风破拱。

压风机产生高压风、电磙

⑸、产品脱水系统改造

在主厂房水洗车间四层安装一台zkx2460型振动筛,改造前后溜槽及筛下水管,用于跳汰精煤的脱水;在主厂房浮选车间三层安装一台zyk-110型真空泵,与原有真空泵串通,两台真空泵对一台过滤机或三台真空泵对两台过滤机,

配气率,以降低浮精水分。

⑹、矸石运输能力改造 将矸石皮带提速并增设落地返回设施,将581皮带电机由y180-4 22kw改为y200-4 30kw;减速器由zq65 i=31.5改zq65 i=23.34;皮带速度由1.6m/s 到2.5m/s,

运输能力可到148.4t/h。在581矸石皮带走廊中部落地设施,并在落地口附

近增设返回设施:灌筑混凝土基础,制作了高16米、底宽40米的支架,安装一部t4080斗提机,

机头溜槽及配套电控部分,

在矸石能力不足时,矸石落地,停车

后返回外排。

三、改造投资

估算整个改造投资 **万元。

设备*万元,工程 *万元,安装*万元。

1、增建101回煤系统和10#煤储煤场,投资119.5万元。设备27.5万元,工程72万元,安装20万元。

2、原煤仓下27.3万元。

3、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造,投资234万元。

设备101.9万元,安装132.1 自动配煤系统,投资147.2万元。设备108.9 万元,工程11万元,安装

万元。

4、原煤仓增设破拱系统,投资 *万元。设备* 万元,工程 *万元,安装 *万元。

5、产品脱水系统改造,投资* 万元。设备 **万元,工程 *万元,安装* 万元。

6、矸石运输能力改造,投资 *万元。

四、

环境设施

改造

设备*万元,工程 *万元,安装 *万元。

洗煤厂电力资源充足,有原煤配电室、高压配电室和两个低压配电室,完全可以增容的需求;外调煤源充足,年调入煤量有毗邻,可

五、预期

现有煤场资源,符合环境要求。与投资回收期

原煤贮存和回仓能力,

;原煤场有专用公路,新增煤场与原煤场

1、增建101回煤系统与10#煤储煤场,可

201原煤落地与101返回系统,

能系统,既可洗。

年可

原煤分离、分储,又

贮存能力1 万吨,

了高硫煤分离储存、外调煤回仓的备用两功了10#高硫煤的井下

生产和洗煤的突击入101系统回入外调煤。

了外调煤的回入,在高硫煤不多时,充分

综合效益186万元。

入洗原煤的调质能力,原煤仓下投用安装性能

、原煤自动配煤系统自动配煤后,可

的12台变频调速给煤机和plc自动配煤系统,三个原煤仓能够按比例配洗,并可

外调煤与井下煤的分仓储存和

均质配洗,消除各矿层原煤性质差异引起的精煤质量波动和产率损失,低比例配洗,可

精煤综合产率0.7%,年可创效179.85万元。

装车多仓配合,弥补品种、

了仓高硫煤的

3、精煤仓下贯通及配煤系统改造。串通六仓运输线,的不足, 有效仓容的最佳

化,

精煤的贮存能力和装车能力,等于

容多建了仓,节支150 万元。分选配装方案能够道装车,缩短了装车

问题。 4

、原煤仓增设破拱系统改造后可

,年可,

较均匀给煤和较准确的总量控制配煤,高硫出口煤效益144万元。

,把精煤的装车由两道装车变为一

污染和

了装车速度,并解决了精煤与中煤同一道装车

原煤仓蓬仓堵仓口

原煤按比例配煤的

了入洗量达设计430吨/时,可缩短开车,年可创效55万元。

了精煤

