烟气污染治理范文

2022-06-04

第一篇:烟气污染治理范文

燃煤小锅炉烟气治理

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燃煤小锅炉烟气治理

作者:孙倩

来源:《科技创新导报》2012年第01期

摘 要:通过对燃煤小锅炉的现状分析,并对烟气治理设备进行分析,结合实际,介绍了自制烟气治理设施的结构和原理,证明小投资也能达到污染治理的目的。

关键词:烟气治理

中图分类号:X332 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)01(a)-0127-01

环境是人类赖以生存的最基本的要素,然而由于人类生产,生活活动的进行排出大量的有害物质,对大气造成了严重污染。而它们最主要的来源是燃煤锅炉产生的废气。如何解决这些生存发展和环境污染的双方压力,必须寻求一种投资少,运行费用低,便于维护等集除尘和脱硫为一体的治理设施,它是环保工作者的责任和要求。

1 我县的企业现状

我县大型企业少,企业主要以小型板材和防水建材行业为主,企业生产规模小,但却是县财政收入的主要来源。所以必须找到一种即解决企业污染又能使其投资不大的治理方法。根据实际情况,这类企业所用锅炉都在2吨以内,填煤主要是人工填煤,造成燃煤的煤层厚度和燃烧没有规律可言,当煤被大量投入炉膛时,此时正需大量空气进行燃烧,而从炉下通入的空气因煤层的加厚而不能充分接触,致使部分挥发物在高温缺氧的情况下分解和裂化生成炭黑。当煤层充分燃烧时,颗粒污染物相对减少。这样的小锅炉容易产生没有规律的烟气污染。另外我国各地的煤炭都有不同程度地含有化学成分“硫”,据国家环保总局污染控制司副司长李新民介绍说,2010年在燃煤增长7亿吨的前提下,SO2增长了27%。SO2的主要来源有50%左右来自于燃煤。SO2排放总量高达2549万吨,居世界第一。因此对锅炉产生的烟气不但要进行除尘治理,还要进行脱硫除去SO2。而我县的小企业燃煤锅炉的之烟气治理,有必要选用高效率,低能耗,投资少,占地面积小的除尘脱硫装置。

2 烟气治理原理、结构及成效

自2008年以来,我们一直对企业小锅炉的烟尘净化进行跟踪研究和对比,并不断改进烟气净化设施,逐步完善了对小锅炉烟气的治理改造。以前的除尘设施主要是采用干式旋风除尘器,利用旋转气流的离心力来捕捉灰尘。这种除尘器阻力大,效率低,对小颗粒烟尘不起作用,也不能除去SO2。因此这种除尘设备不能满足当前环保形势的要求。而标准的湿法除尘设备,虽然降尘效率高,但投资大,企业不能接受。由于小锅炉大多采用填煤时开启引风机,然后自然通风的燃烧方式,其烟囱抽力很小,所以必须在原有湿式除尘器的原理基础上减少烟气与液体接触的阻力、同时所选液体具有脱硫功能。而脱硫效率与溶液的PH有关,并随pH值增加而增大。为增大脱

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硫效率,需采取投加碱性物质的方法来提高除尘水的pH值。通过对比,发现一般除尘水的PH值控制在9~11之间。除去SO2的效果最好。常用的碱性物质有氨液、石灰、碳酸钠或氢氧化钠等一些碱性物质。它主要是利用碱性物质与SO2反应达到除去SO2的目的。湿法除尘在增加烟气和液体接触时间的同时,又提高SO2的治理效率。所以采用的湿法除尘设备要尽可能使烟气和液体充分接触,这样就能很好地满足即能除尘又能除去SO2的目的。

通过对多家小企业调查研究发现,大多数企业在原有旋风除尘器的基础上,再增加自制湿法除尘器。企业可自制湿法除尘器,只要能有效地增大烟气与水的接触面积和接触时间,从而导致烟气和水混合充分。除尘效率就会提高,从而达到环保要求。现通过对一自制除尘设备进行介绍,在小企业增加少量投资的基础上,达到理想的治污效果。该湿式除尘器结构简单,其主要原理是使碱性液体从高空喷淋与从低处进入的烟气接触,并在气流的流动方向上安装折流板。利用碱性液体与灰尘的碰撞使灰尘吸附液滴,从而使灰尘的质量增大。在气流的流动方向安装折流板,使气流曲线运动,加大了烟气流动路程和时间,从而达到除尘的目的。折板越多,除尘效果越好。湿法除尘中的水被碱性液体所代替,而碱性液体可根据实际条件合理选用,宜选用便于取得成本低廉的物质。根据我县实际,可选用化肥厂生产过程中产生的废弃液氨。液氨和SO2反应,从而达到消除SO2的目的。该设备投资低,除尘脱硫效率高。其具体结构如图1所示,原理是碱性溶液通过淋淋水装置均匀喷出,撞击到挡板后碎裂成细小的液滴和水雾,极大地增加了与烟气的接触面积,使得SO2与碱液充分接触反应,达到了消除SO2的目的。同时灰尘吸附上大量的液滴,质量变大。依惯性继续沿直线前进,被折流板挡下达到除尘目的。折流板上的灰尘被溶液冲到沉淀池中,经粗细两层滤网过滤后变成溶液,由水泵加压后进入淋水装置循环使用,滤网上的污泥可定期清除。溶液定期检测pH并调整到9-11。此装置阻力小,效率高,无水污染等问题,碱液可循环使用,非常适合小锅炉的污染治理。

