大老爷府油田措施挖潜对策研究及应用

2022-09-10

1 油田开发面临的问题

1.1 大老爷府油田于1994年开始了以探井为中心的滚动勘探开发, 目前综合含水上升至96%以上, 由于油田资源潜力限制, 近两年没有新井接替产能, 油田降产较大, 需要通过一定的措施增产规模来提高油田稳产能力。

1.2 受资源品质及效益制约, 措施规模逐年下降, 由2011年最高的9000吨下降到2014年的3000吨, 并且新技术引进受限, 措施结构单一, 目前措施增产过度依赖油井解堵、压裂, 其增产量占措施产量的93%以上, 措施接替技术方向不明确。如何在措施吨油费用控制在2000元以下实现3000吨的措施增产规模是2014年油田需要解决的重要问题。

2 措施挖潜对策及成果

针对油田开发现状, 2014年通过优化措施结构, 深入挖潜技术研究, 不断完善主体措施压裂和解堵的选井原则及施工工艺, 提质降本, 规模实施低成本措施, 强化分层认识, 加大堵水力度, 控制含水上升, 扩大新技术试验力度, 使措施年增产量比例达到7%以上。

2.1 油井压裂

(1) 目前油井压裂面临的问题

(1) 未动用层品质差, 补压增产潜力小。

全区油层动用程度为62%, 未动用有效厚度有822米, 具备补压资源潜力。未动用潜力主要分布在G2.3.4及F6.7.8.9小层, 均为油水同层, 电性指标低且低于有效厚度划分标准下限。

(2) 分层认识不清, 二次压裂的技术方向不明确。

整个油田二次压裂厚度只占全部动用厚度的6.9%, 具备重压资源潜力。但是近年的重复压裂井表现为高增液和低增油, 效果差, 通过加密、堵水、压裂等认识都表明储层高含水, 因为分层认识不清, 准确判断低含水层难度大, 效益实现储层二次改造的技术方向不明确。

(2) 2014年油井压裂取得的成果

(1) 12-17井通过补压G7层复活。

12-17井位于断层附近, 属于河口坝相, 原始含油饱和度高 (40-50%) , G7为主力含油层但一直未动用, 测井解释显示该井G7层附近未见含水层。邻井12-21和10-17井的日产油分别为0.4吨、0.28吨, 动用效果好。2014年8月6日复活后累增油72.3吨, 日产液8.6吨, 日产油0.35吨, 含水95.9%。

(2) 确定4口井开展重复压裂试验, 探索压裂规模实施的技术方向。

通过不断完善压裂选井选层的原则, 从初期改造程度低、注水不见效区重压引效、线性注水区油井转向三个方面开展4口井试验, 预计累增油40吨。

2.2 油井解堵

大老爷府油田长期注入不合格水, 储层结垢严重, 监测井结垢率达100%。油井结垢速率为1.43mm/a, 近3年作业井中结垢井占34.1%-43.03%, 镁、钙离子含量分别为28.7mg/l、127.7mg/l (超标) , 分析认为井筒及炮眼结垢情况普遍。

在油井解堵单井增油下降、增产规模逐年减小的现状下, 2014年实施84口井, 采用6种施工体系, 单井增油31吨, 与2013年增产能力持平。

(1) 高能气体压裂解堵

通过优选剩余油富集井、层, 科学设计点火部位, 对具有明显结垢史 (检泵、井径资料) , 降产明显的4口井实施高能气体压裂解堵, 有效井3口, 初期平均单井日增油0.45吨, 目前平均单井日增油0.15吨。其中, 有2口井明显增液降含水, 表明渗流状况改造善明显。

(2) 振动采油负压解堵和振动采油热气能除垢解堵

优选2口井实施振动采油负压解堵, 初期日增油0.6吨, 目前日增油0.25吨。而选择实施振动采油热气能除垢解堵的4口井, 初期日增油为0.45吨, 目前日增油为0.13吨。

2.3 水平射孔

针对隔层薄, 与水层相邻, 通过压裂及常规射孔手段无法有效动用的12-016井开展水平射孔试验, 日增油0.4吨, 年增油80吨。通过实施多方向水平孔, 即避免了因裂缝致使水驱方向性明显的矛盾, 又避免压窜水层, 能够较好的挖掘层内剩余油。

2.4 油井堵水

大老爷府油田采用一套井网开发两套油层, 平均单井动用13层, 多层合注合采, 无法确定分层产出能力。油井斜井多、结垢严重, 符合测试条件井逐年减少, 测试成功率低, 分层认识资料严重缺乏。

针对油田高含水、无效水循环严重的问题, 充分应用C/O、分层轮抽等油藏监测及动态产状分析资料挖掘水淹井潜力, 改善层间干扰, 优选配套技术治理无效水循环。

2.5 增油剂

增油剂主要由表活剂、天然混合羧酸盐等组成, 具有降低油水界面张力, 并对近井地带堵塞的有机物具有一定的清洗作用, 具有投资少的优点。

2012年以来对109口井添加了增油剂, 有效井85口, 累增油831吨, 平均单井增油7.8吨, 单井成本仅1300元, 增油剂是大老爷府油田扩大推广的低成本增产措施。

3 结语

通过上述增产措施效果评价, 确定大老爷府油田今后措施挖潜的指导方向如下。继续深化油井潜力调查, 优化措施结构, 在前期重压试验的基础上扩大压裂实施规模, 增加水力喷射实施力度, 深挖储层动用及改造潜力, 继续深入研究解堵等主要增产措施, 规模实施低成本技术, 适度引进新技术试验, 拓展增产新方向。

摘要:大老爷府油田受资源潜力限制, 新井产能规模小, 不能弥补老井递减, 油田降产较大, 需要通过一定的措施增产规模来提高油田稳产能力。但是受资源品质及效益制约, 新技术引进受限, 措施结构单一, 措施增产过度依赖油井压裂和解堵, 措施接替技术方向不明确, 措施规模逐年下降, 如何在措施吨油费用控制在2000元以下实现3000吨的增产规模是2014年维持油田稳产亟需解决的问题。

关键词:大老爷府油田,措施挖潜

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