用户要求,

水分销售损失

5、产品脱水系统改造,跳汰精煤水分降至9---10%,浮精水分降至28%的入仓水分的降低,

精煤水分<9.5%,经仓储和路途脱水产品水分可

。 精煤的装车速度,年可

大大降低了装车过程和冬季运输的

78.41万元。

6、矸石运输能力改造,矸石运输能力可达146.58t/h,能洗量达430t/h,全年可缩短开车

原煤性质,小时入 710支出53万元,年可创效17万元,

7可创效863.26万元,估算投资回收期为 。 *系统技术改造,

外环境及资金、效益的回收来

回煤系统的改造,扩展了白龙矿井原煤组织的路子,

的洗煤要求;原煤自动配煤系统的改造,

以全新的理念和简捷科学的方法

仓下改造,安装大大

比传统的配煤手段更经济、更精确、更科学;

了精煤仓的

下破拱系统的

及配煤的准确性;产品脱水系统改造既降低了精煤水份又 下页

小时,节约费用、整个系统改造年

六、结论

公司洗煤厂储装运从生产外运需求、内了多矿层分 看,均是可行的。101离配洗和突击外运了原煤均质化,精煤了生产

能配灰而且能配硫,率,

了配装能力;原煤仓

第三篇:洗煤厂储装运系统技术改造可行性报告

一、洗煤厂基本情况

****集团**分公司洗煤厂是**两国政府以补偿贸易方式合作建设的矿井型洗煤厂,1986年开工,1989年投产,设计年入洗能力180万吨,入洗本矿和集团公司内团柏矿井原煤,生产工艺采用跳汰—重介—浮选联合工艺,尾煤压滤回收,主要生产8--11级1/3焦煤和肥煤。 洗煤厂储装运系统包括一个外矿调入煤回煤场和一个2万吨的储煤场,入洗煤仓有3个,每仓容量1200吨,用于各矿层原煤的分离和配煤入洗。精煤仓有6个,仓容6300吨(1#仓800吨,其余各仓1100吨),呈南北方向一字排开,其中1#----4#仓贯通相连,双系统在铁路专用线3道、4道装车外运,5#、6#仓相连与中煤仓合用一个装车系统在1道装车外运。

投产以来,随着各矿点煤层地质条件、生产能力的变化以及煤炭市场多煤种、多品种和铁路不均衡突击性外运的多元变化。原有的储装运系统暴露出许多问题和不足,主要表现在:

1、原煤场储存能力不足。随着各矿点煤层地质条件的变化,本矿井生产能力萎缩,年生产能力仅为50---60万吨,其余入洗原煤均从外矿点调入且调入点多,各矿点原煤性质各异、煤种不统一,需分存、分癣合理配洗。而洗煤厂正常生产的情况下,外调煤每天调运量在3000吨左右,一般有两个以上矿点,而外调煤储煤场只有1个,面积约xxm

2、储量约8000吨,很难适应既要分离原煤又要保证调运量的需要。

2、分储配煤能力不足。由于入洗原煤来源点多、复杂多变,各矿层原煤性质差异较大,煤种不统一,分选密度差异大,配煤入洗的比例随机变化较大,一方面影响产品质量波动和分选效果,另一方面损失精煤产率和经济效益,因此,要求各矿层原煤有完善的分离、分储、分运,合理配洗的均质化、按比例配洗的能力。而洗煤厂只有2个储煤场即1个113外调煤尝1个筛分破碎后的228储煤场和3个配煤仓,只能满足3种原煤的少量配洗要求,特别是外调煤场,只能满足单种煤配入,不能满足来源多而复杂的原煤配洗需要。

3、配煤手段不完善,自动化水平低。为了确保产品质量和最大产率,获得最佳经济效益,特别10#高硫煤的入洗,不仅要配灰,更主要的还要配硫与煤种。各矿原煤必须严格按比例实现均质化入洗,而原设计配煤仓下配煤系统是靠给煤机人工调节配煤,人为因素影响大,自动化程度低,不能适应比例要求严格的原煤配洗要求。