该组合式烟气治理设施自2008年投入运行以来,经过不断改进和完善,在近3年的使用中未出现异常情况。水泵有轻微的腐蚀,烟尘排放浓度为100-110mg/m3,SO2的排放浓度200-220mg/m3,林格曼黑度<1,符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》。

3 结语

通过对锅炉现有治理设施的改造,,在不增加企业的过重负担,又满足了环保要求。碱液的循环使用,减少了用水量和水的二次污染,系统结构简单,便于维护。在设备运行过程中定期检测溶液的pH,保证溶液的pH在9-11之间,以满足SO2吸收效率,而运行成本很低。烟气中SO2与碱性物质反应后,其生成物随除尘器除下的烟尘降落到过滤池中,需定期清理,污泥中含有一定量的铵盐,污泥可用于农田建设即增加了氮肥而又不会造成二次污染。

第二篇:锅炉烟气治理情况报告

公司领导:

根据2015全县环境保护综合治理工作任务的通知(桓政办发【2015】9号)文件要求,大气治理方面主要针对锅炉烟气二氧化硫、氮氧化物、烟尘进行处理,我公司需对锅炉烟气进行脱硝、除尘处理,并安装烟气在线监测仪。目前烟气在线监测仪安装调试完毕,根据监测结果,对比现有烟气排放标准,二氧化硫标准200mg/m³,超标2倍;烟尘标准30mg/m³,超标5倍;氮氧化物200mg/m³,超标2倍。结合现有公司烟气治理设施的情况,汇报如下:

一、现有烟气治理情况

1、脱硫方面

公司两台20t/h链条锅炉,于2008年投资建设两台脱硫塔,材质是花岗岩石垒砌而成,建设费用是16万元/台。运行期间,进行了多次检修,并于2013年对脱硫塔进行了大修,对内部进行衬玻璃鳞片防腐处理。大修运行至今仍多次出现问题,甚至有2次坍塌发生,厂家也多次来维修,但问题一直没有解决。

现在脱硫塔仍存在到处漏风,石块变形等问题,存在烟气排放不达标和安全潜在隐患。因在质保期,通知维修厂家来进行维修,但维修厂家告知我们,不再进行维修,余款也不再进行支付。

2、除尘方面

因污泥烘干设施的建设,在公司东2#锅炉新上了布袋除尘器,目前因污泥烘干设施未运行,布袋除尘器也为正常运行。

3、脱硝方面

两台锅炉一直未上脱硝设施。

二、烟气治理情况方案

1、节能环保要求

根据经信、环保等部门要求,现20t以下(不含20t)的燃煤锅炉,要求淘汰拆除。经沟通了解,未来2—3年20t的锅炉也将作为淘汰的行列。同时自2015年10月1日起大气排污费的收费标准由1.2元/当量调整为3元/当量,费用涨了2.5倍,自2017年1月1日起,收费标准将提高至5元/当量,费用涨了4.2倍。排污标准要求达到超低排放的标准,二氧化硫由200mg/m³调整为50mg/m³,当氧化物由300mg/m³调整为100mg/m³,烟尘由50mg/m³调整为20mg/m³。

目前很多厂家的小型锅炉已改用改用清洁能源,采用生物质锅炉、燃气锅炉、电锅炉,燃煤的清洁锅炉主推高效煤粉炉,价格约40万/吨位,财政补贴15万/吨位,我公司如新上一台20t的锅炉,费用约500万元,投资较大。

2、脱硫、除尘处理方案

目前脱硫方式较为成熟,一般采用双碱法脱硫(石灰/氧化镁+氢氧化钠)方式。主要存在难点为分是塔体的防腐蚀,经调研目前脱硫塔塔的材质主要有以下四种:

1、花岗岩材质脱硫设施。是多年前的方法,缺点是:占地面积大;虽然材质耐腐蚀,但灰缝容易腐蚀。石块自身重量大,存在安全隐患,并需要每年进行防腐检修,属淘汰脱硫方式。

2、铸钢材质脱硫塔。需内部搪瓷防腐,一旦内部防腐有破损,碳钢塔体锈蚀起来非常快,一般1—2年都需要进行防腐检修。

3、玻璃钢材质脱硫塔。成本略低,耐腐蚀性强,但不耐高温,一旦烟气温度过高,会造成塔体损伤。

4、316材质不锈钢材质脱硫塔。成本较高(但目前钢材价格低,利于保值),耐腐蚀性强,耐高温,使用寿命长。

烟气治理首要条件是将烟气进行净化,必须经过布袋除尘器,否则极易造成脱硫、脱硝设施堵塞,灰尘过多,影响处理效果。

经调研新上除尘布袋和316材质脱硫塔,价格约为150万元。

3、脱硝处理方案

目前烟气脱硝处理方案主要为SCNR和SCR,

第三篇:论锅炉烟气SO2污染及控制技术论文

论文关键词:烟气;SO2;控制

论文摘要:我国的能源以燃煤为主,燃烧过程中产生严重污染。本文分析了锅炉烟气SO2污染的产生;提出了控制燃煤SO2污染的三种途径;讨论了烟气脱硫技术。

我国的能源以燃煤为主。占煤炭产量75%的原煤用于直接燃烧,燃烧过程中产生严重污染,如烟气中的CO2产生温室效应,SOX导致形成酸雨,NOX引起酸雨、破坏臭氧层以及产生化学烟雾。1995年国家颁布了新的《大气污染防治法》,并划定了SO2污染控制区及酸雨控制区,各地对SO2的排放控制越来越严格,并且开始实行SO2排放收费制度。随着人们环境意识的逐渐增强,减少污染源,净化大气,保护人类生存环境的问题,正在被亿万人们所关心和重视。寻求解决这一污染源的措施,已成为当代科技研究的重要课题之一。因此,治理锅炉烟气具有十分重要的意义。

1锅炉烟气的污染

1.1锅炉内煤的燃烧过程

在煤的燃烧过程中,当煤块受热后温度达100℃,煤中水分就逐渐被烘干。当煤块温度继续升温时,在煤尚未与空气作用的条件下,煤开始干熘出碳氧化合物及少量的氢和一氧化碳,这些气体的混合物叫挥发物(着火250~700℃)。当温度不断升高,挥发物逸出的量不断增多,煤粒周围的挥发物在一定的温度条件下,遇到空气中的氧就开始着火燃烧,在煤粒外层形成黄色明亮的火焰。煤中的挥发物全部逸出后,所剩下的固态物质就是焦炭。当煤块周围的挥发物燃烧时,放出大量的热将焦炭加热到红热状态,为焦炭的燃烧创造了条件。焦炭是煤的主要可燃物,它的燃烧是固体与气体间进行的化学反应,它比挥发物难燃烧,如何创造焦炭燃烬的条件,关系到煤块燃烧程度。综上所述,固体燃料的燃烧都包括加热干燥、干熘析出挥发物,形成焦炭燃烧和燃烬形成灰渣等4个阶段。

1.2煤在燃烧过程中SO2的生成

煤中的全硫分包括无机硫和有机硫。在高硫分煤中,硫主要以硫铁矿的形式存在。有机硫、游离状态的硫和硫铁矿中的硫皆为可燃性硫。硫燃烧生成SO2、SO3和H2O生成H2SO3。硫酸盐中的硫难于分解出来,为不可燃烧硫,进入灰分中。但在高温下有些金属的硫酸盐是可以分解的。煤在燃烧过程中产生的SO2在锅炉和烟道内要发生一系列复杂的物理变化和化学反应:SO2的氧化反应主要是在金属氧化物、金属盐类和其它粉尘的接触催化作用下转化为SO3进而转化为H2SO4或硫酸盐。在硫的转化过程中,湿度对SO2的转化率有重要的影响。相对湿度低于40%转化速度缓慢,相对湿度高于70%,转化速度明显提高。

2、燃煤锅炉烟气脱硫技术及控制

烟气脱硫方法可分为抛弃法和回收法两大类。抛弃法是将吸收剂与SO2结合,形成废渣,其中包括烟灰、CaSO4、CaSO3和部分水,没有再生步骤、废渣抛弃或作填充处理,其最大问题是污染问题未得到彻底解诀,只是将空气污染变成固体污染;回收法是将吸收剂吸附SO2,然后再生或循环使用,烟气中的SO2被回收,转化成可出售的副产品如硫磺、硫酸或浓SO2气体,回收效果较好,但成本较高、一般按使用的吸收剂或吸收剂的形态和处理过程的不同,将回收法分为干法烟气脱硫、半干法烟气脱硫和湿法烟气脱硫三类。

