长炼长盛聚丙烯装置安全高产成效显著

2024-04-16

长炼长盛聚丙烯装置安全高产成效显著(共1篇)

篇1:长炼长盛聚丙烯装置安全高产成效显著

长炼长盛公司10万吨聚丙烯装置在强化管理和节能减排措施上下功夫,攻克了影响装置负荷的“瓶颈”问题,截至8月14日,生产聚丙烯83880万吨,实现了时间过半任务完成超半的可喜局面,

今年以来,面对丙烯原料质量不稳、设备故障较多和公司实施分流改制带来的机制变化等情况,公司紧紧围绕安全生产这个中心,树立发展、创优的理念,从转变员工思想观念入手,依托“管理创新、技术进步”,主动应对生产中出现的新问题、新情况。特别是从今年七月实施改制分流以后,公司积极将管理体系迅速融合到长岭分公司之中,在管理方面深下功夫,要求所有管理人员特别是中层干部管理关口前移,靠前管理,同时加大整章建制的力度,制订了八个业务流程,对岗位职责、公司经济责任制、内控管理制度等进行了修订,对“三基”、内控、现场规格化等实施持续的考核检查,各项工作呈现出规范化、制度化,通过全体员工的齐心协力、奋力拼搏,在改革改制后,工作出现了新思路,生产经营出现了新成绩,

针对成品掺送时间不够,粉料输送系统能力不足和供料丙烯泵能力偏小等问题,长盛公司组织有近10名专业技术人员参与的攻关团队,积极攻关,提出了优化生产、稳产高产的10多项技术革新:通过完善新小闪蒸线增加两台泵和一根管线等措施,达到提高丙烯供应的目的;通过改造PK801系统,使粉料输送能力与主体装置匹配,提高操作弹性,减少切排放时间;通过优化粒料输送流程,使粒料的掺送倒改造成掺送倒既可单独进行,也可同时进行,使效率提高整整一倍。公司针对装置消耗高、产品成本高的问题进行突破。将工作的重点放在精细管理中。公司结合国内同类型装置先进指标及本装置历史最好指标,将装置物耗与能耗进行逐一分解,细化到班组和岗位。如班组为了将新鲜水量降下来,将新鲜水表计量由每一天一次,改为每两小时一次,努力做到早发现问题,早找查原因;为了节约使用伴热蒸汽,装置防冻防凝蒸汽量由每周调节一次,改为气温低于2℃投用,高于8℃停用,仅此一项,每天可节约蒸汽25吨。为了确保产品质量,减少等外品量,公司严格按照ISO9001管理要求,将聚丙烯从原料采购到产品出厂,都进行了仔细的规定,将每一项工作具体到部门,细化到个人,确保产品质量受控,确保了产品出厂合格率100%。

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