4、精煤仓储和配装能力不足,现有6个精煤仓储量为6300吨每个仓有1100吨(1#仓800吨),2个主导产品配列就需6个仓,其它产品没有仓位,只有通过相互挤占适应外运,往往造成某品种库满,需装车的品种不足,加班生产,成本费用增加,给管理上带来很多不便,经常因车等煤坐失外运良机。另外精煤5#、6#不能同1#--4#仓同用,与中煤装共用一个装车系统,相互影响,精煤6个仓不能同线装车,是两点装车,装车时间长,不能实现多品种配装。同时精煤仓下gz—8q型给煤机和dt1000—50/650型推拉杆运行不可靠,事故率高,影响装车。

5、配套环节能力不匹配。一是原煤仓存在着蓬仓贴壁现象,无法顺利放煤,影响到入洗原煤的均匀给入及生产的连续。二是精煤脱水系统不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能满足用户7%的要求,另外浮精水分也造成蓬仓贴壁,影响装车。三是矸石线运输能力不配套。实际生产中由于原煤性质与原设计出入较大,矸石含量增加,设计矸石小时排矸量76吨,而实际排矸量达120---160吨,矸石仓容仅有140吨,每班生产约有80---120吨的矸石落地,这样造成小时排矸能力不足、影响生产效率,使洗煤厂整体设备不能发挥最佳效能,导致小时入洗能力一直不能达产,进而影响到小时配煤量。

因此,针对储装运系统存在的问题与不足,为满足生产及外运的需求,有必要对储装运系统进行改造。

二、改造方案

1、改造原则

a、提高生产效率和精煤产率,获得最大经济效益。 b、投资省,见效快,不影响生产。 c、方案简单、灵活,设备选型先进、可靠。 d、改造方案分期分步实施,逐步完善。

2、改造方案

⑴、增建101回煤系统和10#煤储煤场

在原113煤场南侧平整煤场2500平方,可扩大原煤储量1万吨;并增建一条60米长的回煤暗道,两个受煤坑,安装1米的皮带运输机一部,k3给煤机2台及给通风排水设施,该系统与原煤20

1、202系统联接,提高了回煤能力;在原煤202皮带中部,走廊中间支承点以上2米处,增设临时卸煤点。以确保高硫煤仓库满时高硫煤落地,不影响井下高硫煤的生产,同时在高硫煤不多时也可储存其它外调煤,增加了外调煤的储存量。

⑵、原煤仓下增加自动配煤系统

原煤仓下选用新型的给煤设备及自动化的配煤系统。将原煤仓下12台gz-7q型给煤

一、洗煤厂基本情况

****集团**分公司洗煤厂是**两国政府以补偿贸易方式合作建设的矿井型洗煤厂,1986年开工,1989年投产,设计年入洗能力180万吨,入洗本矿和集团公司内团柏矿井原煤,生产工艺采用跳汰—重介—浮选联合工艺,尾煤压滤回收,主要生产8--11级1/3焦煤和肥煤。 洗煤厂储装运系统包括一个外矿调入煤回煤场和一个2万吨的储煤场,入洗煤仓有3个,每仓容量1200吨,用于各矿层原煤的分离和配煤入洗。精煤仓有6个,仓容6300吨(1#仓800吨,其余各仓1100吨),呈南北方向一字排开,其中1#----4#仓贯通相连,双系统在铁路专用线3道、4道装车外运,5#、6#仓相连与中煤仓合用一个装车系统在1道装车外运。

投产以来,随着各矿点煤层地质条件、生产能力的变化以及煤炭市场多煤种、多品种和铁路不均衡突击性外运的多元变化。原有的储装运系统暴露出许多问题和不足,主要表现在:

1、原煤场储存能力不足。随着各矿点煤层地质条件的变化,本矿井生产能力萎缩,年生产能力仅为50---60万吨,其余入洗原煤均从外矿点调入且调入点多,各矿点原煤性质各异、煤种不统一,需分存、分癣合理配洗。而洗煤厂正常生产的情况下,外调煤每天调运量在3000吨左右,一般有两个以上矿点,而外调煤储煤场只有1个,面积约xxm