2.1干法脱硫干法烟气脱硫是用固体吸收剂(或吸附剂)吸收(或吸附)烟气中SOX的方法,具有系统简单、占地小、同时具有脱氮功能等优点,缺点是钙利用率低,脱硫剂再生、更换费用高。一般钙硫比为2时,脱硫效率可以达到70%,干法脱硫又有活性炭法、活性氧化锰法、接触氧化法和还原法之分。如活性炭法就是利用活性炭的活性和较大的比表面积使烟气中的SO2在活性炭表面上与水蒸汽反应生成硫酸的方法。

2.2半干法烟气脱硫半干法烟气脱硫介于湿法和干法之间,脱硫剂以溶液的形式被喷入烟气中,SOX与脱硫剂发生反应的同时,溶液的水分全部蒸发。一般钙硫比为1.6时,脱硫效率可以达到80%。半干法烟气脱硫要求的控制水平较高,以使喷水量能全部蒸发。

2.3湿法烟气脱硫湿法烟气脱硫是用水或钙盐溶液作吸收剂吸收烟气SOX的方法,一般钙硫比为1时,脱硫效率可以达到90%,缺点是须建立水循环系统,防腐、烟气脱水问题突出。湿法中由于所使用的吸收剂不同,湿法脱硫又有石灰石-石膏法、钠法、氧化镁法、氨和催化氧化法之分。如氨法就是用氨(NH3?H2O)为吸收剂吸收烟气中的SO2,其湿灰(中间产物)为亚硫酸铵(NH4)2SO3和亚硫酸氢铵NH4HSO3。采用不同方法处理湿灰,还可回收亚硫酸铵(NH4)2SO3、石膏CaSO4?2H2O和单体硫S等副产物。由于回收系统工艺复杂、投资高等因素80%湿灰采用经济的抛弃法。

3结论

3.1目前我国燃煤锅炉众多,锅炉烟气脱硫治理难度大、存在问题多及造成污染严重,成为我国当今令人关注的热点之一。

3.2实现烟气脱硫低成本的“经济化”目标是烟气脱硫技术发展的大趋势。

参考文献

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[2]安恩科1湿法脱硫问题的探讨[J]1环境工程,2001,19(2):25-261

[3]李占双1北方锅炉烟气除尘脱硫问题初探[J]1应用科技,2001(10):42-4311

[4]张佑全1中小型工业锅炉烟气脱硫技术述评1工业锅炉,2000,(3)

第四篇:国内首套自主技术烟气治理装置投运

镇海炼化180万吨/年重油催化裂化装置烟气治理项目脱硝单元继2012年11月8日投运以来,现在已经转入正常生产阶段。这是拥有自主知识产权的烟气治理技术在国内首次成功应用,是中国石化推进绿色低碳发展战略的重要举措,标志着我国炼油环保工艺的大进步。

早在5年前,中国石化就开始关注烟气净化治理问题,并决心打破国外技术垄断,大力推进节能减排。2010年,该项目的前期工作正式启动。承担攻关任务的镇海炼化和宁波工程公司超前谋划,精心准备。经过两年的艰难攻关和紧张施工,烟气治理项目脱硝模块投入试运行。

据介绍,该项目实施后,一方面可以降低燃料油、瓦斯等锅炉燃料消耗,将锅炉热效率提高到81%;另一方面,排放的烟气经除尘、脱硫及脱硝处理后,二氧化硫、粉尘和氮氧化物排放浓度大幅下降。

据悉,中国石化将在系统内36套催化装置上推广应用这项环保技术,以此不断提高资源使用效率,为社会提供清洁优质的能源产品。

第五篇:晋盛节能与宁夏设计院合作开发烟气治理一体化技术

7月25日,廊坊市晋盛节能技术服务有限公司与宁夏工业设计院有限责任公司就焦炉烟道气余热回收及脱硫脱硝一体化技术设计工作进行了深入讨论。宁夏工业设计院技术设计力量雄厚,曾参与过石化行业的余热回收装置,脱硫脱硝业务设计工作。这次晋盛节能与宁夏设计院合作开拓焦炉烟道气余热回收及脱硫脱硝业务,可以发挥各自技术与资源优势,开创节能环保新领域,为还碧水蓝天贡献一份力量。

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