兴古潜山低效井治理研究与应用

2022-09-10

一、油藏概况

兴隆台潜山位于辽宁省盘锦市兴隆台区, 构造上位于辽河坳陷西部凹陷中南部兴隆台~马圈子潜山构造带上, 整体为被三个生油洼陷所包围的基岩潜山, 呈典型的“洼中之隆”形态, 为新生古储型潜山油藏, 具有十分优越的油气成藏条件, 2010年底兴隆台潜山上报探明含油面55平方公里, 探明石油地质储量1.06亿吨。

截止到目前, 兴古潜山油藏共有油井76口, 开井65口, 井口日产油1980吨, 日产气48.31万方, 累产油385.45万吨, 累产气10.42亿方, 主体块采出程度已达7.84%。其中, 水平井投产53口, 开井43口, 日产油1548.2吨, 累产油321.5万吨。

二、开发中存在的问题

2007年建产能以来, 兴古潜山采用纵叠平错的立体开发井网的开发方式, 取得了较好的开发效果, 2010年兴古潜山年产油71.86万吨, 为全厂年产油重上百万吨起了至关重要的作用。在取得较好的开发效果的同时, 也暴露了很多开发中存在的问题, 如压力不断下降、油井开始见水, 产量出现递减加快的趋势等。在经过6年多的产能建过程中, 兴马古潜山产能建设也同样面临着严峻形势, 主要体现在以下三个方面。

1. 低效井及不正常井逐年递增, 严重影响了潜山稳产

到目前再也不向开发初期那样全部都是百吨井, 比如2006-2009年一共只有6口低产井。而2010年到现在已经骤增至17口, 这些井要么投不起来, 要么只有几吨油, 严重影响了当年新井产油量。严重影响了兴古潜山区块的稳产和产能建设规模, 导致整个区块生产水平较低, 区块整体部署工作也很难开展。

2. 储量动用不均衡, 降低了稳产能力

兴古潜山的低产低效井有很大一部分都分布在主体兴古7块的周边区域。那么由于潜山新井高达4000万的单井投资, 使得这些区块暂时不敢再冒险打井, 储量短时间内无法动用。实施的新井逐年递减, 2007年实施新井5口, 随着开发的不断深入, 潜山投产井数最高达到18口, 年产油最高达17.05万吨, 但自2011年以来, 投产井数由11口下降到2012年的5口, 年产油由2011年的10.49万吨下降到2012年的4.23万吨。预计2013年投产新井3口, 年产油3.16万吨。

三、低产低效井治理研究与应用

1. 利用地震属性特征分析, 落实兴古9块产能分段性

通过本次对兴古9块完钻井油层集中段的识别, 在此基础上分析不同集中段的产能大小, 并把油层发育集中、出油潜力大的层段在三维地震资料中做了精细标注, 通过研究发现, 兴古9块的最好油层主要集中在潜山面以下的第一个强反射截面附近, 比如块内的兴古7-10-24井, 目前生产的就是这套层, 日产油30t。

通过这种地震反射波特征和产能的匹配研究, 为兴古9块及周边相邻断块的低效井的治理提供重要参考。

2. 利用储层综合分析与评价技术, 老井试油工作取得较好的效果

兴古7-10块太古界上报探明含油面积12.36平方公里, 石油地质储量1985.28万吨, 目前共有油井5口, 开井3口, 日产油12.6吨, 累产油4.0万吨, 采油速度0.01%, 采出程度0.2%。

目前兴古7-10块下太古界, 共计实施了老井试油3口3井次 (兴古7-19、兴古7-16、兴古7-21-20) , 水平井综合治理兴古-中H101, 累计增油1685.3吨, 增气93.1万方。

3. 利用水力喷射压裂技术, 恢复兴古7主体块水平井产量

2012年以来, 针对主体块低效水平井兴古7-H138和兴古7-H329井在综合分析油层集中的纵向位置后实施了水力喷射压裂, 都取得了较为明显的效果。

兴古7-H138井2012年8月11日压裂后开井初期日产油80t, 目前产量一直较为平稳, 累计产油33371吨, 累计产气726.3万方。兴古7-H329井2013年6月10日压裂投产, 初期日产油20吨以上, 目前产量维持在15吨左右, 该井累计产油1219.9吨, 累计产气19.20万方。

四、经济效益评价

措施增产量:通过潜山油藏综合分析研究, 提出低效油井措施19井次, 目前实施完成10井次, 累计增油16384吨, 累增气430.7万方 (折算原油3589吨) 按照增加产量项目统计效果计算累计创经济效益4015.9万元。

结论

1. 利用地震反射特征与产能的匹配关系, 落实兴古9块产能分段性。通过该技术的实施, 兴古9-5等2口措施井和2口新井均获得高产, 并且打开了兴古9块产能建设的被动局面, 使得兴古7-H269等3口井顺利实施。

2. 应用储层综合分析与评价技术, 兴古7-10块纵向上的油气富集规律得到进一步落实, 指导了兴古潜山主体块一段井措施挖潜及井位部署方向。通过该项技术的应用, 兴古-中H101和兴古7-S105的产量得以恢复的同时, 扩大了井位部署的范围。

3. 利用水力喷射压裂技术, 恢复兴古7主体块低效水平井产量, 同时也为主体块平面上的有利部位和纵向上有利空间层位部署提供了产能依据。

摘要:兴古潜山油藏经过6年的产能建设过程中, 逐渐暴露出一些问题, 如压力不断下降、油井开始见水, 产量出现递减加快的趋势等, 亟待开发者解决。今年通过对一批低效井进行综合治理, 恢复一批油井产量, 对潜山主体块外围的探井和评价井进行试油, 进一步落实和验证了储量动用程度相对较低的区块的产能, 这些成果的取得为潜山主体块外围有利目标区块优选、主体块井间加密部署提供了强有力的产能依据。这些关键技术为潜山后续产能建设成功部署和顺利实施提供了坚实的技术保障。

关键词:兴古潜山,低产低效,产能建设

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