2、储量约8000吨,很难适应既要分离原煤又要保证调运量的需要。

2、分储配煤能力不足。由于入洗原煤来源点多、复杂多变,各矿层原煤性质差异较大,煤种不统一,分选密度差异大,配煤入洗的比例随机变化较大,一方面影响产品质量波动和分选效果,另一方面损失精煤产率和经济效益,因此,要求各矿层原煤有完善的分离、分储、分运,合理配洗的均质化、按比例配洗的能力。而洗煤厂只有2个储煤场即1个113外调煤尝1个筛分破碎后的228储煤场和3个配煤仓,只能满足3种原煤的少量配洗要求,特别是外调煤场,只能满足单种煤配入,不能满足来源多而复杂的原煤配洗需要。

3、配煤手段不完善,自动化水平低。为了确保产品质量和最大产率,获得最佳经济效益,特别10#高硫煤的入洗,不仅要配灰,更主要的还要配硫与煤种。各矿原煤必须严格按比例实现均质化入洗,而原设计配煤仓下配煤系统是靠给煤机人工调节配煤,人为因素影响大,自动化程度低,不能适应比例要求严格的原煤配洗要求。

4、精煤仓储和配装能力不足,现有6个精煤仓储量为6300吨每个仓有1100吨(1#仓800吨),2个主导产品配列就需6个仓,其它产品没有仓位,只有通过相互挤占适应外运,往往造成某品种库满,需装车的品种不足,加班生产,成本费用增加,给管理上带来很多不便,经常因车等煤坐失外运良机。另外精煤5#、6#不能同1#--4#仓同用,与中煤装共用一个装车系统,相互影响,精煤6个仓不能同线装车,是两点装车,装车时间长,不能实现多品种配装。同时精煤仓下gz—8q型给煤机和dt1000—50/650型推拉杆运行不可靠,事故率高,影响装车。

5、配套环节能力不匹配。一是原煤仓存在着蓬仓贴壁现象,无法顺利放煤,影响到入洗原煤的均匀给入及生产的连续。二是精煤脱水系统不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能满足用户7%的要求,另外浮精水分也造成蓬仓贴壁,影响装车。三是矸石线运输能力不配套。实际生产中由于原煤性质与原设计出入较大,矸石含量增加,设计矸石小时排矸量76吨,而实际排矸量达120---160吨,矸石仓容仅有140吨,每班生产约有80---120吨的矸石落地,这样造成小时排矸能力不足、影响生产效率,使洗煤厂整体设备不能发挥最佳效能,导致小时入洗能力一直不能达产,进而影响到小时配煤量。

因此,针对储装运系统存在的问题与不足,为满足生产及外运的需求,有必要对储装运系统进行改造。

二、改造方案

1、改造原则

a、提高生产效率和精煤产率,获得最大经济效益。 b、投资省,见效快,不影响生产。 c、方案简单、灵活,设备选型先进、可靠。 d、改造方案分期分步实施,逐步完善。

2、改造方案

⑴、增建101回煤系统和10#煤储煤场

在原113煤场南侧平整煤场2500平方,可扩大原煤储量1万吨;并增建一条60米长的回煤暗道,两个受煤坑,安装1米的皮带运输机一部,k3给煤机2台及给通风排水设施,该系统与原煤20

1、202系统联接,提高了回煤能力;在原煤202皮带中部,走廊中间支承点以上2米处,增设临时卸煤点。以确保高硫煤仓库满时高硫煤落地,不影响井下高硫煤的生产,同时在高硫煤不多时也可储存其它外调煤,增加了外调煤的储存量。

⑵、原煤仓下增加自动配煤系统

原煤仓下选用新型的给煤设备及自动化的配煤系统。将原煤仓下12台gz-7q型给煤

机和dt1000-50/650型推拉杆更换为先进的xzg7型变频调速给煤机和dtxx-50/750型推拉杆,并完善推拉杆的限位自停控制系统;安装由可编程序控制器(plc)、图形工作站(上位机)、煤量调节设备(变频器)、电子皮带秤、超声波料位计五部分组成的自动配煤控制系统,实现以精确的配煤比例配煤入洗。

⑶、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造

将精煤仓下两部装车皮带向中心平移1.1米,向南延长41米,贯通到5#、6#仓,使6个精煤仓可一线装车;并拆除仓下运行不可靠的原24台gz-8q型给煤机和dt1000-50/650型推拉杆,更换为新型的、运行可靠的xzg8型变频调速给煤机和dtxx-50/750型推拉杆。 ⑷、原煤仓增设破拱系统

在原煤仓外排矸车间西南12米处增建一面积36m2高5m的压风机房,安装一台5l-40/8型压风机,并在原煤仓内增设高压风管、电磁阀及控制阀门,利

用压风机产生高压风、电磙阀间断控制,实现高压风破拱。 ⑸、产品脱水系统改造

在主厂房水洗车间四层安装一台zkx2460型振动筛,改造前后溜槽及筛下水管,用于跳汰精煤的脱水;在主厂房浮选车间三层安装一台zyk-110型真空泵,与原有真空泵串通,形成两台真空泵对一台过滤机或三台真空泵对两台过滤机,提高配气率,以降低浮精水分。 ⑹、矸石运输能力改造

将矸石皮带提速并增设落地返回设施,将581皮带电机由y180-422kw改为y200-430kw;减速器由zq65i=31.5改zq65i=23.34;皮带速度由1.6m/s提高到2.5m/s,运输能力可增加到148.4t/h。同时在581矸石皮带走廊中部增加落地设施,并在落地口附近增设返回设施:灌筑混凝土基础,制作了高16米、底宽40米的支架,安装一部t4080斗提机,完善机头溜槽及配套电控部分,这样在矸石能力不足时,矸石落地,停车后返回外排。

三、改造投资

估算整个改造投资***万元。其中设备****万元,工程**万元,安装**万元。其中:

1、增建101回煤系统和10#煤储煤场,投资119.5万元。设备27.5万元,工程72万元,安装20万元。

2、原煤仓下增加自动配煤系统,投资147.2万元。设备108.9万元,工程11万元,安装27.3万元。

3、精煤仓下运输系统贯通及配煤系统改造,投资234万元。其中设备101.9万元,安装132.1万元。

4、原煤仓增设破拱系统,投资**万元。设备**万元,工程**万元,安装**万元。

5、产品脱水系统改造,投资**万元。设备***万元,工程**万元,安装**万元。

6、矸石运输能力改造,投资**万元。其中设备**万元,工程**万元,安装**万元。

四、相关环境设施

洗煤厂电力资源充足,有原煤配电室、高压配电室和两个低压配电室,完全可以满足改造增容的需求;外调煤源充足,年调入煤量有保证;原煤场有专用公路,新增煤场与原煤场毗邻,可利用现有煤场资源,符合环境要求。

五、预期效果与投资回收期

1、增建101回煤系统与10#煤储煤场,可提高原煤贮存和回仓能力,增加贮存能力1万吨,通过增加201原煤落地与101返回系统,形成了高硫煤分离储存、外调煤回仓的备用两功能系统,既可实现原煤分离、分储,又保证了10#高硫煤的井下正常生产和洗煤的突击入洗。另外还有力地保证了外调煤的回入,在高硫煤不多时,充分利用101系统回入外调煤。年可提高综合效益186万元。

2、原煤自动配煤系统自动配煤后,可提高入洗原煤的调质能力,原煤仓下投用安装性能较好的12台变频调速给煤机和plc自动配煤系统,三个原煤仓能够按比例配洗,并可实现外调煤与井下煤的分仓储存和合理均质配洗,消除各矿层原煤性质差异引起的精煤质量波动和产率损失,确保高硫煤的低比例配洗,可提高精煤综合产率0.7%,年可创效179.85万元。

3、精煤仓下贯通及配煤系统改造。串通六仓运输线,实现装车多仓配合,弥补品种、数量的不足,实现有效仓容的最佳利用化,提高精煤的贮存能力和装车能力,等于扩大了仓容多建了仓,节支150万元。同时实现较均匀给煤和较准确的总量控制配煤,高硫出口煤分选配装方案能够实现,年可提高效益144万元。另外,把精煤的装车由两道装车变为一道装车,缩短了装车时间,提高了装车速度,并解决了精煤与中煤同一道装车相互污染和相互影响问题。

4、原煤仓增设破拱系统改造后可减少原煤仓蓬仓堵仓口现象,确保原煤按比例配煤的正常进行,保证了入洗量达设计430吨/时,可缩短开车时间,年可创效55万元。

5、产品脱水系统改造,跳汰精煤水分降至9---10%,浮精水分降至28%以下,确保了精煤的入仓水分的降低,最终精煤水分水分可满足用户要求,大大降低了装车过程和冬季运输的困难。提高精煤的装车速度,年可减少水分销售损失78.41万元。

6、矸石运输能力改造,矸石运输能力可达146.58t/h,能适应原煤性质变化,确保小时入洗量达430t/h,全年可缩短开车时间710小时,节约费用支出53万元,年可创效17万元,

7、整个系统改造年可创效863.26万元,估算投资回收期为。

六、结论

****公司洗煤厂储装运系统技术改造,无论从生产外运需求、内外环境及资金、效益的回收来看,均是可行的。101回煤系统的改造,扩展了白龙矿井原煤组织的路子,满足了多矿层分离配洗和突击外运的洗煤要求;原煤自动配煤系统的改造,以全新的理念和简捷科学的方法实现了原煤均质化,不仅能配灰而且能配硫,比传统的配煤手段更经济、更精确、更科学;精煤仓下改造,成功地提高了精煤仓的利用率,提高了配装能力;原煤仓下破拱系统的安装大大提高了生产效率及配煤的准确性;产品脱水系统改造既降低了精煤水份又避免了水分高对装车的影响,矸石线的改造大大大提高了生产效率。总之,整个系统改造是实用的,有明显经济效果的,尤其是自动配煤系统的改造为洗煤装备的自动化、洗煤工艺数据的准确化、洗煤经济效益的最大化的取得开辟了一条崭新的道路。

第四篇:林西矿业有限公司洗煤厂工艺流程技术改造报告

林西矿业公司洗煤厂工艺技改报告

摘要:针对唐山开滦林西矿业有限责任公司选煤厂,大部分厂房的土建结构已属超期服役,主要洗选设备老化,自动化程度低,生产成本高以及外购煤没有分级破碎等问题而进行的改造。改造确定采用“不脱泥、不分级混合无压给料三产品重介质旋流器选煤”主工艺,大大提高了分选效率减少了生产成本达到了经济环保的标准。

关键词:分选效率工艺经济环保

正文:

采用“不脱泥、不分级混合无压给料三产品重介质旋流器选煤”主工艺,分选设备为唐山国华科技有限公司研制的第5代无压给料三产品重介质旋流器、第3代煤泥重介质旋流器,重介质选煤分选下限<0.1mm,+0.25mm煤泥由重介系统分选回收,仅-0.25mm级煤泥进浮选。浮选精煤采用沉降过滤离心机和压滤机联合脱水回收,尾煤泥经浓缩机浓缩后采用沉降过滤离心机和压滤机联合脱水回收,洗水闭路循环,环保节能。

在现有压滤车间东北侧新建主厂房,新建原煤准备、原煤仓、主厂房、一段浓缩机、介质库、精中矸产品储存装车系统,尾煤泥水二段浓缩及尾煤压滤系统均利用现有设施改造。浮选系统为二次浮选,浮选精煤两段脱水回收,尾煤泥水系统为两段浓缩、两段回收流程。

主要技术经济指标:设计入选原煤能力180万吨每年,每年工作330天,每天16小时,小时处理能力340.91吨。产品方案为:精煤、中煤、煤泥、矸石四种产品。精煤灰分为9.01-12.00%,水分≤11.00%;具备精煤灰分在9.01—12.00%之间任意调节的灵活性。矸石:灰分≥75%。精煤水分≤11%,中煤发热量4100-4300大卡,吨原煤生产介耗≤2kg,洗水闭路循环。总洗选效率≥90%,副产品带煤符合行业标准要求。

改造内容:新建原煤准备车间、原煤仓、介质库、主厂房,尾煤泥水一段浓缩系统,精中矸产品出厂胶带输送机栈桥及装车仓;利用现有Ф45米浓缩机作为二段浓缩机,更换压滤车间2台压滤机和3条尾煤泥转载胶带输送机及尾煤泥出厂胶带输送机。

选煤方法及工艺流程 根据要求,选煤厂技术改造后,将主要生产灰分≤11.00%的精煤。通过对入选原煤的可选性分析,当生产灰分≤11.00%的精煤时,入选原煤的可选性为难选。唐山开滦林西矿业有限公司选煤厂采用不脱泥、不分级重介质选煤工艺,主选设备采用大直径无压给料三产品重介旋流器。 工艺流程

受煤系统矿井原煤进入分级筛筛除大于300mm大块,由于+300mm大块基本都是矸石,因此此部分直接作为矸石处理。分级筛下-300mm原煤由胶带输送机运至原煤准备车间。

原煤准备原煤除铁后先经50mm分级筛分级,+50mm原煤经手选后破碎,与分级筛下50-0mm原煤混合,运至原煤仓储存,仓内原煤经仓下给煤机运至主厂

房分选。

分选、脱介、脱水作业50-0mm原煤经润湿后直接给入大直径无压给料三产品重介旋流器进行分选,以单一低密度悬浮液一次性分选出精煤、中煤产品和矸石。精煤产品脱介脱水分级后,块精煤直接作为最终产品,末精煤经离心机二次脱水作为最终产品,块末精煤混合后由胶带输送机运至精煤仓;中煤产品脱介脱水分级后,块中煤直接作为最终产品,末中煤经离心机二次脱水作为最终产品,块末中煤混合后由胶带输送机运至中煤仓;矸石经过脱介脱水后,通过胶带输送机运至矸石仓。

煤泥重介分选精煤脱介弧形筛下的合格介质部分分流至煤泥合格介质桶,用泵打至煤泥重介旋流器进行分选,选出精矿和尾矿,煤泥重介精矿进入精煤稀介系统,煤泥重介尾矿进入中煤稀介系统。

介质回收合格介质用泵打至无压给料三产品重介旋流器作为分选介质。精煤、中煤和矸石稀介系统彼此独立,三部分稀介质分别进入各自的磁选机,选出的磁选精矿返回合格介质桶。厂内跑、冒、滴、漏的介质收集后,由扫地泵打入中煤稀介系统进行回收处理。

介质补加补加介质采用合格磁铁粉,不设分级和磨矿作业。补加的磁铁粉先进入浓介桶,然后由浓介泵打入原煤合格介质桶。

粗煤泥回收精煤磁选尾矿用桶收集后,用泵打至精煤泥振动击打翻转弧形筛进行一次脱水分级,精煤泥弧形筛筛上物进入卧式沉降离心脱水机进行二次脱水分级,其产品作为最终精煤产品。这样充分发挥了重介分选下限低、分选精度高的优势,有效地减少了浮选入料量,降低了加工费,同时保证了最终精煤产品水分。矸石磁选尾矿自流至振动击打翻转弧形筛进行分级,弧形筛筛上物进入矸石脱介筛末端筛面脱水后掺入矸石。

煤泥水处理精煤泥振动击打翻转弧形筛筛下水自流至浮选入料桶,用泵打至浮选系统进行煤泥分选,分选出精煤和尾煤,浮选精煤与精煤泥弧形筛筛上物一起用泵打至弧形筛除杂后,筛上物去精煤产品系统,筛下水自流至精煤泥卧式沉降离心脱水机进行脱水回收,粗粒煤泥掺入精煤产品,为进一步降灰,卧式沉降离心脱水机离心液进行二次浮选,二次浮选精矿用精煤压滤机脱水回收,精煤压滤机滤液作为循环水返回使用,一次、二次浮选尾矿自流到一段斜管浓缩机。截粗后矸石磁选尾矿与中煤磁选尾矿、浮选尾矿一起进入到一段浓缩机,一段浓缩机底流采用尾煤泥卧式沉降过滤离心脱水机进行回收,一段浓缩机溢流和尾煤泥卧式沉降过滤离心脱水机离心液进入二段浓缩机,二段浓缩机底流用压滤机回收,压滤机滤液做为循环水返回使用。必要时在二段浓缩机的入料中添加絮凝剂,其清净的溢流做为脱介筛喷水,洗水实现一级闭路循环。

工艺计算结果

介耗估算在入选原煤总煤泥含量为28.71%的条件下进行介耗估算。磁选尾矿带走磁选入料磁性物含量50%,磁性物回收率99.6%。

吨原煤介耗=(1000kg×28.71%)÷50%×50%×0.4%=1.15kg

产品带走每吨产品带走介质0.6kg,折合成每吨原煤带走介质0.44kg。入选1吨原煤介质消耗量:1.59kg。最终产品平衡表

根据产品计算结果及原煤入选量,可得出选煤厂最终产品平衡表2-2-8。根据2009年3月份、5月份、6月份计算出选煤厂现有系统最终产品平衡表2-2-9。

表2-2-8改造前最终产品平衡表

表2-2-9改造后最终产品平衡表

改造后林西矿业公司洗煤厂采用不脱泥、不分级重介质选煤工艺以及引进的设备、模块化布置形式和先进的控制系统,使林西矿选煤厂达到了经济环保节能的现代化洗煤厂的要求,使林西矿洗煤厂成为代表目前国内先进水平的现代化选煤厂。

第五篇:魏家峁选煤厂选煤厂汇报管理制度

为规范魏家峁选煤厂汇报作业的程序化,尽可能的提高汇报效率,缩短事故的处理时间,特制定本制度,望遵照执行。

一、人身安全事故汇报

本厂员工在生产、检修等作业过程中、上下班途中发生事故的,现场人员及时抢救受伤人员,同时立即向本厂集控汇报,并保护好现场,本厂集控接到汇报后,立即向厂值班、安全员及厂领导汇报。

二、机电事故

所有机电事故,预计处理1小时以上的必须第一时间向厂值班和安全员汇报,并通知机电队长安排人员处理;若机电队长休班,应通知机电临时负责人。预计处理1小时以上的需通知厂领导。

三、生产事故

所有生产事故,预计处理半小时以上的必须第一时间向厂值班和安全员汇报,预计处理1小时以上的需通知厂领导。

四、其它规定

1、对于各类零星事故,集控员必须详细记录,并填写到调度台账中。

2、需对矿方汇报的各类事故,必须经副厂长及以上领导同意后,方可汇报。

3、汇报内容为事故发生的时间、事故内容、事故影响范围,事故处理组织情况。

五、处罚规定

1、凡在规定时间内未向安全员汇报的,每次处罚当班集控50元。

2、凡在规定时间内未向厂领导汇报的,每次处罚当班集控100元。

3、凡恶意阻止或影响集控汇报的,隐瞒事故的,每次处罚责任人300元,集控员免于处罚。

上一篇:小露珠课文范文下一篇:小青蛙唱歌范文